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专业的人干专业的事

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2021-11-26 10:43:00

         公司一台自由锻压机采用西门子S7-416-3PN,自动锻压时出现供油管线压力传感器断线syssp-5故障,或者供油管线压力低syssp-4故障。根据HMI报警信息对应的报警标志位DB10.DBX551.4,找到供油管线的压力传感器080511,随着管路压力的变动,显示的压力跟随变化,联机监控PLC程序,压力传感器的模拟量数值,当检测的压力低于程序中设定的断线报警值,或者压力低的报警值时,输出报警,完全符合控制逻辑啊,还是转由液压工程师来主攻这个故障吧,我们电气人员只能搞搞辅助啦。

         液压人员直奔主题,检查当前压机采用两缸快锻模式,加压时靠主泵的偏转提供液压油的压力和流量,回程时靠蓄能器来补偿液压油的压力和流量,根据经验分析两缸模式适合的行程范围在10-20,自动锻压行程设定过高,频率设定过快,导致供油管线压力波动大,但是当前工件需要行程高于20,那么采用两缸模式是超出其能力范围的,转为三缸模式,供油管路才不会振动过大。改用三缸模式可以连续快锻了,但是又出现回程时,回程缸跌落的现象,监控回程缸蓄能器压力慢慢泄压到0,接着监控先导管线压力只能达到250bar,正常情况下应该达到290bar,看来液压管路存在内漏了,麻烦**了!逐一排查吧。

         首先配合液压人员设法分别强制启动两台先导泵,确认每台先导泵都可以憋压至290bar。然后更换先导液控减压阀,更换完减压阀,启动先导泵,先导管线压力仍然只能达到250bar,由于压机无法生产,整个区域没有了嘈杂的噪音,仔细聆听竟然听到了蓄能器管道有泄压的声音,拆卸检查蓄能器排泄手阀,手阀的出口端密封损坏,没有找到合适管接口的手阀,暂时将原手阀的进出口安装方向反过来,启动到先导泵,蓄能器压机可以达到270bar了,测试自动锻压终于正常啦!专业的事还是得由专业的人干啊!

      

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guzhang

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