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用PLC做运动控制象你的要求只是简单的位置控制,你可采用脉冲+方向控制方法,要设定原点位置,近点位置及左右限位,在程序中要加入位置修正程序,因为往返若干次后位置可能出现实际位置与程序测量位置有偏差!再就是你遇到的主要矛盾,惯性控制,你可采用带刹车的电机,并上且在程序中釆用多段速控制,在临近左右极限位置时先行减速!还有就是你两台绕线机同步的问题,其实它最好的解决方案是用伺服系统!
你补充说明这是ㄧ个具有变频器控制的主从系统,那就好办了,主从系统保证了同步和一致性,现在关键在于控制惯量,说明你采用的控制方式不妥,你做的是缠绕控制,且速度和节拍较快,正反转方向变换频繁,首先要检查变频器的制动功能是否工作正常,制动电阻是否损坏,再是使用力矩控制方式试试!你最好参考一下纺织行业的相关控制方案
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