这次是热乎的故障处理过程,影响生产了接近7个小时,在公司里面是很大的一个生产事故了,这篇故事也是我把写的事故报告进行丰富了一下写出来的。
在说故障之前先简单介绍一下设备,本来花了一个图的,结果上传不上来,审核不通过....还是描述一下吧,设备就类似行车的一个横移小车,小车在两遍梁上左右移动把钢管从左边往右边拿
中间是横移小车,可以左右移动,小车是移送钢管用的,小车是S120驱动的第三方同步伺服电机,但是用的矢量方式,编码器反馈是用的旋转变压器和SMC10,电缆是从小车上经过坦克链下来然后到的装置,由于是运送的钢管,所以环境温度比较高,电机温度基本上在105度左右,动力电缆是单芯电缆从坦克链上到的电机。
下面是这次事故处理的详细经过,此次事故发生在10月23日,一开始在11:30和1:30左右分别报了一次故障F30001(功率单元:过电流),同时伴有报警A30031(功率单元:U 相位的硬件电流限制响应),故障复位之后,又能正常生产,我们公司现在除了故障影响生产后,会影响时间精确到分钟,一分钟多少钱的方式进行考核,所以这两次故障没有理会,想等到有停机时间再进行检查处理。
到了14:30左右,毛管横移小车开始频繁报此故障无法正常生产,根据现场情况先怀疑现场电缆问题,于是对电机电缆和电机进行检测,更换了一条绝缘相对偏低的电缆后,测试故障仍然存在,怀疑是电机或者装置问题看,由于现场有备用功率单元(这个功率单元是以前出问题之后修回来的,但是一直没有进行上线测试),同时进行协调备用的电机,现场备用功率单元之后,测试故障仍然无法消除,于是又更换了横移电机,换点击比较麻烦,得有两个小时吧。
在更换过程中,我也咨询了别的管厂的工程师,也打电话咨询了论坛北雪版主,换了之后再测试故障依旧,只好再从头开始判断,从装置处把电缆拆开后,单独测试装置,发现一使能仍然报该故障,由此判断仍是装置问题,于是又协调了新的功率单元,更换后测试正常,于是开始接线联轴进行调试。调试的过程也颇为曲折,主要就是先判断了编码器和电机转向,由于是用的同步电机,需要进行做换向角辨识,到这一步死活过不去了,每次都是停止的时候,速度快到0了,就报F7970,最后调整了P1999到150%,才辨识通过,恢复生产,影响了近7个小时。
下面是对这次事故进行的分析总结:1、现场备用的装置为之前修回的装置做备件,装置应该是没有完全修好,更换之后未再考虑是装置问题,故障处理方向错误,导致故障处理时间太长,所以作为生产线维护人员,确保现场备件的完好,是非常重要的事情啊。2、18年之前接触的是6SE70系列的变频器,现在现场S120使用较少,我常在的区域,也就两台S120,这两台设备都比较重要,所以平时也不敢乱动,所以S120还是很陌生,一开始出现故障,先以标量方式不带电机运行变频器的话,也就能直接判断出来是装置还是电机问题,不过正常情况来说,装置出现故障的几率还是比较小的,一开始判断电缆问题也不能说是完全不对,到后面的调试阶段,每次对电机做换向角辨识的时候都看运气,运气好的话一两次就过了,运气不好就需要好多次,还是不熟练,以前的时候没有调整过P1999这个参数,或许以后调整了之后就能顺利了。
后面还需要在整理一下这次调试的过程,把一些常用的参数和出现的故障及处理方式做个记录,经过这次故障,感觉对S120又熟悉了不少,调试和故障处理的过程确实是最好的学习过程啊。