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【分享】《工业AI之我见》八、由预设逻辑规则控制到模糊控制-标注-适配智能控制的改变

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中间的算法过程是黑盒---实际中,我在腾讯-Workbuddy-的AI ,干活的过程全程可见,需要搞懂这个全过程的每一个步骤,这一步有点难度,不过现在又有个CodeBuddy 的AI来检验,学的太多,一步步来

逻辑规则控制 指的是控制是按照预设的布尔逻辑判断,决策输出的。如PLC中常规的IF (逻辑判断)THEN 为真-执行 这类无歧义的真/假、阈值判断-决定执行;其特点是均需要一个准确的、可界定的值(阈值)。我们知道,在生产实践中,同一个场景;不同的人(不同公司的产品标准),对一件事物的过高、过快、过大;适中;过低、过慢、过小等等的判别是不一样的。何为真?何为假?在非黑即白的逻辑中,我们只能根据某规则、某标准、大多数确定个阈值,或者区间;而真实的物理世界并非都存在如此明晰界定值。其边界具有模糊性。例如:加工零件的分布、装配中的差异分布。预设规则与加入数据标注的差别例一:我们在加工一批零件中,需要规定加工精度及零件公差范围。针对不同的加工精度,采用不同的加工方法。(选择普通或更高级的机床和刀具。)同时,我们也知道,一批零件加工完成后,它们的加工误差分布呈现为正态分布。而实际上,机械设计师所关注的,并不是零件的公差,而是零件之间的配合。(因为:已知:理想间隙为0.02mm时,油膜润滑性和同轴度最佳。)当现实一批零件加工精度如下时:那么在装配中,就会出现没有间隙和间隙过大的配合状态。在预设规则模...

2026-05-30 14:49:21 7376 23 8

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【分享】《工业AI之我见》七、专家系统组合智能体与端到端大模型智能体的区别(两步走)

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我觉得进程,应该是这样的。一步到位太难了。专业有效数据完全不够。大规模对AI的投资对中小企业不现实;而创新企业往往是中小企业,甚至是个人企业。而他们却是市场中最活跃的部分,还占大多数。各有各的“KnowHow”;更何况,工业控制类的AI智能体,要经过仿真、局部试用、“人机共管”确保安全。完全不像语言类大模型。就像AI编程,绝对不是编程小白用的。那得是精通编程的项目经理,还差不多。

回看 前述温度传感器的例子;通过标定各种场景;搜集的不同温度数据变化;结合温度的物理规律界定,我们可以“打造”一位温度变化相关知识的专家智能体;回看 前述旋转信号采集的例子;我们也可以“打造”一位数据分析的专家智能体;只要场景类似,这个AI智能体既可以应用在雷达、声纳;也可以用在机械旋转信号捕捉;回看 前述DCMA(变频器健康专家)的例子;我们也可以从驱动信号捕捉的角度,不但可以预判装置的健康度,还可以关联被驱动的旋转电机状态。若我们把温度专家智能体与数据分析专家智能体和DCMA结合起来;是不是就可以建立一个分析轴承烧蚀失效、预判的专家智能体?(通过测温、监控电信号、比对振动信号特征,结合旋转就能判断轴承的问题。)这些例子背后,很重要的一点是:各部智能体,全部都要遵从物理规律(定律)。有安全边界。(这点与语言类AI模型有所不同。)需要说的是,这种各类专家AI智能体组合的智能体,在局部的、限定的简单应用场景下是没问题,训练(包括有偿共享取得)费用比较低。也比较容易实现的。但是,在多因素、多输入、涉及工业宏观控制管理场景下,这种组合的智能体就容易发生决策“困难”的状况。导致输出执行“无所适...

2026-05-25 14:15:30 6235 14 8

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【分享】《工业AI之我见》三、如何从工业传统控制模式走向工业AI智能控制模式

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现在的发展已经绕不开AI了,靠着AI的快速运算模拟试错,然后找到最便捷的方式去更新和升级大模型,最终猜想就是只要模型够多,所有的东西都能立刻找到,最后直接调用

