6月3日高线传动故障处理分析
一.故障处理经过
6月3日上午9点左右,高线完成停车检修后,进行传动试车。试车过程中7#轧机传动装置跳闸报F004,同时快熔故障指示灯亮。经检测,有一组桥臂的正反阻值不足30K, 明显偏低,隧更换该组。再次试车, 试车过程中,7#正常,8#轧机间或有“噗噗”的冲击电流声音,几分钟后, 8-12号相继跳闸。同样的故障代码F004.并伴有快熔故障。由于中轧电机相继跳闸并报同样故障,经过分析,怀疑是公共电源部分有问题。检查进线电压,变压器阻值, 进线电缆绝缘,均无问题。同时因进线电压660VAC, 超出示波器监测范围,未直接测进行电压波形。暂时排除电源故障。接下来, 用示波器检测各轧机的脉冲触发信号。在U840模拟触发下,有两个触发模块不能正常给出触发信号。更换掉以后, 对所有轧机进行P830晶闸管检测,均能通过检测。 用P172将反桥的电流限幅设置成0封锁反桥。采取以上措施以后,故障现象依旧。期间更换快熔和可控硅多组。4日凌晨4点以后, 8#、10-12#轧机不再报故障,能在设定转速(700+)稳定长时间空载运行。7、9#故障依旧。因检修期间更换过9#电机于是怀疑近期多雨,停车时间长,造成电机受潮,绝缘下降。于是9#电机停掉背包风机,打开加热器,低速运行,进行热机。电机温度达到55度以后,9#试运行,发现升速以后依旧有“噗噗”的冲击电流声。
用笔记本连接9#轧机,进行波形采集分析。升速过程中采集到两次冲击电流产生时的波形,经过分析波形,发现冲击电流产生的时候,α触发角打到-86%, 此时处于逆变状态,分析是造成了逆变颠覆,也就是P172电流封锁不能封死反桥。于是采取将反组6个可控硅的控制线全部断开的方法,进行试车。9#能正常升到工作转速。中轧6台轧机全部照此处理,试车正常。进行全线试车,试车过程中5#轧机报F004,烧快熔。于是粗轧和精轧一并照此方法封死反桥。试车正常,过钢正常。
二.故障分析:
经过一天一夜的处理,最后锁定反桥逆变颠覆的问题。但是具体原因仍未找到,为不影响生产,先避开反桥颠覆问题,有检修时间继续查找处理。、
三、存在问题:
总结整个故障处理过程,存在如下问题:
1. 对直流传动系统的理解不够深刻, 未能发现P172参数不能完全封锁反桥,对故障判断方向造成了干扰;
2. 检测手段单一:未能及时测量进行电压的波形,及时排除公共电源故障;
接下来,要通过学习和培训,加深对直流传动传动系统的理解, 并学习使用示波器,丰富检测手段,对判断故障提供正确指导作用。
问题:
事后分析, 出问题的电机都是500转(基速)以上报故障,请问是不是和弱磁有关?
2.DriveMonitor采集的波形, α角度在冲击电流瞬间是 -86%, 整个单位怎么换算的?