前几天请假的时候,部门开了一次会议,回来上班之后发现会议还布置了一个小作业,让写一篇文章。就询问同事开会说了些啥事。
原来几天之前的一次停机事故是我们部门的同事造成的。回想了了一下自己造成的停机事故还真是不少呢。
刚上班的时候,同事们经常开玩笑,就你那个水平,不把产线搞停机了就算好了。停一次机,损失很大,而且对于我们自己来说,需要耗费时间和精力去恢复。
第一次经历这种事情,其实算不得是我的原因,当时公司生产线上的UPS年头已经很久了,电池都是坏的,UPS只不过起到一个稳压电源的作用,天知道那天怎么回事,UPS不知道怎么自己停机了,导致停机事故。当天晚上我值班,被罚了50块钱。感到抑郁。跟领导汇报了之后,改了接线,直接把PLC的电源接到了市电上,至少这样只要公司不停电,就不会有问题。
说到UPS,哈哈。仅有的三次安装UPS的经历,第一次是接到最后一根线,正负极直接对接了,当时眼前一片白,过了几秒视力才回复正常。第二次也是短路了,而且还把电池箱给烧了个大洞,第三次是接一个小UPS,电池的接线柱是直接螺在电池箱上的,本来厂家配了一个绝缘垫,但是被我扔一边了,接好后相当于电池正负极通过电池箱短接了,电池箱就持续的发热~冒着触电的风险赶紧拧松了螺丝,拆开了电源线。后来我们部门再接UPS的工作,我都被排除在外了。
后来工作比较熟悉了,已经可以自己去处理问题了,但是当时还没有意识到工作的严肃性。有一次再察看下位程序的时候,看错了变量名,把正在运行的设备的驱动直接置零了。导致了停机事故。当时不敢作声,最后也没查出原因。自己太没有担当了。还有一次是接隔离器,因为没有24V电源,我就直接从STIOP给模块供电的电源上接了一路电源出来,结果不小心让正负极碰了一下,导致了电源断电了一会儿,就这一会儿,导致了停机事故。多年之后有有过一次类似的经历,巡检的时候,有一块电源是新安装的,我寻思用按一按,看安装的牢靠不牢靠,结果,刚一按,这个电源的指示灯灭了,我赶紧松手,虽然电源恢复正常了,但是已经停机了。时候我多次试验,怎么按它,它都是正常的。郁闷了。
现在公司和部门关于工作时的安全意识,常常强调。我们工作的时候,也更加注意多方面的因素了。不停机尽量不做下位程序的改动,防止不留神就搞停了设备。如果一定要求处理,那就让相关设备临时停机再搞。正常运行的时候,尽量不动手,只看。即使发现有问题,也要汇报之后,确保安全的情况下再处理。所以现在这种失误已经没有了。