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首先你下降沿信号到了PLC输入中,这个PLC采集信号需要时间,当采集到信号后处理需要时间,再到指令执行需要时间。这几个时间加一起就是延时时间这样就会造成停止位置加长。导致你通过软件测试距离和实际停止下来的距离不一致。还有你采集方法是通过读取指令停止输出时间,但是时间由于速度过快减速时间短,会造成停止距离过长,比软件测试距离长。
你把那个暂停启动的IO输入信号滤波时间改小,运行速度改小,减速时间改大,再去测试,就会发现这个两个停止距离误差会变小。
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