驱动用了两个电机组,一是大功率(400KW)的单电机驱动起升装置的滚筒,二是小功率的多电机(16x14KW)驱动轮子装置在轨道上行走,两个电机组用同样的编码器(HTL、1024),第一组直接反馈回CUVC的编码器借口,第二组反馈到CUVC的附加板SBP(考虑到距离比较远,60M左右),都是速度控制(P100=4)模式,SBP的P139设置为2102.通信线的屏蔽都仔细检查了两边接地,SBP的75端子也接地。去年和今年两次使用SBP第二组小功率多电机都出现了问题,而第一组都不会有问题,所以我们接下来都只讨论第二组:
去年:速度给定为0后驱动的速度是减下来了,但是并不停下来以很慢的速度继续滑行,驱动好像对这个速度偏差也毫不理睬,编码器的曲线也很平滑并没有毛刺。当时想尽一切办法也无法彻底解决问题,最后把第一和第二组的反馈对调,就是第一组用SBP板,第二组直接进去驱动的编码器接口,P130也相应的最对调。这样对调后竟然都没有任何问题了,当时想先应急对付过去,有时间再慢慢找出问题,后来由于签证到期了,也就没有机会再彻查了。
今年:有两台同样的设备,第二组通过SBP的反馈都有严重的毛刺现象,而且有一台设备给定为0后并不停下来而是左右摇摆。做了多次曲线观察后发现,编码器的反馈总在接近0时出现跳越,比如速度从50%-->20-->5%--> -3%-->3%,不知道为什么会直接从5%直接跳转到-3%,然后就开始左右摇摆(我们的驱动是等编码器速度反馈低于1%并经过延时才关机并抱闸的),这种现象几乎每次都发生,另外一台会好一些,只有在低速电动时才会发生。
问题所在&解决办法:目前还没有,期待和您一起分析并找出真正的问题和解决办法!
临时解决办法:由于有去年的经验,于是很快把两个反馈对调,即第一组用SBP,第二组直接反馈到驱动的编码器借口,通过曲线观察,两个反馈都很平滑,使用过程中也没用任何问题,当然也没用摇摆问题。