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828D的toolbox

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请有需要的坛友尽快下载!

应坛友要求,再次上传828D的toolbox,其实每次上传都选择的是无限期下载,但过一段时间无法登录了,由于要求软件的人多,所以单开一贴!通过网盘分享的文件:Toolbox DVD 828D V04_07_02_01.rar链接: https://pan.baidu.com/s/15xR4v9YHOP1025z396ifrw 提取码: hpfa。

隐身人

2026-01-28 13:42:55 59 1 0

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一次意外的排障经历

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感谢分享。

单位接到一个改造项目,控制系统是300PLC,已经运行10多年了,这次改造没有什么技术含量,就是一次系统搬迁,把10个控制柜进行一下位置重新摆布,纯纯的体力活。意外还是不出意外的发生了,一切搬迁工作结束,上电启动PLC,发现多个传感器信号全部异常,坏了,沾包了。。施工人员查线查了3天,毫无头绪,就很奇怪,线拆下,做好标记,又按原样接回去,没有什么任何的偏差,为什么就是不好用呢?没办法,只能找到我去现场,我一开始觉得甲方可是央企,做的系统绝对不能是小作坊给做的,不可能那么烂的,小问题,结果一到现场当时就蒙了,现场10多个控制柜,就可以知道这个是很多点的控制系统呀,图纸拿来,图纸非常的专业,10多年前,大连新华做的,当时做这套系统的人,现在都是妥妥的行业大佬了,结果意外不出意外的发生了,打开图纸,打开控制柜,哈哈,果然不出所料,完全对不上了。。10多年经过无数次增点,工艺流程修改,但是图纸一点没变,还是10多年前做的非常漂亮的一本图纸,根本没有一点更新,哎呀,当时我就呆坐现场,手里拿着图纸,眼睛看着闪着光的300PLC,久久无法释怀,我怎么又遇到这种情况了。10多分钟后,我拿出一张A4纸,问甲方的维修人员要了一支笔,就开始我20多年职业训练的技能,看柜子反画原理图。甲方的人很不屑的看着我,后来才知道,这几个传感器信号已经坏了2,3年了,历经多次改造都没有人解决,找了多少人赖上都没解决,都是因为图纸对不上不敢动手,做做样子就草草认怂了。我呢,20多年从事西门子PLC项目的全过程管理,从图纸到程序,全是手工,从入行的第一天,带我的大佬就让我看硬件选型,接线,画原理图,最后才是软件组态,PLC编程,PCS7的功能块仿写到300PLC中作为标准程序的事都一直干,用STEP7+winCC仿造是PCS7编的项目也干过,反正就是我遇到总是那种一辈子只能遇到一次的问题,解决了没人会觉得你怎么样,因为没有机会再次解决,你要知道那种很棘手的问题,你因为解决过,到现场看一眼就解决了,一下就给人一种大佬的感觉,我一直没机会体验,所以一直都是一个小卡拉米。言归正传,排除故障第一步我认为就是最朴实无华的步骤,安排工人查线,以前在系统集成商的时候,总是自己亲自查线,现在不一样了,我就指挥查线,4个人,对讲机配合,前后对照,查完以后,线没问题,然后信号为什么就没过来呢。。第二步,排查是否断线,拆线头,也没问题,第三步,拆传感器,光电传感器,原理就是一个三极管,用一点基本的电工电子技术发现问题所在了,有坏掉的,有不会接线,接错线的,还有线泡雨里虚短的。。这些基本工作的前提还有一步就是把这些传感器的PLC的点位和wincc的点位都查出来对应上,然后,维修结束,上电跑程序,全部OK了,解决这些光电传感器的问题,就剩最一个最麻烦的问题,就是现场拉绳开关信号不起作用了,这个问题就是甲方无赖,他们的领导不出面,然后,下面的人咬死说是改造前是好用的,改造后就不好用,就非要我们解决。。后来解决了,甲方的领导冒出来了,说些漂亮话,说我们本来就是一个普通的改造,怎么还赠送这些附加服务,给一个赞。书归正传,拉绳开关是一个重要的应急控制信号,原理很简单,但是确实控制系统里最重要的一个信号,作为一个自动化工程师,在设计控制系统的时候都是要考虑好的,现场是防爆环境,更是一个要命的保障环节呀。。但是不知道为什么坏了2,3年没人处理掉,也许是确实解决不了,也许是现场管理制度的作用,保证了并没有出事情。但是无论什么原因,既然遇到了就是要解决掉,一个很简单的原理,为什么就没人解决呢?我当时就陷入沉思,不可能呀,点位都找到了,线一大捆,原来就出在一大捆线,根本没人在没有图纸的前提下,去一根一根找出控制线,好吧,我也不愿意拆开线去找,于是乎就开始僵持住了,我的3天原则,就是一个问题,如果自己在3天内解决不了,那么就必须请人介入,换换思路,自己的思维已经无法创新了,所以1天过去,第2天早上灵感来了,通过一个想法,去现场验证一下,果然是这样的,这个信号经过几道转换,不清楚,发现在相隔2排的控制柜里,找到那几个关键的继电器,从而证实了,为什么控制信号不起作用的原因。。然后研究继电器,这个继电器上面的点全满了。。怎么回事呢?说明拉绳信号关联了多个程序,这个问题也许复杂也许简单,最后,发现原来拉绳控制的是继电器线圈,并且L+和M接反了,当然设计这个控制信号的人,把M点作为无源线传到防爆环境的现场,L+因为有源,所以留在控制柜内,因为一般控制系统的设计思路都是L+去现场,最后,喊来甲方的维修人员,故弄玄虚的说,你按照我讲的,试一试,把线重新改一下吧,结果见证奇迹的时刻到了。成功了,4个拉绳信号有2个信号正常了,后来证实另2个拉绳信号是因为现场的拉绳开关坏了,后来更换以后也恢复正常了,从那以后,公司的名气打出去了,我因为是临时拉来帮忙的,现场的人根本不知道我这个人的存在,只是说我们公司在外面花大价钱找了一个人过来,给鼓动好了,我还是继续当那个卡拉米。。

