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[细节]+因为一个触点,我奔袭2000公里

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迷失中原

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[细节]+因为一个触点,我奔袭2000公里

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2015-09-24 16:26:00

   对于工控人来说,细节处理不好往往导致花费更大的时间和成本。近期遇到一个案例,教训深刻!

   交代背景如下:本公司在郑州,客户公司在唐山,做的是一个移动小车配料项目。轨道设计两小车,小车上方有9对料仓。小车通过编码器进行定位,小车上装有两限位开关,分别用来原点定位和防撞停车的。系统有一台主控制柜,柜内由CPU226加信号模块组成;每套小车有一套控制柜,控制柜由CPU224+EM235组成,小车通过变频器进行控制。两套小车分别通过无线电台与CPU226进行modbus通讯。

   项目于去年年底调试完毕,运行至今状况良好。前几天客户突然打电话说2#小车停不住,每次会超1米多(定位误差正常1公分左右的)!如果回原点的话,小车会撞上原点处的挡板,撞上挡板的时候变频器会报故障,频率停止25HZ左右(正常停应该在3HZ左右)。当时主要从以下几方面判断一下(估计大多数应该刚问我一样吧):

   1、编码器损坏,小车无法定位,导致小车变频控制紊乱。

   2、小车EM235模块有问题,EM235输出4-20mA信号控制变频器。

   3、小车原点限位开关有问题。

   4、PLC程序有Bug(有时候现场问题找不出来,还真有点怀疑自己是不是哪写的有问题)

   5、变频器有问题,不稳定。

   基本上前三点现场的人员都可以排查了,至于第四点还是比较相信自己的,毕竟已经运行快一年了,而且两个小车的程序是一样的。初步怀疑是变频器的问题,因为客户电脑上写小车频率的时候,若小车不启动则写入频率正常;小车在自动行走的时候,电脑的频率已经变化但是小车频率不变化。因此初步判断小车变频器不能减速停车了(国产变频器,不再详述。厂家解释是过电压保护屏蔽减速,让加制动电阻。感觉应该不是这问题,最终加上还是没解决问题)。

   中间有个小插曲,客户再试小车的过程中,小车会原点撞挡板,减速机撞裂了,也算是个连带的事故吧。

   本想订个新变频器,设置好参数发过去,但是客户坚持要过去看看,实在太远了。没办法带个笔记本、变频器和EM235模块,奔向唐山了,到了唐山还得倒车 ,带着东西真不方便。

   到了现场,首先检查变频器。忽然发现一个很奇怪的现场,变频器的控制面板在静止时候有规律闪烁,但是闪烁的时候会有一个快速的跳动,好像重影一样,而且没有规律。我把柜门转换开关打到手动,变频器显示50HZ,再打到自动显示10HZ(电脑设定),偶尔还是有数字跳动而且跳动的正是50HZ,我感觉突然发现问题所在,手自动的频率互相干扰了。手动时由变频控制变频给定频率,小车自动时通过继电器强制切换AI2由PLC给定频率。我把手自动继电器线圈换了一下,来回切换几次没有再出现数字跳动现场。问题终于解决,手自动转换继电器一个触点接触不良,导致自动状态下手自动频率相互干扰,影响小车定位不准,甚至撞车。

   到了现场其实用了不到10分钟就饿解决了问题,就是因为一个触点接触不良,带的笔记本没有打开、变频器也原封未动。如何客户能够看到变频器面板上的那个快速的数字跳动,也许就是一个电话一个线圈的事情了。

   此次调试虽然颇折,却也感受颇深。第一,就是万万想不到。现场表现出来是变频器问题,而实际是继电器的问题。有时候想问题不能想当然。第二,就是细节处理问题。感觉自己在指导客户查问题的过程中,细节还是有遗漏,导致费工费时,甚至引发安全事故。

   

   题外话:变频器通过手自动转换继电器的一个触点切换控制面板和AI2的接通,这种设计是不是应该有BUG呢?就像本案例,继电器指示灯正常,但是触点已经不可靠了,结果导致自动时状态,用的却是手动的频率。

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