本来这类的帖子发的很多了。都不想再重复了。可是昨天看了一下这个新调试的传动系统。实在是想炫一炫。自我感觉特别好的那种。
本传动系统是一台小功率的发动机台架性能试验设备。3kW,两极三相异步电机。额定转速:2910rpm;额定转矩:10N.m;最高转速:12000rpm。电机选用的是ABB国内工厂制造。控制装置:G120-CU240E-2PN-PM240-2;3kW重载型。控制方式:SLVC。控制功能,恒转速控制,恒转矩(闭环)控制,恒电流控制,电动允许/禁止任意转换;负载接通/断开任意转换。
主机如下图示:
3kW的2极异步电机,最高转速运行12000rpm,相当于G120的SLVC最高运行频率200Hz,所以对原厂电机的轴承和转子动平衡都是要考虑并且做些工作的。另外,电机轴安装转速测量码盘传感器,电机外壳安装平衡式转矩检测传感器。
控制系统如下图示:
采用G120的CU240E-2PN主要是需要,第一,变频器与上位的通讯采用PN通讯。提高其通讯的安全可靠性;第二,可以接收现场的电机轴安装的码盘转速信号。作为电机实际转速的测量和监控。电机轴扭矩检测传感器信号通过G120的模拟量输入接口,接收实时的扭矩检测信号,作为其闭环控制的实际值和监控值。
操作台如下图示:
操作台是由工控计算机作为上位机系统,直接与G120进行PN通讯。该系统没有PLC作为中间的控制环节。操作环境是自己开发的VB.net操作界面。
该系统还有其他的环节,比如,发动机的油门控制,发动机的油耗测试,以及现场环境状态的检测与监控。这里从略。仅对与G120的调试有关的信息加以分享。
调试:我最近在曾经发过一个自己编的关于调试G120的步骤。
详情见帖子的39楼
就是根据上述的调试流程,快速调试以后,手动修改了P342,根据那个最佳对称法的公式,手动修改P1472;P1496。然后trace录波验证。先来一个0-3000rpm加减速状态。如下:
上图一个是设定值坐标系,一个是实际值坐标系。两个坐标系是重叠的,两条曲线也是重叠的。很ok呀。
于是再录一个0-9000rpm加减状态
和0-3000rpm的加减速过程一样,设定值与实际值两个坐标是重叠的,两条曲线也是重叠的。
综上,从录波状态检验调试结果。非常满意。系统的运行状态,不论是设定值还是实际值,不论是静态还是动态,都是无可挑剔了。特别是,曲线如此的干净,没有噪声。EMC在此完美无瑕。
G120,看把它能的。...。