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大连穆工 奇侠
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楼主
主题:【PROFINET通信征文】基于PROFINET通信优化的实际应用案例--汽车焊装生产线优化(生产效率提升) 应用案例背景 某汽车厂焊装线原采用PROFIBUS-DP通信,存在以下多个问题,多年来,通过现有技术一直优化但是始终无法突破: 1、机器人同步精度不足±2mm; 2、导致焊接重复合格率仅92%; 3、设备响应延迟,平均50ms; 4、制约生产节拍60JPH无法突破。 根据现场的实际情况,采取对现场的网络架构升级为PROFINET网络架构的优化方案以后,明显提升了各项参数。 首先,网络替换为 PROFINET IRT(等时同步实时),同时网络拓扑改为:星型+光纤冗余环网。 网络拓扑图如下所示: [中央控制室]
(光纤主干,10Gbps)
+------------------[核心交换机]-------------------+ (SCALANCE XR-500,支持MRP/TSN)
+--------+---------+ +---------+--------+ [IRT交换机A] [IRT交换机B] [IRT交换机C] [IRT交换机D] (SCALANCE XC-208) (SCALANCE XC-208) (SCALANCE XC-208) (SCALANCE XC-208)
+-----+-----+ +-----+-----+ +-----+-----+ +-----+-----+ [机器人1] [焊枪1] [机器人2] [焊枪2] [PLC1518-1] [RFID] [PLC1518-2] [视觉检测] (KUKA KR C4) (SERVO) (KUKA KR C4) (SERVO) (主站) (从站) (备份主站) (2000万像素) 现场的关键工艺设备焊接机器人以及执行控制器PLC1518直连IRT交换机SCALANCE XC-208 然后,在TIA博图进行通信协议配置,如下所示: 同步域设置: 同步主站 = 核心交换机(IEEE 1588v2 PTP时钟); 抖动补偿 = ±1μs(启用硬件时间戳)。 带宽分配: 机器人控制数据:优先队列(CoS=6); 视频监控:限速50Mbps(CoS=3)。 参数优化: 同步周期从4ms压缩至1ms,抖动控制在±1μs; 启用 Shared Device 功能,机器人控制器KUKA KR C4与PLC共享IO数据。 方案实施后,通过一段时间的运行,观察,发现效果提示明显,如下表所示: 指标 优化前 优化后 提升幅度 焊接精度 ±2mm ±0.5mm 75% 生产节拍 60JPH 78JPH 30% 合格率 92% 99.6% 7.6% 网络可用性 99.2% 99.998% 0.798% 焊接同步误差 ±2mm ±0.3mm 85% 故障定位时间 >30分钟 <3分钟 90% 此方案能够成功的关键点是IRT同步机制消除机器人间的时序偏差,光纤环网降低丢包率(<0.001%)。 方法总结: 冗余架构: 光纤环网:所有IRT交换机通过单模光纤组成MRP环网(介质冗余协议),断线时自愈时间<200ms。 双星型核心:核心交换机与IRT交换机A/B/C/D形成双星型链路,避免单点故障。 设备级连接: 实时设备直连IRT交换机(如机器人、焊枪控制器),确保1ms级同步精度。 非实时设备(如RFID、MES接口)接入普通端口,通过VLAN隔离流量。 总而言之,通过基于PROFINET通信优化可以解决生产效率提升的问题,值得推广。。
科技在于不断探索
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