大连穆工

2026-01-20 09:10:56 439 13 1

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西门子KP1200 Comfort趋势视图无法显示的故障排除 该屏最早是设备制造商用protool软件编辑,我通过几次移植,最后移植到wincc flexible 2008 sp2这个版本,由于硬件的更新,我将该程序移植到protal V13这个版本,最终移植到protal V15为止。因为新工艺要求新增加设置和显示内容,我将原来备份以后的原程序压缩,通过微信方式传送到新电脑上,再解压在protal V15版本上打开,打开后,编译没有报警。只是新增加的内容编译下载后,原来2排功能按钮的下一排缺失,之前,我也有过类似的经历,主要原因是在移植过来打开前没有“选项”下拉菜单“设置”窗口的“可视化”,“调整画面大小”选择“适应画面”的选项。主要原因是原屏与新屏的尺寸不同,造成的部分尺寸被溢出区域显示。于是,删除通过微信传送过来的原程序后,在protal V15版本的“选项”中选择“适应画面”选项后,重新复杂压缩以后程序文件,再次打开编译,仍然没有错误。我在发现这个问题后,发现编译没有报警,且编辑区显示有2排按钮区也是能够正常显示的,但是,通过模拟仿真也可以看到屏幕下侧确实是缺少下面的那排按钮是缺少的。这个问题应该是通过多次压缩,解压缩和电脑本身自带的病毒引起的内部文件破损引起的。问题找到了后,选择“适应画面”方式打开原程序,再次下载到KP1200 Comfort,键屏下面的那排按钮是出现完整了。在下面那排按钮显示缺失时,**作过实体屏,功能是存在的,只是没有显示按钮。但是,当我切换到趋势视图时,方向趋势视图的时间是在1999.1.1这个时间,难道我的区域指针或者plc侧的系统时钟程序有问题了?返回到414-2dp,看读取系统时钟的程序依然是存在的,年、月、日字节数据存放在MW502开始的连续6个字节也没有问题,返回到触摸屏用户程序,打开“连接”选项后,果然发现没有了之前的正常设置,图示: 重新将“日期/时间”勾选上,并按plc侧的系统时钟数据变量锻造输入MW502,编译保存下载,此时,趋势视图显示仍然没有,确认此时的趋势视图的趋势变量连接是有数据的。重新核实趋势视图的各参数,当核对到X轴参数时,发现多了这个“外部时间变量”的选项,图示: 关闭此选项后,再次编译保存下载,此时当趋势视图数据出现时,趋势曲线显示才正常。小结:造成这个问题的原因应该是电脑中过病毒后,原来保存的那些原程序,可能会被病毒自动修改,用户一旦遇到类似的情况,只能根据实际情况逐个修改,开始看到按钮显示缺失时,曾一度想在画面模板上删除不正确显示的那部分按钮,重新创建的,因为按钮个数实在是太多了而暂时放弃,如果走删除重建应该也是能够解决这个问题的。建议用户程序的备份,还是多备份到各种存储媒介中,预防万一。正如我前一段时间的电脑电源板烧掉,就是一次警告,虽然最后还是修复了电脑,将需要的用户程序还原出来了,一次因电脑病毒,后台“自动”修改用户程序的故障排除结束。

WWCWWC

2026-01-17 22:56:08 348 4 0

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HMI下载提示:加载期间出错

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学习了,多数HMI和TIA版本不匹配,就会出这种问题。

现场遇到这样一个问题,西门子精智面板TP700下载提示:加载期间出现,发生通信错误(8020AB001992FFF4),用Prosave做OS更新、恢复出厂都没有问题,下载画面就提示出错,博图用的是V18版本。我下载的映像是109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd6.zip看下载的映像版本是V17.00.00.06_03.01后面下载了新的109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd8.zip映像版本是V17.00.00.08_05.01OS更新后,下载画面就正常了,推断可能HMI的固件版本与博图(TIA Portal)版本有兼容性,建议下载新的映像版本更新再下载画面。 参考这个分析:https://ask.csdn.net/questions/8543611 精简精智屏映像文件 官网下载地址:https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109825750

小沧海

2026-01-14 09:30:34 458 5 0

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808调试手册

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有需要的坛友尽快下载!

有坛友问,没有808调试手册,调试以哪个手册为准,808调试手册有的,只是久了,不好找,我找到了,这里上传,请尽快下载!808调试手册.pdf

隐身人

2026-01-13 18:59:26 255 1 0

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卡读不出来的处理

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存储卡的老化,氧化,接触不良是最常间的问题.

