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Haohaobb 至圣 经验值:16007 发帖数:1637 精华帖:39 |
楼主
主题:g120,无编码器矢量控制,提升应用,低转速时扭矩提升的办法
去年调试的设备了,电机驱动卷筒卷绕钢丝绳提升的设备,无配重;当时调试时也是费了好大劲,遇到了不少问题,后来设备基本能够运行了,但是使用的频率不高; 基于自己对g120调试有限的经验看,该设备电机可能功率选的有点偏小,4kw,功率模块pm240-2为重载功率5.5kw,而且电机没有配编码器。 设备断断续续运行了一年左右的时间,最近发现一个比较频繁的问题是低速下降时,而且是短距离下降时候比较频繁的出现拉不住导致失速下坠的现象,因为工艺要求下降距离在50mm左右,然后停止,实际运行时异常下坠时,下降距离是超过这个距离的,导致plc判断运行超程而报警停机; 目前看使用SLVC,而且不算是大马拉小车,的确是很多风险的,但是因为电机本身选的是不配编码器的,后期增加对于编码器的安装比较麻烦,g120是选的cu250,这个倒是可以加。 更换大功率电机也是带来了时间成本和硬件成本的增加。 现在想请教下大家,针对目前这个情况,在参数优化方面可能还有哪些提高的余地?? 我目前的经验,是没有想到更进一步的优化办法,可能自己对驱动的根本原理和g120的掌握程度需要进一步提高。 P1755电机模型 无编码器运行时的转换转速 目前设定30rmp,实际运行最低转速比这个高,大概70rmp; p1756无编码器运行中电机模型转换转速的回差 50%;
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Haohaobb 至圣 经验值:16007 发帖数:1637 精华帖:39 |
5楼
主题:回复:g120,无编码器矢量控制,提升应用,低转速时扭矩提升的办法说明一下,现场调试的情况。 首先,关于电机选型方面,重新核算了一下当前的电机,的确是功率有点偏小的,电机输出转矩不太够用。 鉴于目前的情况,设备不是完全不能用,而是有时候出现拉不住下坠的现象,特别是低速下降的时候,比较频繁,因此还是想能通过调试优化的方式,尽量不更换硬件。 现场尝试了一些办法,目前看貌似是有些效果了,几台设备最近都没有再次出现这种异常: 1,将斜坡方式由原来的扩展斜坡改为简单斜坡; 2,把最低转速稍微提高了点,在保证定位满足精度要求的前提下,由40rmp提高到45rmp,为了保证定位精度,把p1121由2s改为1s。 3,尝试把P1470提高了点。 额定电流8.4,额定扭矩26,传几个截图:
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9楼
主题:回复:g120,无编码器矢量控制,提升应用,低转速时扭矩提升的办法
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