西门子全球科技大会的主旨是RXD;以物理场景为依据的人工智能。工业AI包括工业产品管理(订货、质量、成本、物流等系统)、预测性维护、能源管理等等;而在咱们DI(数字工业)技术论坛,我主要关注、探讨工业AI智能控制系统(自动化控制与驱动)。 我感觉,实现工业AI智能控制系统,不是“一蹴而就”短时间就能完成的。就像我们那时,机械设计从手工图纸到数字模型,淘汰描图、晒图员;你也得将原有纸质的零件图、装配图转成数字3D模型,重新生成数字化的零件图、装配体,拾遗补缺、审查、纠错。 在(工业AI智能控制系统)这里,同样也得一个一个地收集数据;据现有的有效数据部分,先行开发、建立分“专业”的智能体;投入检验性试用。随着故障仿真、真实数据补充;一个一个地完善分“专业”的智能体;最后,融合工业产品管理、预测性维护、能源管理等等AI智能体,才能建立一套完整的(非多个智能体组合的)全域的、产品规模的所谓(端到端)大模型智能控制系统。举个进程例子:在工业传统控制模式下 以单一场景,从A点移动到B点为例,通常设立个封闭的安全区,在此区域中,无障碍物。通过预编程即可实现。(类似规划机械手安全域)在早前的模糊控...

2026-05-11 09:51:38 4779 19 7

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【分享】《工业AI之我见》五、关注数字模拟量变化量的重要性

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大家若是环顾四周,(属于你可控的)各种传感器多的很,只不过其用途都很单一。貌似就缺少IOT,把它们数据记录下来,用于整体的智能场景。

我们来看看这个场景:在一个空间,我们装一个温度传感器(将物理量转换成电信号);控制器采集(数字化的模拟量)后,用于启动制冷或制热,做空气温度调节。这就是我们传统的控制。同一个温度传感器当我们采集模拟量数值的同时;关注其变化量(如:每秒间隔的温度变化)时,就会发现它还包含着更多有价值信息。例如:若十几秒内温度降低3-5度(变化速率),那大概率是(北方冬天场景)开窗通风了。若在空间左右两侧各装一个温度传感器;同时关注两个点的变化量。当左侧的温度先降低,右侧的温度后降低;我们还可以认为冷风是从左向右吹过。若几秒内上升20-30度(变化速率),那大概率是(场景)着火了。很明显,这种对模拟量的变化量来进行的预测(仅从室温快速上升即报警),要比设定个阈值(200度报警)会更加提前预警。(好比我们感到右后方有热感袭来,转头回看,只是确认是着火?还是电暖器?而不是烫着了,再跑。)同理,若采集在空间网格中分布多个的温度传感器,针对(场景)中的温度快速上升(着火),我们甚至还能预估火源位置。据此,我们认识到:我们工业控制所面对的是“过程”;关注的是数字模拟量的变化量。而不是简单的数字模拟量的阈值(如高低水...

2026-05-18 10:45:30 4489 17 9

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【分享】《工业AI之我见》二、什么是工业AI 智能体

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丰俭由人吧,越智能意味着初期投入的成本越高

我们把目光转向工业领域的AI人工智能。啥是工业AI?我们是如何从机械化-电气化-数字化-AI智能化,一步步走过来的。看个(实际场景)例子:小客车的开门过程:机械化时代:车门把手,机械连杆机构开门锁;手动开(闭)门电气化时代:车门把手,液压/电动助力:手动开(闭)门数字化时代:开闭门按钮,处理器根据行车状态处理落锁,安全开闭门锁,手动/电动开闭车门。AI智能化时代:指令信号来自语音/按钮/手机/触屏/手动;开门过程:是否P档?门侧摄像头检查前后方移动物体,安全评估、确定初始开度;开门停止过程,门边传感器确定停止位置(保证不会碰触任何物体。)闭门(落锁)过程:门缘传感器确保不会夹手。观察整个过程,你会发觉,它完全像门外有一位“酒店门口的BOY”,在负责安全地开闭车门。这就是AI Agent。是个替代真实“员工”的智能体。这样,我们就理解了,所谓的“智慧座舱”系统,并非是一个智能体,而是由多个专业的智能体构成的。工业领域如何从数字化走向智能化?我们作为应用工程师,要不被时代“抛弃”,应该学习什么?关注什么?向哪些方向发展?如何从工业传统控制模式,走向工业AI智能控制模式?这是我们关心的话题。...