一台315-2DP CPU断电重启后,STOP灯亮,但点触摸屏上的控制按钮,无反映,因维修人员拨着CPU的开关,再拨CPU运行开关到运行位置,CPU变成RUN,但还是不能启动。 开始怀疑是卡里面的程序掉了,找来程序和编程电脑后监控,没有发现卡里面的OB1等程序块,只有SFC等系统功能块。重新下载程序提示错误,程序没有下载成功。 后断电,将卡拔出擦擦金手指,再重新插上恢复正常。分析因时间长了导致该卡接触不好,产生故障,重新插好后恢复正常。只是这类故障如果没有编程电脑,一时还无法判断具体故障,因此折腾了一个多小时。

自控龙龙

2026-01-07 20:05:14 269 2 0

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840C资料

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现在有些工厂还有840C控制的设备,应该也很少了。有需要的尽快下载好了。

应坛友要求,上传840C相关资料,840C太老了,我手里的资料保存也不多了,找了一下,就找了一点关于接口信号的,有需要的下载好了。840C.zip

隐身人

2026-01-07 12:01:33 254 1 0

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分享一下之前的调试经验,希望能够帮助大家,这里先简单介绍一下硬件组态与IO映射,当做好IO映射后,我们就可以将其中一台机床PLC数据块的数据传递到另一台机床的PLC数据块中。一、 元件作用PN/PN Coupler用于:l 使用系统冗余S2互联两个PROFINET子网l 互联两个以太网子网l 交换数据l 与多达4个IO控制器共享或耦合数据二、 硬件连接通过PN/PN Coupler连接2台机床的PROFINET总线三、 硬件组态以对置镗铣床DZ-THG6916(辅机端)为例:首先在项目-设备组态-右侧硬件目录中搜索COUPLER与NCU1740找到相应硬件,拖动到左侧网络视图中,点选PN/PN Coupler X1接口,右键分配新的IO控制器,X1接口配给主机X150,同理X2接口分配给辅机X150配置后未分配变成多重分配:点选PN/PN Coupler X1模块,在下方的常规-模块参数-转换映射中设定相应IO映射:传输区:自己定义名称,此例中为划分IO设为1-60类型为IN/OUT,I/O长度分别设置为240字节,I/O地址以10000为起始,同理设置X2接口此例设置完成后:

白白的图图

2026-01-06 20:58:04 487 4 1

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祝各坛友2026新年大吉!

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祝大家新年快乐

各位坛友: 值此2026新年来临之际,祝各坛友事业兴,调试顺利,参数生效,故障清零,项目圆满!愿所有坛友技术精进,同仁协作,共筑自动化新篇!祝 新年好!

隐身人

2026-01-01 09:36:30 1421 22 2

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1.Wincc软件画面登录管理员账号和密码退出Wincc系统,返回到windows系统桌面;2.双击桌面或者开始菜单里应用软件“SIMATIC Logon”,进入该应用文件夹;3.选择Configure SIMATIC Logon,弹出SIMATIC Logon服务对话框,见下图;4.SIMATIC Logon服务对话框里用户名输入管理员账号(administrator)或其他默认配置,密码输入(1)或其他默认配置,点击对话框左下确定按钮,见下图;5.在组态SIMATIC Logon菜单栏里切换到“自动注销”,勾选“使用SIMATIC Logon自动注销”,延迟时间(分)表示登录在wincc的账号多长时间无操作启用自动注销功能,到自动注销的时间(秒)表示到自动注销前的倒计时提示时间,比如要设定屏幕无操作5分钟后自动注销,自动注销前不用提示,那么设置延迟时间:5(分),到自动注销的时间:0(秒),见下图;6.设置时间完毕后依次点击应用(A)、确定,组态SIMATIC Logon弹框自动关闭;7.桌面图标上双击选择SIMATIC WinCC Explorer,进入wincc项目管理器,然后待项目文件加载后,点击蓝色三角箭头,启动wincc软件,屏幕长时间无操作账号自动注销即生效。

yangchunbaixue

2025-12-31 22:10:51 491 3 1

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828D加工中心PLC相关内容

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以上内容仅供学习参考使用!

应坛友要求,发一个关于828D加工中心的PLC以及相关内容;01_PLC程序.zip02_PLC参数定义.zip03_PLC报警文本.zip04_PLC程序说明.zip05_输入输出信号表.zip

隐身人

2025-12-31 16:09:41 307 1 2

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双通道系统中有二个主轴的双滑枕用户想要在一个通道中也能去运行第二通道的轴的问题分享。

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感谢楼主的无私分享!跨通道获取的主轴S2必须用M2=3 S2=100格式驱动,因标准M3指令仅识别本通道主轴、无法激活外部主轴,此为SINUMERIK多通道GET/RELEASE功能的强制语法规则。双通道在标准的通用设备来讲,是用不到的,这也就是双通道话题不多的主要因素。

双通道系统我分别去运行各自的轴的没有问题的,为了方便客户要求在一个通道中也能去运行。双通道系统中有二个主轴的双滑枕用户想要在一个通道中也能去运行第二通道的轴。首先:我们通过RELEASE(Y2,Z2,S2) G4F3的通道2中去释放Y2,Z2,S2, 然后GET(Y2,Z2,S2)在第一通道中获取Y2,Z2,S2是没有问题的。开始我以为获取S2过来后,M3 S1=100 ;M3 S2=100转是可以的,结果运行的是S1,而S2不转。只能通过TRAILON(S2,S1,0.2) 然后M3 S100这样来转,但客户不满意。他们要想哪个转就哪个转,我试了一下用M2=3 S2=100或M2=4 S2=100来转,前提也是要获取到第一通道。我试了一下可以运行了,客户也满意了。关于双通道的贴子很少,分享给有需要的人。

