2018年3月29日夜班,轧钢厂一车间18#轧机直流电机换向器产弧,至大部分碳刷、刷握损坏,后紧急抢修,拆除刷架更换碳刷、刷握,电机掏槽、清灰、试车后投入生产,此次事故影响生产时间243分钟。
一、事故经过
29日夜班,轧钢厂一车间3#台操作工发现18#轧机直流电机打火并立即汇报值班调度,为避免产生轧废,因另一根钢已进粗轧5#轧机,值班调度决定轧完第二根钢后停机检查。1:50,值班电工检查电机发现换向器上的碳刷严重损坏需更换,处理所需时间较长,后值班调度通知相关人员到现场检查、处理。
相关技术人员赶到现场后,检查发现:电机换向器表面产电弧现象明显、顶部一只卡簧烧熔变形,6个刷架有5个均有碳刷与刷握熔化粘接现象,部分碳刷辫子断、刷握变形不能使用。测量电机绝缘达1MΩ,初步认定电机未烧坏后,确定了拆除刷架逐一更换碳刷、刷握、电机掏槽清灰后试车的抢修方案。抢修完成试车正常后,于5:53分投入生产。
二、事故原因分析
检查电机更换记录,18#主电机为2017年9月16日定修更换上线,电机为一区主机组人员整体维护保养后备机,通过故障现象、事故处理过程、事后电机运行情况,综合分析事故原因如下:
1、电机碳刷电气接触不良、至碳刷铜辫子断线,并最终引发卡簧受热掉落换向器表面,形成换向短路产电弧,是此事事故的直接原因。
2、电机停机不及时,已发现电机打火还过了第二根钢,加重了换向器的损坏程度;是此次事故处理时间长的原因,幸未烧坏电机。
3、18#直流电机欠维护,是此次事故的根本原因。碳刷磨损后未及时发现并更换,一只碳刷电气接触不良、发热断线后,其它碳刷将承受更多的过钢电流,电机运行状况逐次恶化,并最终事故。
三、纠正预防措施
轧线直流电机欠维护,是一车间电机现存在的重大隐患。主要存在的问题是定机定人仅1名严重不足,部分电机已到下线周期(详见:《2018轧钢主电机定修方案》),在线电机得不到及时点检、更换碳刷、掏槽、清灰等日常维护保养。
1、主电机因点检、特别是维护工作量大,限于轧钢维保车间电工人数,轧钢一、二区定机定人保证2名,3月28日车间此事已落实。
2、推进轧线主电机设备全员管理,要求值班组必须在值班期间对主电机进行点巡检。
3、针对一车间主电机运行现状欠维护,要求电工班长带队、主管技术员参加,利用早、中班交接班时间或其它检修时间,见缝插针,加强主电机点检、维护力度。直流电机维护工作量大,一方现场培训定机定人人员,二方面逐步还清主电机维护欠帐。
4、原则上按《2018轧钢主电机定修方案》,与生产上沟通,推进主电机的定修下线工作。4#主电机已计划4月2日下线。
5、从管理层面着手,保证直流电机维护保养制度的贯彻落实(已下发),重点抓执行力度。
四、总结
1、直流电机的常规维护保养和定期下线保养都至关重要,不能存在侥幸心理,出问题就是大事故。