2026-05-09 10:21:23 5030 27 10

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【分享】《工业AI之我见》 一、西门子RXD大会 参会感受

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你指的是网上那些免费的吧?正规医院使用的可不是这种医疗AI。几十年前就已经有专人在门诊科室为医疗专家录入案例了。早就有各类专科的“专家系统”。当今正规的的医疗AI已经很成熟了;它直接辨识、分析X光片、是“看”各项检查报告,并不完全听患者自述。提出治疗方案,避免误诊;最终还是由接诊医生签字负责。这类医疗AI大模型,特别对边远山区的医疗,对提高医护人员的业务水平,起到非常大的作用。

我先聊聊参加这次大会的感受吧。大会主旨是AI,“RXD”说的是 现实与数字,也就是 物理世界与数字世界的融合;合在一起,就可以说:讨论以物理场景为依据的人工智能。(仔细聆听(阅读对话、讲演)你就会发现,AI人工智能在工业领域的落地,并不容易。)先说说AI(人工智能)和AI Agent (智能体)。其实,现在的AI本质上,就是廿年前,我们学的“神经网络”;AI Agent 就是“神经网络”+“模糊控制”;那个时代,因为算力不够,我们只能(训练)做几个“神经元”输入的控制模型系统。例如:简单场景的速度+位置等等。生成类似PID算法的拟人模糊控制系统。在当今,基于互联网大数据,由于算力、算法的发展,经过训练的语言类的大模型基本成熟了。“语言类”不但包括日常语言,当然还包括各类编程语言。由此,催生出该领域的智能体。智能体 Agent AI,这里指的是训练完成的专门模型(体)。可以做专业的工作。例如:针对一个项目要求,需要程序员A,根据公司积累的文档、规范(数据);写出程序。需要程序员B,审查代码、检查合规、提出反馈需要程序员C,加入项目,运行检验、查错。提出优化;反馈这些原本是多员工相互制约,...

2026-05-09 09:58:34 9488 30 9

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【分享】《工业AI之我见》四、传统数字开关量逻辑控制的缺陷与工业AI智能化重在关注数字化模拟量

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可以明确的告诉你,你肯定是被人顶下岗的,而不是AI

当我们目光转向工业AI智能化控制内容,仔细观察上面关于时代“进化”的描述,你会发现:在AI智能化之前,我们的传统的(PLC)控制器主要都是数字开关量DI/DQ:(Digital Input输入:指令/状态;Digital Output输出:启动/停止。)都是对位Bit的0和1操作。这是因为:工业控制系统的核心设备PLC,它的诞生,是以电气时代的继电器逻辑+定时器为原型,以“忽略过程”为核心逻辑,依赖开关量(0/1、开/关)实现状态读取与指令输出。(我们知道电动阀开闭需要几十秒的过程;中间的断电都会造成半开状态。)而布尔逻辑运算,它完全忽略物理世界中普遍存在的连续渐变、过渡过程,无论机械、电气动作的过渡时间快或慢、中间状态多么复杂,都将其忽略,仅识别“开”或“关”两个绝对明确的结果;逻辑里没有灰度、没有中间量,一切状态与命令都呈现非黑即白的清晰性。这种对过程的忽略,是为构建可靠、可编程的判断机制,确保控制系统能做出无歧义的清晰决策,可以说是必要且关键的抽象。使其符合二进制逻辑运算的计算机应用。这就形成了我们PLC编程中最常用的“起保停”程序段。直到上世纪八十年代初,随半导体技术的发展(A...

2026-05-14 11:38:29 3640 13 3

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【探讨】新人必看|论坛隐藏福利 & 资料指南,不少老坛友都不知道

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参加了抢答器竞赛,大佬们帮忙点个赞,谢谢!

亲爱的新坛友,欢迎加入西门子技术论坛!不管你是刚入工控圈的萌新小白,还是深耕多年的技术大神,这里全是同频工控人,专属交流主场为你而设~作为工业自动化领域官方技术社区,我们以 “技有所长,论有所获” 为初心,陪你学硬核技术、解答难题、分享实战干货,每一次交流都有真收获!专属新人活动已上线,只需简单下方跟帖就能参与,轻松赢西币,还能结识志同道合的同行伙伴~为帮你快速融入,邀你参与解锁交流乐趣。别犹豫啦!快来发布你的首个帖子,或是回复[热门帖]话题,迈出交流第一步,让更多同频工控伙伴认识你~ 新人专属福利首次注册即可获得电子资料包,资料包将于次日发送至你的站内信(右上角消息处);首次发帖 / 回帖、或是下方跟帖打招呼,即可参与新人活动,赢西币兑实物奖品[兑奖中心]。完善个人信息,也可获得大量西币,赢西币兑实物奖品哦~论坛日常任务1.签到有奖:每日签到即可获得抽奖次数,赢取海量西币与惊喜实物好礼,签到就能抽!(右上角日历图标处)2. 每周用户荣誉榜:每周评选活跃用户榜单,上榜即可获得100-200 西币奖励,轻松收获专属荣誉!3. 每月精华之星:月度优质精华帖数量最多的用户,可获得200 西币...

