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【安装调试】稀土磁石贴合检测机:

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【安装调试】稀土磁石贴合检测机:

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2021-01-13 13:57:49

        2018年我司接到龙岩金龙稀土公司一台稀土磁石贴合检测设备,我司负责设备机械设计,电气设计,制作和检测。

        设备工作原理:磁石上料到皮带,运转到分离料皮带(上料皮带磁石可以不分离,经过上料皮带的运转速度小于分离皮带),保证磁石分离,在分离成4个磁石时分离皮带停止,推料气缸将四个磁石推送到检测皮带,推料气缸回到原位,分离皮带继续运行分离磁石。检测皮带运行到检测位置,检测皮带停止,检测相机对磁石进行检测,同时将位置发送给机械手,机械手抓取磁石到底部检测位置检测完成,到上胶位置刷胶,完成后机械手将磁石黏在石板上,等石板粘完石板退到料仓(一个料仓可以放3块石板),同时上新石板,继续粘料,同时已粘完石板可以退出到上石板(下完料粘板),手工取料或者上石板,循环进行。

       设备使用1200 PLC, 机械手使用爱普生,伺服使用松下,步进电机使用雷赛,其它电气元件使用常用电气品牌。设备的控制难点主要是空石板上板,空石板上料,满石板退到料仓,,满石板退料四个流程交互运作(料仓可以放3个石板),将四个流程设备成模块,设置标志位和结束标志位,之间进行交互,同时相互锁死。

     在设备调试过程中,出现问题有:

     1)料仓问题,料仓可以上下移到,用来进空石板(上料),空石板进到粘料处,粘料退到料仓,满石板退料到上料处,在上石板,退满石板,退满石板到料仓时料仓不允许上下运动。但是,在调试中,发生碰撞,导致气缸备打弯,发现原因为气缸传感器松动导致,考虑在三,增加对射传感器,检测料仓前部和后部气缸是否推出,主要推出,即使气缸传感器感应到也不允许动作,算是防呆。

     2)在运行中,发现粘料位置进场出现偏差,是什么原因呢?原来是石板的厚度出现问题,客户只是跟我司说石板厚度是20mm,实际石板厚度在20加减5mm以内,这样的话机械手是以默认20mm厚度来粘料,石板厚度变化大大就会导致过压或者欠压放下,无法放准位置。跟客户沟通,客户说这是行业标准,是我们自己没了解清楚导致,增加补偿装置,即增加3个步进电机,接受唯一传感器信号,清楚每个石板与20mm厚度差别,进行补偿,测试OK。完成


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