xx年3月31日14时45分左右,轧钢工序二工区9#主机传动柜电抗器发生相间短路,导致9#主机传动柜三相进线电抗器(HKSG2-0.8/1500A)、可控硅组及快速熔断器烧坏。
一、事故经过
xx年3月31日14时45分左右,轧钢工序二工区正常生产过程中,主电室值班主电工听到传动室内发生2-3次爆炸声,轧线自动停机轧废2支。当班调度立即通知分厂及公司相关部门人员到场,检查发现中轧机组9#主机直流传动柜内拉弧严重,传动柜内的三相进线电抗器、可控硅组及快速熔断器等电气元件烧坏,现场公司、分厂、维保领导及技术人员确定抢修方案后,经维保人员奋力抢修,于当日21:40分投入使用,共计影响生产时间6小时55分钟。
二、事故原因分析
1、经装备部电气专业组及轧钢维保技术人员分析,电抗器内部绝缘材料老化,导致相间短路,瞬间短路释放出的大电流,将三相电抗器、可控硅组及快速熔断器烧坏,是造成此次事故的主要原因;
2、一、二区从投产至今未发生一起类似的电抗器烧坏事故,此次事故存在一定的偶然性;维保车间只对精轧机组大容量负荷高的电抗器进行了测温,没有对粗轧和中轧机组小负荷的电抗器进行测温,导致无法追查是温度逐渐升高还是骤然升高引起的,也是造成此次事故的原因之一。
三、纠正预防措施
1、继续加强对一、二工区主电室传动柜内发热元件(含电抗器、断路器、可控硅及各个铜排)的温度监测,安排长白班电工一周内至少两次进行测温,及时发现设备存在的隐患;
2、对于传动柜内极少出现问题的电气元器件(电抗器、可控硅、调速装置),由电气技术人员进行一个月不少于一次的专业点巡检,确保发现隐患后及时进行处理,并制定相应的点巡检记录;
四、总结
1、直流传动柜内部的进线电抗器很少出现炸机的现象,这次给我们敲了一个警钟,按照纠正预防措施进行定期测温后,再也没有发生炸机现象。
2、电抗器重量几乎都在300KG以上,柜内空间狭小,非常不好更换,故提醒大家做好相关维护。
3、炸机的根本原因暂时不明。