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 【PROFINET通信征文】基于PROFINET通信优化的实际应用案例--汽车焊装生产线优化(生产效率提升)

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大连穆工
奇侠

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楼主    2025-07-28 08:37:24
主题:【PROFINET通信征文】基于PROFINET通信优化的实际应用案例--汽车焊装生产线优化(生产效率提升)

应用案例背景

某汽车厂焊装线原采用PROFIBUS-DP通信,存在以下多个问题,多年来,通过现有技术一直优化但是始终无法突破:

1、机器人同步精度不足±2mm;

2、导致焊接重复合格率仅92%;

3、设备响应延迟,平均50ms;

4、制约生产节拍60JPH无法突破。

根据现场的实际情况,采取对现场的网络架构升级为PROFINET网络架构的优化方案以后,明显提升了各项参数。

首先,网络替换为 PROFINET IRT(等时同步实时),同时网络拓扑改为:星型+光纤冗余环网。

网络拓扑图如下所示:

                                                                        [中央控制室]

                                                                                 

                                                                   (光纤主干,10Gbps)

                                                                                 

                                           +------------------[核心交换机]-------------------+

                                                    (SCALANCE XR-500,支持MRP/TSN)           

                                                                                                                       

                             +--------+---------+                                          +---------+--------+

                  [IRT交换机A]               [IRT交换机B]                      [IRT交换机C]              [IRT交换机D]

         (SCALANCE XC-208)   (SCALANCE XC-208)        (SCALANCE XC-208)   (SCALANCE XC-208)

                                                                                                                                        

             +-----+-----+               +-----+-----+                          +-----+-----+            +-----+-----+

       [机器人1]      [焊枪1]      [机器人2]     [焊枪2]              [PLC1518-1] [RFID] [PLC1518-2] [视觉检测]

   (KUKA KR C4) (SERVO) (KUKA KR C4) (SERVO)               (主站)      (从站)  (备份主站)  (2000万像素)

现场的关键工艺设备焊接机器人以及执行控制器PLC1518直连IRT交换机SCALANCE XC-208

然后,在TIA博图进行通信协议配置,如下所示:

同步域设置:  

同步主站 = 核心交换机(IEEE 1588v2 PTP时钟);  

抖动补偿 = ±1μs(启用硬件时间戳)。  

带宽分配:  

机器人控制数据:优先队列(CoS=6);  

视频监控:限速50Mbps(CoS=3)。  

参数优化:

同步周期从4ms压缩至1ms,抖动控制在±1μs;

启用 Shared Device 功能,机器人控制器KUKA KR C4与PLC共享IO数据。

方案实施后,通过一段时间的运行,观察,发现效果提示明显,如下表所示: 

指标                优化前       优化后         提升幅度

焊接精度         ±2mm       ±0.5mm        75%    

生产节拍          60JPH        78JPH          30%    

合格率               92%          99.6%          7.6%    

网络可用性        99.2%       99.998%      0.798%    

焊接同步误差    ±2mm        ±0.3mm      85%    

故障定位时间    >30分钟      <3分钟        90%    

此方案能够成功的关键点是IRT同步机制消除机器人间的时序偏差,光纤环网降低丢包率(<0.001%)。

方法总结:

冗余架构:

光纤环网:所有IRT交换机通过单模光纤组成MRP环网(介质冗余协议),断线时自愈时间<200ms。

双星型核心:核心交换机与IRT交换机A/B/C/D形成双星型链路,避免单点故障。

设备级连接:

实时设备直连IRT交换机(如机器人、焊枪控制器),确保1ms级同步精度。

非实时设备(如RFID、MES接口)接入普通端口,通过VLAN隔离流量。

总而言之,通过基于PROFINET通信优化可以解决生产效率提升的问题,值得推广。。


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