渔明锅红

2025-12-31 08:23:05 273 1 0

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在学习PN 接口资源时看到一句话深入了解以后,明白手册上不经意的一句话都是技术的沉淀与质变

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当时看技术手册的不理解的,只有真正遇到问题,并解决问题,才能理解手册上的含义。

PROFINET 通信口S7-1200 CPU 本体上集成了一个 PROFINET 通信口(CPU 1211C - CPU 1214C)或者两个 PROFINET 通信口(CPU 1215C - CPU 1217C),支持以太网和基于 TCP/IP 和 UDP 的通信标准。这个 PROFINET 物理接口是支持 10/100Mb/s 的 RJ45 口,支持电缆交叉自适应,因此标准的或是交叉的以太网线都可以用于这个接口。使用这个通信口可以实现 S7-1200 CPU 与编程设备的通信,与 HMI 触摸屏的通信,以及与其它 CPU 之间的通信。深入解析交叉网线与自适应端口:现代直连到底要不要特殊线缆?真相了 - CSDN文库1、交叉网线(Crossover Cable)于是,“交叉网线”诞生了。它的本质非常简单粗暴:把一端的TX和RX线对互换位置。具体来说,就是在做水晶头的时候,一端按T568B标准,另一端按T568A标准,这样就能实现:A设备的TX+ → 对接到B设备的RX+A设备的TX? → 对接到B设备的RX -对比看出使用交叉的以太网线 处理起来很麻烦,标准的线很方便,然而标准线又 会导致 早期设备的TX连TX,RX连RX的情况,这样就无法正常通讯有问题进一步了解找到了已存在的Auto-MDIX 技术------让网卡自己判断该不该翻转TX/RX引脚。这项技术叫做Auto-MDIX(Automatic Medium-Dependent Interface Crossover),中文名叫“自动介质相关接**叉”。原理:PHY芯片内置一个可编程开关矩阵,在上电瞬间尝试不同配置,直到找到正确的信号路径为止。本人17年毕业,进入工控行业,好多设备都没遇到过交叉网线的问题,或者直接采用Auto-MDIX 技术,使用起来完全没感觉早期这种问题的场景。因此对手册支持电缆交叉自适应,因此标准的或是交叉的以太网线都可以用于这个接口,这句话不是很理解通过上网自行查阅资料,现在明白,现在的路好走,是因为前人铺平了道路。总结:现在的PN可以不用像早期设备那样考虑 收发端的端脚问题拓展思考:串口通讯 貌似还存在线缆引脚问题 触摸屏-PLC通讯摘自深入解析交叉网线与自适应端口:现代直连到底要不要特殊线缆?真相了 - CSDN文库

GreenHands

2025-12-30 17:00:52 428 4 1

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Toolbox DVD 828D V04_07_02_01.rar

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已下载!!

通过网盘分享的文件:Toolbox DVD 828D V04_07_02_01.rar;链接: https://pan.baidu.com/s/1wGF7pNrtViEMeFWkC50XHQ?pwd=hhzy 提取码: hhzy。

隐身人

2025-12-30 13:03:19 476 4 1

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加工程序对于维修也很重要

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$A_OUT[5]=0 $A_OUT[6]=0 ;布尔型系统变量式数字输出端[5]、[6]分别置初值0,前提:MD10360 $MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS=3(有效NCK数字输出字节数)。NCK侧电子齿轮信号6,7经I/O硬件分配5,6送至PLC侧FC21块内

3天的故障逐一排查,拆、装、换,最终凭借MDA方式下执行此段程序解决工件主轴的夹紧随动功能/_N_NUT_ZERO_POS_MPF 黄铜螺母回零位(气动抱闸夹紧后耦合B轴)NUT_ZERO_POS.MPF65775707501875713064834095760*/_N_MPF_DIR/MPF.DIR\M79 ; Clamp PieceR210=0G04 F2.0 STOPRE R350=-2 R210=34G04 F0.2 STOPRE WHENEVER $R350-1 DO RDISABLESTOPRE IF R0==0 M30 ENDIF M151 G04 F1.0 STOPRE EGOFS(B) $A_OUT[5]=0 $A_OUT[6]=0 $MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS=3G01 G91 FXS[B]=1 FXST[B]=50 B10000.0 F3600STOPREFXS[B]=0 G04 F0.2 G01 G91 B0.0 F3600 STOPREWHEN TRUE DO $R334=$VA_IM1[B]G01 G91 B-90.0 F3600 G04 F0.5 STOPRECANCEL(7) M150 WHEN $A_IN[4]==TRUE DO DELDTG()G01 G91 B-360.0 F3600 STOPRE G01 G91 B50.0 F3600 WHEN $A_IN[4]==TRUE DO DELDTG() $R278=$AA_IM[B];G01 G91 B-360.0 F500 STOPRE G01 G91 B-90.0 F3600 WHEN $A_IN[4]==TRUE DO DELDTG() $R279=$AA_IM[B];G01 G91 B360.0 F500 G04 F1.0 ;暂停1sSTOPRE R210=29 M30 ;主程序结束崩溃之余亮光升起

