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 一次薄膜生产线故障的处理过程

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高山孤影
至圣

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楼主    2018-12-22 09:21:47
主题:一次薄膜生产线故障的处理过程 精华帖  精编帖 

前段时间,晚上8点多钟朋友打来电话,说一条薄膜生产线上换了新产品,但老是断膜,找不到问题在什么地方,问了一下,用的国产的变频器,这种变频器在我们本地使用的很广。

火速赶到现场,发现这条线是一年前从老厂移过来的,昨天刚改了配方,换了软膜,老断膜,没法用,变频器厂家已经到了,正在检查变频器。去4号辊查看,发现这条辊子转一段时间之后,就有不太明显的卡顿,一卡顿就断膜,现场立马一阵混乱。果断要求停机检查,这样根本就没法用啊。

去控制室检查,发现变频器是160KW的,单独开4号辊,用指针表测量三相输出电压,一相不稳定,指针摆幅过大,有100V左右,咨询厂家,说只是检测到数字表的数字不太稳定,感觉不是大问题。

查看变频器接线,没有松动,停下变频器后测量变频器输出线缆,没有发现什么异常。让电工爬到平台拆开电机接线盒,竟然发现一根线缆没有压接牢固,电机的接线端柱已经烧焦了,真是吐血啊,竟然这样运行了一年多啊,由于老配方的膜强度高,竟然一直没有发现这个问题。变频器厂家于是坚持说变频器没什么问题了。

重新处理端子,压紧线缆,开4号辊试机,令人吐血的一幕出现了,竟然还是有轻微的卡顿!厂家用万用表测量变频器,发现三相平衡,比较稳定。我用指针表测量了一下,发现三相是平衡了,但是明显输出不稳定,指针摆幅偏大,而且隔一段时间,就有一个明显的偏转,测试了相邻的一台3#辊的变频器作比对,发现摆幅明显偏小,而且稳定,没有大的偏转。于是让变频器厂家考虑换驱动板,厂家说这个驱动板没现货,建议将4#辊有问题的这台输出线缆更换到3#辊的变频器输出上。感觉可行,就让现场的电工调换,调换完成后,开机,竟然发现4#辊电机调到3#辊的变频器后问题仍然存在。于是,变频器厂家和现场的电工们一致要求拆电机找专业机构检测。我看时间已经凌晨一点多了,就答应了。

第二天中午,现场打来电话,电机上线检测没有问题,只是给更换了接线板,而拉回来换上,问题依然存在。心头不由咯噔一下,立即赶往现场。测量了一下,实际工作电流有97A,这选型的余量也太大了吧......用指针表测量电流也是不稳定。让现场马上停机,将其他线上闲置的一台90KW的更换到4#辊,问题排除。

呼~~~终于松了口气。

正好,厂里有一条板材线用的是西门子的G120,于是,去测量了一下输出电流,非常稳定,而且基本看不出指针的震动。于是心里有数了,原来国产的很多变频器调制频率低,而且负载越大输出电流稳定性越差,这也是国产变频器环境适应能力比较强的一个重要原因。再就是很多小牌子的变频器虽然价格便宜,但故障检测功能不完善,很多故障根本发现不了。


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--意孤行
奇侠

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3楼    2018-12-22 09:53:25
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

划重点国产元器件还要加油   原来国产的很多变频器调制频率低,而且负载越大输出电流稳定性越差  

认真做事,低调做人
yyzx
奇侠

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4楼    2018-12-22 09:53:28
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

看似买设备少花钱了,其实在运行维护和故障处理上成本更高

不患无位,患所以立
高山孤影
至圣

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9楼    2018-12-22 10:35:27
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

备件好买,一般都有现货,而且出问题直接换上备用变频器,修好了再换回来,或者连换都不换,当然这得是大客户的前提下。这家的备件并不便宜,价格算是中上。但问题多,故障不好诊断,真不如用大牌子的省心。

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jj203
至圣

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13楼    2018-12-22 11:52:44
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程
国产小功率变频器还行,大功率的闭环PID控制的和国际大牌还是有差别。
北雪雪纷飞
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14楼    2018-12-22 12:20:08
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

变频器刚开始投资便宜,但是后期的维护保养也是麻烦,


甚至影响整个生产线的生产,增加成本,所以说进口设备卖的贵,但是用起来便宜,

生产正常后拼的就是设备,特别是钢铁,,设备太重要,影响的是生产效率还有质量,,

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
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15楼    2018-12-22 12:23:27
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

这个判断的话,100V的波动确实很大了,肯定不行

用福绿克的万用表测量的精度也可以,三相平衡就是对的,,、我一直用这个量,


我是拆电机线只测量装置,控制方式V/F,,这是判断装置好坏的一个简单方法,

Thank you for the support.
高山孤影
至圣

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16楼    2018-12-22 12:29:05
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

嗯嗯,测三相不平衡是可以的,但数字表测量电压的波动不如指针表明确。

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HUANGZE75
至圣

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20楼    2018-12-22 19:55:25
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

我这边的薄膜一般都是用ABB的,或者西门子,或是单佛斯变频器

高山孤影
至圣

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22楼    2018-12-22 20:41:52
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

是啊,大品牌的变频器就是稳定,出问题少,故障定位精确,而且对提高产品质量有很大的好处,包括拉伸的均匀度和表面质量。

我认为,很多厂家用国产变频器的主要原因有以下几点:

一、价格便宜。相对于进口品牌来说,装机时可以省掉一笔不小的费用。殊不知,很多质量差的变频器对产品质量的影响也是极大的。

二、服务优势。很多厂家提供直接更换服务,出问题不影响产量。殊不知,像我这次遇到的这种模棱两可的问题,找原因会更费劲,耽误的时间也更多。

三、环境适应能力强,即使布线杂乱随意,不用隔离措施,也能坚强地工作。殊不知,不用进线电抗器,其他的电气元件却经常损坏。因为EMC知识的缺乏,有时候对这些损坏的器件的判定,一句“质量不行”就算交代了……

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Cocu
侠圣

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24楼    2018-12-22 22:34:35
精编帖  主题:回复:一次薄膜生产线故障的处理过程

过程是一个学习和摸索的过程,好在结果很美妙

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