【分享】[SIMATIC S7-GRAPH V5.6 跟上]2017-06-08 01:06:16

V5.6 陆续登场 https://support.industry.siemens.com/cs/document/109748125/where-do-you-procure-the-current-trial-software-for-simatic-s7-graph-v5-6-?dti=0&lc=en-WW 兼容性列表 https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109748127/STEP_7_V56_-_Compatibility_list.pdf

【分享】一次艰难的维修经历----通讯中断2020-10-12 00:34:15

前天,接一同事电话,有个机列泵站频繁跳闸,一班能跳3-4次,画面上显示循环泵故障,但是查看热继电器也没有动作,在画面上直接复位,然后就能继续开泵了,在跳闸的时候画面上也没有什么别的任何故障。 泵站有个单独的子站,上面有急停,启停按钮 检修/工作 等,接的都是常闭点。 看了一下程序后,发现如果泵站急停来的话,循环泵会报故障。 为了验证想法,我加了下面的程序,来看到底是哪些点引起的。 再次跳闸的时候,去看了看,急停,液位,检修 都来了,难怪泵会停呢,然后我又把这些点加进了IBA,观察到的图是这样的 对单独一个放大来看 放大后,发现中断的时候只有80ms,时间太短了,根本观察不出来嘛。又放大了几个

【分享】博图平台下SCL语言实现CRC校验查表法2020-09-13 05:19:36

FUNCTION_BLOCK "CRC" { S7_Optimized_Access := 'FALSE' } VERSION : 0.1 VAR DATA : Array[0..250] of Byte; // 待校验的数据 ByteIndex : Int; // 待校验数据的字节号索引号 CrcBitIndex : Int; // CRC校验表生成中所用的位索引号 CrcVariable : Word; // CRC校验用变量字 CrcByte { ExternalAccessible := 'False'; ExternalVisible := 'False'; ExternalWri

【分享】设备出现故障,S7-Graph监控出现报红,程序无法执行,小睡一会儿,灵感来了。2020-08-07 11:38:41

故事从这儿谈起,10天前我们的UT超声波探伤设备出现了问题; 由于我们的热加工生产线穿孔机出了问题我没有精力顾及到UT这台机器,心有余而力不足,下班后我就回家了,由同事继续处理UT设备,起先UT的电脑出现死机,(这是我们05年买的电脑,后来我们08年和14年又买了两台,因为这台设备很要,05年和08年的电脑先后坏过,后来都被我修复了,这两台电脑恢复很烦,差不多一台要两天时间恢复,首先要对硬盘做自动阵列,做完后再用NORTON 12软件恢复系统,然后再做手动阵列系统。)同事换上14年的电脑之后,电脑画面出现异常: 正常画面: 然后又换上08年的电脑,结果画面现象一样,没办法三台电脑出了问题,生

【分享】工艺部要我实现在PLC内执行一个计算公式,并把数值在WINCC画面上显示。2020-08-20 07:19:17

工艺部要我实现在PLC内执行一个计算公式,并把数值在WINCC画面上显示。 技术要求: 我看了一下直接回复请他们申请外部供应商来做,这个公式用LAD很难实现,要用SCL来编我不会做这么复杂的。 没办法他们只能请外部服务了。 事情过后,我开始用SCL编程来测试,结果完全可以实现的,我只能闷在心里不说,但我要发到贴子上分享。 FUNCTION FC28 : VOID VAR_TEMP x2_tan:REAL; x2_cos:REAL; y2_tan:REAL; y2_cos:REAL; AA:REAL; BB:REAL; CC:REAL; sin_a:REAL; cos_a:REAL; a_in

SIMATIC S7-300 /400 相关问题_去找答案提问  众多业内高手在线解答问题,最快2分钟有答案

【分享】[S7-300 400 PN口在STEP7环境下开放式以太网通信 实现MODBUS TCP主站通信]2020-08-02 09:04:19

一、 概述 本文描述的程序文件可以在西门子300 400通过CPU本体以太网口,以开放式通信方式实现MODBUS TCP 主站通信。 本程序特点: 1. 无需官方授权。 2. 实现MODBUS

【探讨】一起profibus DP通讯丢站的处理2020-07-10 03:45:41

DP通讯系统创建于10多年前,也是我第一次独立做的西门子项目之一,对系统相对比较熟悉,而4#从站是第三方设备(ABB机器人搬运系统),是通过第三方DP从站模块连接到西门子主站400系统中。 从以

【分享】分享由于动力线干扰造成的一次Profibus通信故障过程2020-07-12 06:19:25

Profibus通信故障不稳定的情况多数不太好解决,我们遇到的就是这样的情况: 背景:Gantry和接口设备采用DP Coupler进行接口通讯。 故障:Gantry不间断报警Profibus通讯错误 处理过程:观察Gantry电柜中的所有Coupler发现与最后一个机器人工位的Coupler有时出现SF1和SF2同时亮起,BF1和BF2闪烁的情况。 用我们的Profibus诊断仪(公司从Autem买的)发现40#站(与Gantry接口)信号质量不高,显示黄色。 Gantry那边过来的Profibus接到了,机器人工位的ASM接口模块上,检查里两边的接头盒屏蔽都没有问题,但是发现供应商在线缆

【分享】原创分享-PLC参与控制机器人夹爪的安全打开逻辑2020-07-14 05:54:37

跟大家分享下我上个月的关于PLC参与控制的机器人夹爪安全改善,有同样应用的西友门可以参考下 安全风险背景是这样的: 现场有好多Durr机器人工位,机器人的夹爪用的是雄克气缸式,夹爪靠压缩空气打开,断气后通过内部弹簧夹紧,相信大家都用到过,夹爪的打开/关闭命令都是来自于机器人,机器人程序负责判断是否应该夹紧/松开,将命令传递给PLC,PLC收到后直接控制电磁阀打开/关闭,PLC是不对机器人信号进行判断的,直接进行输出。 另外就是在手动操作打开/关闭机器人夹爪时,需要先按下快捷键III通入压缩空气,再执行相应程序打开/关闭夹爪,就是在这里存在一定安全风险: 第一:维修人员进入工位内部移动调整机器

【分享】设备运行时间计算程序2020-07-18 02:51:46

昨天一个同事向我反应说现场PLC的设备运行时间计算不准确,有时候一个小时能差一分钟,他经过分析认为运行时间计算应该放到中断程序里处理。我跟他说设备运行时间计算完全没有必要放在中断中执行,有误差肯定是编程有问题,然后我把我的算法给他分享了,并且这个算法我用了很久没有出现过明显误差,今天也跟大家分享一下。 程序用到了系统时钟M0.5(设置时钟标记地址为M0)秒方波。具体算法是T_RT_M每秒加1,当它大于3600时表明记录时间超过1小时了,此时给T_RT_H加1,给T_RT_M减3600。最后时间等于T_RT_H+(T_RT_M/3600),用实数表示。因为是用上升沿计数,并且秒信号是保持0.5

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