一次薄膜生产线故障的处理过程

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高山孤影

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一次薄膜生产线故障的处理过程

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2018-12-22 09:21:47

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前段时间,晚上8点多钟朋友打来电话,说一条薄膜生产线上换了新产品,但老是断膜,找不到问题在什么地方,问了一下,用的国产的变频器,这种变频器在我们本地使用的很广。

火速赶到现场,发现这条线是一年前从老厂移过来的,昨天刚改了配方,换了软膜,老断膜,没法用,变频器厂家已经到了,正在检查变频器。去4号辊查看,发现这条辊子转一段时间之后,就有不太明显的卡顿,一卡顿就断膜,现场立马一阵混乱。果断要求停机检查,这样根本就没法用啊。

去控制室检查,发现变频器是160KW的,单独开4号辊,用指针表测量三相输出电压,一相不稳定,指针摆幅过大,有100V左右,咨询厂家,说只是检测到数字表的数字不太稳定,感觉不是大问题。

查看变频器接线,没有松动,停下变频器后测量变频器输出线缆,没有发现什么异常。让电工爬到平台拆开电机接线盒,竟然发现一根线缆没有压接牢固,电机的接线端柱已经烧焦了,真是吐血啊,竟然这样运行了一年多啊,由于老配方的膜强度高,竟然一直没有发现这个问题。变频器厂家于是坚持说变频器没什么问题了。

重新处理端子,压紧线缆,开4号辊试机,令人吐血的一幕出现了,竟然还是有轻微的卡顿!厂家用万用表测量变频器,发现三相平衡,比较稳定。我用指针表测量了一下,发现三相是平衡了,但是明显输出不稳定,指针摆幅偏大,而且隔一段时间,就有一个明显的偏转,测试了相邻的一台3#辊的变频器作比对,发现摆幅明显偏小,而且稳定,没有大的偏转。于是让变频器厂家考虑换驱动板,厂家说这个驱动板没现货,建议将4#辊有问题的这台输出线缆更换到3#辊的变频器输出上。感觉可行,就让现场的电工调换,调换完成后,开机,竟然发现4#辊电机调到3#辊的变频器后问题仍然存在。于是,变频器厂家和现场的电工们一致要求拆电机找专业机构检测。我看时间已经凌晨一点多了,就答应了。

第二天中午,现场打来电话,电机上线检测没有问题,只是给更换了接线板,而拉回来换上,问题依然存在。心头不由咯噔一下,立即赶往现场。测量了一下,实际工作电流有97A,这选型的余量也太大了吧......用指针表测量电流也是不稳定。让现场马上停机,将其他线上闲置的一台90KW的更换到4#辊,问题排除。

呼~~~终于松了口气。

正好,厂里有一条板材线用的是西门子的G120,于是,去测量了一下输出电流,非常稳定,而且基本看不出指针的震动。于是心里有数了,原来国产的很多变频器调制频率低,而且负载越大输出电流稳定性越差,这也是国产变频器环境适应能力比较强的一个重要原因。再就是很多小牌子的变频器虽然价格便宜,但故障检测功能不完善,很多故障根本发现不了。


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