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 回复:电机无法优化!

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作者 主题
蓝蓝的梦
侠士

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楼主    2015-12-21 08:09:09
主题:电机无法优化! 精华帖 

采用S系列多传模块,整流采用国内其他整流模块,三个逆变模块分别为605A、380A、380A模块,驱动460V电机,功率分别是315kW、160kW、160kW,额度电流分别是450A、252A、252A。三台电机用V/f控制都能运行。315kW电机采用无速度传感器进行优化可以通过,但是采用编码器控制进行P1910=1优化时,报F31118故障,将P492提高过两次,还是报F31118故障。另外两台无论采用带编码器还是不带编码器控制方式,做P1910=1优化时,都报F7990故障,故障值为7.

   以上两个问题,请各位专家解答!谢谢!

ZL
蓝蓝的梦
侠士

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10楼    2015-12-22 11:55:39
精华帖  主题:回复:电机无法优化!

静态优化没有通过的电机基本参数是 460V 252A  160kW 40Hz 471rpm 0.856

以上参数反复找电机厂确认!

另外电机厂给出的等效值是:定子电阻0.02898欧姆,转子电阻0.02384欧姆,定子漏抗0.254毫亨,转子漏抗0.3118毫亨,总电抗18.1毫亨。以上等效值是电厂厂给出的值除以1.732。

以上参数我没看出什么问题来,

ZL
yming
版主

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13楼    2015-12-23 01:30:07
精华帖  主题:回复:电机无法优化!

嗯。我说调一下功率因数是指改变一点励磁电流。

我觉得,应该输入铭牌参数后,先在V/F模式下做1910静态辨识(输入625)。记下正确的定子绕组阻值1912。输入到350。(你每次做电机参数计算P10,就变回去了!)。然后,在正确的定子绕组阻值下。运转到80%(400转?),这时稳定转速下的输出电流,就认为是额定励磁电流。输入到320。

这类大电机的特点就是转动惯量大。转子惯量大,而调整过快,容易引起不稳定。

你使用VC/SLVC都会引入预控前馈。所以要求你的给定和反馈是稳定,不波动的。这通过V/F模式不同转速运行,可以检测、观察出来。要是不稳定,就要想办法解决它(给定和反馈);否则,稳速状态,预控前馈也总是在工作。(也可以通过观察,加入这两点的滤波时间,直到它们的输出,在稳速下是稳定的。)。然后再进入闭环调试。

空载都没调好,就不要去动电流环。它是对负载转矩的控制调整项。仅在有负载引起转矩波动时,再去调整它。

如果出现速度闭环上的问题就调整:

VC:增益1460、积分时间1462

SLVC:增益1470、积分时间 1472。

通常是减小增益;加大积分时间,让动态响应(变速过程)慢一些。

最后,带上负载,根据负载性质再调整。

我觉得应该这样做。






学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

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发帖数:23136
精华帖:880
17楼    2015-12-23 15:37:08
精华帖  主题:回复:电机无法优化!

 一、是这样。初始,变频器不知道它驱动电机的具体参数。P10快速调试,输入电机铭牌参数后,完成的电机计算340=1是按照标准异步电机做的估算。而你的是定制电机,许多都和标准电机不同。所以要通电辨识、测试,获得真实参数。静态只是电机参数辨识,不是优化。1910辨识后的数值要保留。
二、这种方法主要是:不用标准的辨识过程,而想获得电机的较真实的励磁电流。具体K版有过多次描述(见MicroMaster版)。P320=0是用计算的励磁电流,它通过铭牌参数和标准电机辨识获得,不见得合适。运转到80%,是基于V/F模式下,低速有电压提升,额定转速下磁路有饱和趋势。这个80%我认为是指同步转速(500 rpm)。
三、预控前馈对于大惯量电机在变速过程中挺重要的。不然有可能出现实际转速与设定值差异过大的报警(驱动响应过慢。除非你的斜率很平)。预控前馈只在矢量模式下起作用,而作用强度和下面的341、342直接相关。
四、动态优化才会得到342(系统惯量与电机比例)。静态辨识不会有改变的。(我是空载做1960得到432,然后两者乘积输入到341成为电机自身惯量)。

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