第7代CNC

2025-12-27 16:34:03 345 2 1

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双通道调试中S1主轴是可以在MDI方式旋转的,但S2主轴只能手动转,MDI方式不转。我对比S1和S2的数据没找到相关的参数可以改的。我开始检查通道设置的参数有没有不对的。通道1的20090是设的1,通道2的也是设置的1,我查了一下手册。通道2要设置为:2然后再次测试转S2主轴。可以转了问题解决。

渔明锅红

2025-12-27 10:29:05 330 2 0

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G120固件版本和功率单元匹配问题

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是的,按现有条件对目前在用CU240-2全部升级固件,以便应急时刻备件库里的新PM模块能替换,在用的10年前的PM模块条件还算尚可,榨干它可用的价值吧。哈哈哈

G120控制单元CU240*-2固件版本从V4.4到V4.7.14,但是老固件版本的CU控制单元和新型号尺寸的PM功率单元配合使用存在CU控制单元版本最低要求的问题。

温度爆表

2025-12-27 10:24:48 564 6 0

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PRONETA 基础 3.9 PROFINET 调试与诊断工具

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PRONETA Basic 非常适合解决 PROFINET 安装调试中两个基本任务:“网络分析”任务简要介绍了连接到PROFINET的设备。它具备简单的配置选项,比如设置网络参数或为PRONETA PC所连接子网中的设备分配网络名称。该应用还提供了强大的机制,用于比较多个网络拓扑,例如将为项目设计的“理想”拓扑与实际安装进行比较。“IO 测试”任务是一种简单直观的方法,用于测试拥有众多分布式 IO 设备的安装 IO 布线。它允许检查布线,并自动设置测试程序的协议,可导出用于文档。这两种任务都可以在CPU集成到网络之前完成。由于无需其他工程工具,PRONETA Basic 从早期就允许快速便捷地检查系统配置。PRONETA Basic V3.9 的新功能支持新的SIMATIC设备家族ET200清洁ET200BLET200SP 电子启动器对CPU 固件 v3.0+ 的支持各种漏洞修复和性能改进https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-basic-3-9-commissioning-and-diagno...

PRONETA Basic 非常适合解决 PROFINET 安装调试中两个基本任务:“网络分析”任务简要介绍了连接到PROFINET的设备。它具备简单的配置选项,比如设置网络参数或为PRONETA PC所连接子网中的设备分配网络名称。该应用还提供了强大的机制,用于比较多个网络拓扑,例如将为项目设计的“理想”拓扑与实际安装进行比较。“IO 测试”任务是一种简单直观的方法,用于测试拥有众多分布式 IO 设备的安装 IO 布线。它允许检查布线,并自动设置测试程序的协议,可导出用于文档。这两种任务都可以在CPU集成到网络之前完成。由于无需其他工程工具,PRONETA Basic 从早期就允许快速便捷地检查系统配置。PRONETA Basic V3.9 的新功能支持新的SIMATIC设备家族ET200清洁ET200BLET200SP 电子启动器对CPU 固件 v3.0+ 的支持各种漏洞修复和性能改进https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/proneta-basic-3-9-commissioning-and-diagnostics-tool-for-profinet?dti=0lc=en-WW

PBK

2025-12-27 09:32:13 274 0 0

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一张图搞懂V90GSD和HSP的区别

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支持的报文不同。个人感觉区别大的就是同步和不同步时,区别大,同步一般就要用HSP。

一张图搞懂V90GSD和HSP的区别

仰望星宇

2025-12-22 21:04:39 569 3 0

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【工作笔记】从功能图中信号显示说起

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大佬,您好,不好意思,不知道这里面咋可以私聊您,因此在这里寻找您想咨询下关于机器人产线配电情况?不晓得能不能和您电话聊一下呀

这张功能图来自G120的参数表手册,矢量控制最后一张。这张图,我经常在用。图中涵盖了所有矢量控制监控显示的重要参数。比如r82.1-r32是滤波后的输出功率实时参数。这个参数既能反映运行中电机状态,也显示了它的实时监控值。当该参数大于0时,就是电动状态的输出功率实时值;当该参数小于0时(负值),就是发电状态的吸收功率实时值。有人不是找不到SIMANICS的电动发电运行状态字吗?其实通过这个模拟量的实时参数显示,即可明确知道了电机当前的运行状态。针对电机四象限运行实时状态,再配合一个参数r63(转速实时值)的极性,加上r82或r32,既能准确的锁定电机当前的运行状态是工作在哪个象限了。今天是想将另外一个问题。电机的输出机械转矩。利用上图,如何能比较准确的通过r80(输出机械转矩)修正,得到真正意义的电机轴扭矩。完全是通过装置计算的那种。没有轴扭矩传感器。根据电机的能量公式电机在电动状态时:Mem = M + M0;式中:Mem = r80或r32M-电机轴机械转矩M0-电机旋转系的摩擦阻力矩电机在发电状态时:M = Mem + M0由此整理有M = Mem - M0;电动状态M = Mem +M0;发电状态Mem是已知的r80,未知的是M0,只要把M0求出来,那么电机轴机械扭矩M也就实时获取到了。M0是很容易获取的。因为只要拉一条空载的M0曲线,实时与Mem(r82)进行加减运算,其结果就是M。当然理论计算是理论计算,实际是不是很准?误差是多少?这需要实验才能确认。这里还会有一个Mem是否计算准确的问题。Mem的准确性依赖于矢量计算控制的转矩分量是否准确。这些都是需要试验来验证的。今天仅仅是纸上谈兵。仅此。

kdrjl

2025-12-12 11:16:44 793 3 0

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通过更改子网掩码是跨网段通讯吗?

