| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
914964834 游民 经验值:69 发帖数:14 精华帖:0 |
楼主
主题:1300=20时速度有很大的波动为什么?
1300=20时S120反馈速度来源于速度模型吗?是不是可以理解为不带编码器的优化没做好,还有就是这种情况下编码器的实际反馈速度是真实的吗,我在线功能图上看到那个值也有好大的波动(30rpm左右和实际差不多),以前1300=21是正常运行的,后面编码器出了问题切除了之后就出现了,请教下各位,谢谢了
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
11楼
主题:回复:1300=20时速度有很大的波动为什么?quote:以下是引用Robert 211在2013-09-30 09:35:16的发言: 传动联接轴崩断的事故处理完毕,客户也做了排查和验证:将电机转到100%速度,然后OFF2自由停车。当电机经过30HZ左右,现场并没有发现机械共振。反复好几次的测试,在30HZ左右均未发现机械共振。 这个实验不一定能说明问题啊,你在共振点上没有持续的能量供给,是不会形成共振的。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
12楼
主题:回复:1300=20时速度有很大的波动为什么?quote:以下是引用914964834在2013-09-26 23:12:05的发言: 回复2楼的,我们原来做过不带编码器的优化,优化后并且1470,1472手动根据经验修改过(工程师参考西门子对相同类负载的设置数值而做的调整),现象时有时无,看来下次停机还是要加上编码器 我认为:问题就出在这里!在机械传动链中如果存在齿轮传动(含有间隙环节)、皮带传动(含有弹性环节)时,不可以带载做P1960动态优化的! 对于P1960电机优化首先是针对第三方电机为主;是在做完以下步骤之后 1、快速调试(或组态正确电机参数);输入正确的电机重量;实用的升降斜率(关闭PID的)。 2、完成电机通电、启动的静态参数测试; 3、完成电机通电、启动的励磁曲线参数测试; 以上两项也最好不要连接任何负载,电机轴会转到正确位置,可以获得正确的参数。 在电机轴不带任何物件时,记下P0341的电机转动惯量;然后做P1960=1;将结果P0342的比例数值XP0341的数值写到P0341中;再运行P1960,其P0342的结果就是1。这时P0341就是真实的电机转动惯量。 连接传动机械,空载运行P1960后,将会得到很高的P0342比例。如果按此运行,将是异常的噪音;齿轮有损坏的可能;传动带异常过热(时间稍长,连传动轴都会烫的不能手摸。) 此时,就需要减小P0342至少一半(实际数值应该是计算得到的最好。);加大P1472(积分)一倍;减小P1470(增益)50%; 然后再次运行,如果还存在此现象,继续减小P1470;直到完全无异常响声的无有效负载(无料)运行。每次都要做好记录,为的是知道最后的区间。 最后,加上负载。从最小载荷到最大载荷都要测试。这个测试是:分几点载荷做:停止-升速-降速-停止的过程。其间,在区间范围内,稍许修正那两个参数。 增益过小;或积分时间过大(积分的对象就是增益后的数值。),]就会产生楼主所说的情况。 要注意的是变频器CU不同(例如MM4、G120和G120-2、S120-2运行速度不一样,采样速度不一样),数值不可以照搬、复制。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|