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Letham 至圣
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楼主
主题:我烧坏了一炉钢!
最近看见很多网友在发自己的一些故事,自己也忍不住想写点东西了,但愿这么经历了这么多年工控行业的工作,我曾经深厚的文学功底还在吧,此处省略一万字。。。。。 2014年的我,青葱岁月已经渐行渐远,回顾工作至今,高大上的说法就是职业生涯有点成绩,在自己工控生涯中,有一件事我至今难以忘却,这件事对我后来的发展起到了 06年,我大学毕业,在大学期间,经过导师介绍,我去一家无锡的SIEMENS系统集成商去做毕业设计,当时的课题是《工业回火炉的控制系统设计》,当时拿到公司给我的设计课题时,整个傻眼了,因为大学里学的理论一下要应用到实践中去,感觉很难的,虽然下载看来真是太简单了:)。大学里学的是电气工程及其自动化,PLC 方面接触的很少。更别说S7-300了,我记得当时学校里用的是光阳SR21的小型PLC,而且还是选修课,哎,其实课都没去上几次。怎么办?凉拌?当然不是,从公司拿了本STEP7编程手册V5.3,就这这样 故事正式开始了,由于在大学毕业设计做的是工业炉,所以一进公司就给了我一个湖北鄂州某钢厂的一个 "光亮热处理罩式控制系统程序设计",电气方面硬件由我们的一个合作伙伴来做。从此每天就是不断地和STEP7,WINCC6.0 打交道了,不知不觉地快3个月过去了,我的设计完成了,在公司里完成了所有的程序模拟,就差去现场去调PID了。终于等到哪一天,8月的一个炎热的夏天,我开赴湖北的鄂州,从无锡晚上做卧铺汽车出发,第二天早上到了黄石,需要转车了,一下汽车满大街的汽车牌号都是"鄂Bxxxxx",我心想怎么这么快到鄂州了 还好,鄂州和黄石之间距离不是很远,一个小时不到,我到达客户现场了,伙伴公司的2个工程师在钢厂门口接我了,很高兴,很激动,第一个我真正的项目开始了,到了控制室,我赶紧把工控机从包装箱里拿出来,安装CP5611,然后做DP线,连接到PLC,一切准备就绪,电脑开机,WINCC自动激活了,我要开始我第一个项目的调试了。近半个月过去了一切都是顺风顺水,IO测试,空载测试顺利完成,在这段时间内,我们几个来自无锡小伙伴们尝了不少湖北的美味,至今回味无穷(因为也去过北方,一直觉得吃在南方啊,不大喜欢北方菜,当然 临走在鄂州城内大吃一顿,晚上和几个小伙伴们坐车回无锡了,在此之前一切都是那么美好,像一幅美丽的山水画似的。好景不长,半个月后,甲方开始正式生产的时候,严重问题来了满载运行后,温度上升非常慢,难道是烧嘴问题吗?当然不是,这些选型都是设计院设计的,也不是什么新工艺啊。甲方也没注意,最终温度还是达到了工艺温度了,可以工艺流程完成后,出钢的时候,每个人傻眼了,这些带钢被烧坏了,粘在一起分不开了。甲方经验丰富的老师傅一眼就得出结论,温度超过工艺温度了。为什么会超过工艺温度了?下边就开始查找问题了
温度测量时这样的,K型热电偶先进入带PID控制和4-20MA变松输出的仪表,仪表在根据温度,转换为4-20MA信号给PLC。因为在出厂调试前,仪表的4-20MA的输出对应温度范围为0-1000度(因为罩式炉温度不会超过1000度),到了现场后,电气工程师,把量程改为了0-1360度(K型热电偶最高测量温度)。但是忘了和我说,我的PLC程序里面还是4-20MA 对应量程0-1000度,由于我们之间的配合问题,以及在模拟测试时的粗心,导致了一炉钢带的报废。 有失必有得,从那件事情上,我学会了仔细是多么重要,甚至比自己的技术水平更重要,一个技术水平高的人,可能因为失误会造成更严重的事故。有点沉重额!
人生就像一场旅行!
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