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楼主也说了,只是技术上的探讨,并不是说推荐这样使用。在某些场合,是可以这样用的。

今天分享了一个通过添加路由实现跨网段通讯的帖子,其中有个网友留言说是通过更改子网掩码实现的,我觉得这个话题挺好的,所以发了这个帖子:疑问:两个PLC 一个地址是192.168.0.1 255.255.254.0 另一个192.168.1.1 255.255.254.0 怎么可以通讯呢? 这种是通过子网掩码实现跨网段通信吗?解答:先把话说明白:这两个 PLC 其实就在同一个三层网段里!掩码 255.255.254.0 → 块大小 512 地址 → 覆盖范围 192.168.0.0 – 192.168.1.255因此? 192.168.0.1/23 的网络号 = 192.168.0.0? 192.168.1.1/23 的网络号 = 192.168.0.0两者完全属于同一子网,ARP 广播能直达,根本不需要任何路由器或改掩码,直接把默认网关留空即可互相 Ping/通信。疑问:192.168.0.1/23 后面的/23是什么意思? 为什么说两者完全属于同一子网?解答:/23 是 CIDR(无类域间路由) 的写法,告诉你“前 23 位是网络号,剩下 9 位是主机号”。 把它转成十进制就能一眼看出范围:1.先写掩码/23 → 二进制 1 的个数 = 2311111111 11111111 11111110 00000000→ 十进制 255.255.254.02.再算“块大小”主机位共 32-23 = 9 位 → 2? = 512 个地址所以每个 /23 网段长度是 512,起点一定是 0、512、1024... 的倍数(把第 3 字节当成 256 进制看)。3.对 192.168.0.1/23 具体算一次第三字节掩码 254 → 256-254 = 2,块大小就是 2 个“256”网络号 = 能被 512 整除的数 → 192.168.0.0 – 192.168.1.255可用主机:192.168.0.1 – 192.168.1.254广播地址:192.168.1.2554.对 192.168.1.1/23 同样算192.168.1.1 落在 192.168.0.0 – 192.168.1.255 区间 → 网络号仍是 192.168.0.0因此192.168.0.1/23192.168.1.1/23网络号完全相同,ARP 广播在同一二层域里就能直达,不需要任何路由器,所以它们属于“同一子网”。

JackFan

2025-12-11 17:04:15 578 2 0

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【调试笔记】关于G120变频器对电机动态调试

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非常详细的调试过程,感谢分享

昨天,调试了一台交流55kW异步电机。驱动系统是G120其配置:CU250S-2PN + PM240-2(重载55kW),系统是电网反馈型的,电源采用的第三方国产整流回馈单元,共直流母线方式。这类的配置,我曾经有过图片,在此不赘述。电机铭牌数据和基本参数:快速调试静态计算与辨识之后,通过手动人为设置了一些相关参数,在trace监控录波分析并修改相关动态参数后,再把其加减速和稳态的波形检查一遍。感觉基本满意为止。应该说,不是所有的动态自动优化和辨识,都能得到上述波形的效果。想要得到上述的动态和静态调节效果,需要针对一些参数做具体的调整,然后才会有可能实现图片中的波形效果。调试完成以后,我在备份这个STARTER调试文件的时候,看到今年以来调试了40多台套的SINAMICS驱动系统。很有感触。至此,西家传动的调试基本掌握了它的调试要点。特别是针对动态调试的辨识与计算。心得如下:第一,执行快速调试流程。针对矢量控制的传动系统,动态自动辨识与计算是要做的。但执行完了P1900 = 1以后,完成全部的快速调试。要针对传动系统利用trace录波,将电机由0加速到最高转速的85%及以上,然后稳态运行,减速停车。将这个过程的转速设定值和转速实际值记录曲线做一个分析。确认后结束调试。第二,在执行动态自动辨识之前(也就是1900 = 1的第一次启动结束后,第二次启动之前),设置好斜坡加减速时间和起始终止圆弧。这是驱动系统保证动态运行过程丝滑的前提。然后设置速度调节器的反馈通道滤波时间。对于有一定惯性负载特性的驱动系统,这个反馈通道的滤波时间设置是非常必要的。图中红圈部分是需要人为设置和调整的关键参数。第三,当完成了动态辨识与计算之后,要设置一下西家传动的惯性观测模型有效,且加速度预控比例系数也要设置和精确的调整。这是保证电机从0起步加速到最高转速不超调,且转速实际值紧紧跟随转速设定值的关键调整。图中红圈部分是加速预控比例系数与惯性比参数。要根据实际录波结果做精细调整。会收到理想的效果。第四,通过trace录波,对自己的调试结果做一个检验评价再结束调试。同时trace的波形,也能检验驱动系统的安装布线EMC是否做到位了。丝滑的波形是系统不受电磁噪声干扰的佐证。综上,西家传动的调试工作,要说简单也简单,要说复杂也复杂。关键是看调试的态度。是不是把它作为一个自己的作品去精雕细琢。

kdrjl

2025-12-11 16:25:44 5482 49 20

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西门子EM DP01profibus DP从站通讯的测试

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感谢分享,实际案例包含调试过程的经验教训。

西门子EM DP01profibus DP从站通讯的测试 为配合宝马汽车对公司某批次产品的考评,提出的部分设备的工艺数据必须具备可追溯性,即状态显示及记录。要求在原设备功能的基础上,新增加部分参数的显示及记录。根据原工厂流水线的实际通讯状态,初始考虑在原设备喷墨机械手上,plc为S7-226CN处新建modbus rtu通讯,但是,在组态EM277时,发现无法再扩展插槽,在此只能重新新添加一个从站,将部分流水线设备需要上传的数据,集中采集到S7-200 smart扩展的EM DP01模块收发。新增加的项目内容:1) 将新增加的实时模具温度显示和记录,相应的流水线位置上增加LU1200安东数据记录仪,该记录仪带RS485通讯口,该通讯口与新添加的s7-200 smart从站连接,读取4通道数据。实际设置有2个LU1200数据记录仪。2) 在中间加热炉出料口,新增加红外线温度测量口,该红外线带RS485通讯功能,也将作为一个RS485的从站,与s7-200 smart建立Modbus rtu通讯。3) 将s7-200 smart作为profibus DP从站形式,挂到原414-2DP的profibus DP通讯的主站上,站地址设置21#,通讯频率EM DP01扩展模块自适应。4) 在原部分设备的主、主通讯DP DP Comple新增加新的数据区,新增加4个real数据长度的数据交互区。测试:通讯数据交互:1) 每一个LU1200数据记录仪,具有4个通道,每一个通道需要一个real数据长度,则一个LU1200数据记录仪需要预留4个real的数据长度。Modbus rtu测试程序已经发在s7-1200版区。2) 红外线温度预留一个real的数据长度,作为温度数据上传的数据交互区。通讯程序测试:1) 新建测试项目,手头有一个315-2pn/dp的cpu,作为测试的主站,通讯站地址按默认2#。2) S7-200 smart,cpu为SR30作为DP通讯从站,扩展EM DP01(6ES7 288-7DP01-0AA0),再step7硬件组态界面中,组态通讯配置,图示1:3) 编译保存后,将测试项目下载,图示2:下载启动cpu,没有错误,说明从站的通讯参数设置与DP电缆的连接是OK的。4) 返回到s7-200 smart侧,打开系统块,查看刚刚配置的硬件,图示3:5) 2侧编辑测试数据交互程序,测试通讯数据交换,图示4:根据配置的通讯数据交换,分2个区,共计48byte的I/O,没有设置偏移量,则s7-200 samrt侧子VB0开始,实现I/O数据交互。315-2pn/dp s7-200 smart 数据交互IB256~IB287 VB0~VB31 32BYTEQB256~QB287 VB48~VB79 32BYTEIB288~IB303 VB32~VB47 16BYTEQB288~QB303 VB80~VB95 16BYTE6) 来自315-2pn/dp主站发送给21#从站的数据,图示5:7) 在s7-200 smart侧使能M3.0 为1给 V48.0,触发I256.0主站,图示6:主、从双方数据交互成功,按测试思路,在实际流水线上实现。 2025/12/8整理

WWCWWC

2025-12-08 14:57:01 895 4 0

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奖品上新了。。西币回到解放前了。。。

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羡慕大佬们的积分

奖品上新了。。西币回到解放前了。。。换个硬盘

zhaoaron

2025-12-05 19:18:38 1904 16 0

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搞事情:6个HMI+2个PLC

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关键时刻还得是西门子的东

关键时刻还得是西门子的东

第7代CNC

2025-12-04 09:22:37 438 0 0

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关于西家传动的小马拉大车和大马拉小车应用实例

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假如是两套驱动对应的两个电机都是同功率的(重载或轻载),那没有什么特殊要求。就是一对一的快速调试。完成以后,即可正常运行。S120的CU可以带多套VC(矢量轴)或MC(伺服轴)。这个没有问题。都是各是各嘛的控制。放心使用。

变频器与电机的适配,在西家传动的手册里已经讲的很清楚了。没什么好说。照着去选,去做就可以了。但是,假如实际中碰到了小马拉大车,和大马拉小车的需求。就是要违反手册规定,那又该咋办呢?呵呵,要么违反规定的事不做;要么就想办法把不可能变成可能。好,实例来了。第一则,大马拉小车的应用。单位一同事给我来电话,说他今天出差去了一个用户,用户让他把一个重载11kW的S120系统,电机拆掉,换成一个2.2kW小风机驱动,这是要做一个什么研究项目实验使用。结果,这同事觉得这是很容易的事,直接把小电机接到重载11kW的S120上,工厂化复位,然后把小电机的铭牌数据输入,做快速调试。没想到,连下载装置这一步都不让过。就是说电机数据有错误。搞了一天无果。打电话给我求助远程小葵花支持。结果一样的情况,离线快调的数据在线无法下载。有点小懵,晚上再细想,感觉小马拉大车这种非常理的应用,就得非常理的设置才行。为什么要把真实的小电机告诉装置呢?骗它不就结了?哈哈具体的方法,重载11kW的变频器,就默认于其自身功率一致的电机。只是把额定转速对应于实际电机的极对数参数即可。第一步,控制方式一定要V/F控制。P1300 = 0。第二步,然后把电流截止参数P640 = 实际小电机的额定电流。这是安全运行的前提。第三步,在线状态P340 = 1静态计算。第四步,完成上述三步以后。设置斜坡时间,限制最高转速。直接启动运行,完成大马拉小车的应用。第二则,小马拉大车的应用。生产部有一个试验要做,只有22kW电机和重载的11kW_MM440变频器,结果也是如此。操作人员想简单了,工厂化复位变频器,按22kW电机做快速调试,系统报错。过电流。把我叫去,二话不说,变频器重载11kW,就按11kW电机输入铭牌数据,然后P1300 = 0;P640 = 变频器额定电流;在线状态P340 = 1静态计算。完成后,设置斜坡时间和最高转速限制。直接驱动22kW电机运行。没有报错问题出现。注意,这种小马拉大车的前提条件是,小马的额定电流大于等于大电机的负载转矩电流与励磁电流之和。只要满足这个条件。运行起来就没有问题。否则小马会过载,拉不动车。电机是转不起来的。说明:这种非正常的应用,不会有很好的运行特性,但简单转起来没问题。强调三点:第一,V/F控制第二,P640电流限制第三,只做静态计算,不做静态辨识!即可保证安全工作。

kdrjl

2025-11-29 16:00:15 1092 6 0

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机电一体化系统装调

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大学生实验室的试验台吧

1. 工业网络配置利用现场预留的交换机和网线,将电脑和三台设备共同配置在同一个网段内,并按下列要求配置各个设备的网络IP地址:第一站PLC:198.168.0.1第一站HMI:198.168.0.112. 程序调试流程要求:按下开始按钮→料仓气缸伸出→料仓气缸缩回→主皮带右移→检测物料材质(金属/白色/黑色)进入分支:分支1:金属材质在气缸1位被推至皮带1上;分支2:白色物料在气缸2位被推至滑道;分支3:黑色物料在气缸3位被推至皮带2上;返回分支→气缸1/气缸2/气缸3缩到位,返回循环。3. HMI界面调试1、 按下图型号添加触摸屏,确认第一站触摸屏IP地址为198.168.0.11。2、 在根画面绘制下图,包括启动状态、气缸1-3的4个状态指示灯。3、 要求启动状态指示灯在启动前为红色,设备启动执行循环时亮绿色;气缸1指示灯仅在气缸1伸出时亮绿色,非伸出状态为默认灰色。气缸2、气缸3要求同气缸1。

第7代CNC

2025-11-29 09:04:21 980 3 1

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关于sinumerik one的模拟量控制主轴问题

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我一般会用带模拟量的PP72/48,更省钱,更实在!我在840dSL上用过,很好用

我分享一个最近使用的东西吧模拟主轴的,one系统没有了ADI, 所以以后可能要采用其他方式,目前西门子官方给出两个方式,一个是用TM31给驱动配置挂一个对象,一个是用et200带工艺模块下面给出SIOS上两种官方指导手册TM31: 109974253ET200SP:109823551个人比较了一下性价比第二种较方便我前段时间尝试测试了一下,测试系统是one 6.15未测试成功,百思不得其解后来看了一下系统升级备注,要至少是6.22之上的固件才能支持,后来升级系统,再测试OK了至于参数设置,参照手册没有问题。略了。这里主要是给大家分享一下,避下坑也说明一件事,大家以后干某些硬件功能,一定要先看系统升级支持,以便了解最新应用后面介绍一下原理其实用了高性能的ET200SP头带了工艺模块,记住这里一点,工艺模块和HF的头,因为只有HF的头才能支持IRT,然后利用IRT再同步到NCK侧。6.22版本确实是一个分水岭,功能加了很多

洪兴赵子龙

2025-11-20 11:31:46 1563 7 1

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流程步编程的快捷

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这程序实在不忍看,好比一乳牙小儿跟家长说,看,我会自己吃饭呢!在家里说说行,就别在学校里说了呀,不知道这世界有多卷吗?告诉你个秘密,论坛里讨论这种应用的基础水平,就是任意一个阀的动作次序,动作次数,接通的延时都是可通过HMI在线编辑的,是一种动作配方知道吗?09年注册的老网友了是吧?展示点你16年的成就吧?别老是第七代,该到第八代了对吧?

按下绿色开始按钮(I1.1)后,气缸1(Q136.2)伸出,气缸1伸到位(I137.2)后,气缸1缩回,气缸1缩到位(I137.1)后,气缸2伸出,气缸2伸到位后,气缸2缩回,气缸2缩到位后,气缸3伸出,气缸3伸到位后,气缸3缩回,气缸3缩到位后,气缸2伸出,气缸2伸到位后,气缸2缩回,气缸2缩到位后,气缸1伸出,气缸1伸到位后气缸1缩回,气缸1缩到位后,气缸2再次伸出,以此往复循环,实现3个气缸按1-2-3-2-1-2-3……的顺序往复伸缩。按下停止按钮后,循环停止。再次按下开始按钮,循环可再次开始。

第7代CNC

2025-11-20 09:55:34 1385 9 3

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万万没想到啊!博图还有计算器功能

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学习了,之前确实没用过这个功能。

万万没想到啊!博图还有计算器功能拖拽 计算编一段LAD 如图:把你想计算四个数来个公式,就可以得出结果! 如图 (4X4)X3)/2=24 点击公式,可以任意修改!

sycbh

2025-11-14 15:50:04 1949 11 2

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