2026-04-02 11:02:21 495 1 2

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【杂谈】大家都干自动化几年了?自动化能干到退休吗?

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在大专院校里好多老师,退了休还去办公室和实验室,还去深耕自己以前没搞明白的课题。好像如果不去办公室,在家呆着就会被憋坏了,会生病。所以老习惯,每天都去办公室工作。没人约束,也没人管。都是那种不由自主的行为。更有甚者,90岁以上的院士,还能骑自行车去学校工作。其实,对他们早就没有要求和管理了,都是自觉行为。能从事一个自己热爱的专业工作,应该是人生中的一件幸事。

大家都干自动化几年了?自动化能干到退休吗?

2026-06-26 13:49:50 367 15 2

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【求助】扫码不能用

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跳到相关页面后 在手机上登陆就好了

活动的三个二维码为什么不能登录?

2026-06-28 09:13:33 44 1 0

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【求助】干了9年PLC,这个行业感觉干久了越来越没有激情了

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人们怎是,这山望着那山高。

干了 9 年 PLC,早已没了当初的热情,从懵懵懂懂到现在公司电气核心架构及项目负责人,从前钻研程序通宵都有劲,如今尽是重复调试、频繁出差,技术遇瓶颈,进退两难,工资也3年没有涨幅,不子不觉已经30岁,有没有必要换个公司或者行业,(要换公司就得换行业,这个城市这个行业只有这一家公司)

2026-06-23 09:13:33 811 30 3

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【求助】关于多电机通过软化耦合实现准同步的案例

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呵呵,效果非常好先别着急说,拿速度扭矩的TRACE数据图片说话,让时间来证明。原来的系统也不是短时间内就坏的

翻车机重调, 五台电机,五台友商变频器装置。 五台均采用DTC, 继电器直接启动, 没有做同步。 出现变速箱异响和损坏等问题。 改造时, 考虑到动态性能要求不高, 没做同步耦合,采用软化。 五台设置一样的斜坡, 一样的PI参数, 统一设置2%的软化斜率。 效果非常好。 类似场景,大家可以借鉴一下。

2026-06-27 15:36:30 53 1 2

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【求助】618活动抽到书源中性笔(黑色)-5只,实际收到只有1只

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中性笔在义乌小商品城大约1元/支。重在参与,不必纠结奖品。

618活动抽到书源中性笔(黑色)-5只,实际收到只有1只建议奖品名称注意一下!

2026-06-23 10:11:56 358 8 1

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【求助】新产品探秘这个论坛版块怎么查找?

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谈天说地里,在谈天说地下面

新产品探秘这个论坛版块怎么查找?我试了好几次都没有找到,每次都是通过点击618任务进来的。

如果最近系统提示这个更新千万别跟我一样手贱更新 更新完重启电脑博途就开始无限弹窗报错 博途打开直接闪退 控制面板中的PG PC接口打开直接清空无法操作 只能重装系统

2026-06-26 14:23:53 137 4 3

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【故事】【小型自动化漂流瓶】S7 200 SMART充当一个项目中的救火队员

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PN通讯不是主从通讯,但是也分主从关系(IO设备与IO控制器),区别于DP通讯(PROFIBUS/Modbus主从轮询)。PN是基于时间同步的周期性数据交换。即便使用老版200smart(不带PN端口),从DB端口也能使用网关,将协议转换成PN数据进行交换(网关选择国产DP/PN就行,网上多无锡那家就不错)。楼主如果不是IRT模式,基本能满足。大于30MS延迟。

S7-200 SMART,不知从什么时候自己可以做主站了?这个我一点都不知道,因为我的关注点始终是西家传动,对于西家自动化方面的信息,基本没有关注过。只知道以前的印象里,S7-200与LOGO!都是不能做主站的。故事发生在最近我们的一个摩托车台架性能试验项目。技术协议里规定,这个实验设备,既要满足骑式摩托车发动机的台架性能试验,也要满足坐式摩托车发动机的台架性能试验。可是在设计这个项目的结构组成时,设计人员只考虑的骑式车发动机实验需求,坐式车发动机实验需求没考虑。导致在现场调试验收时,发现少了一个摩托车发动机测试功能。先说坐式车与骑式车发动机的不同点:坐式车发动机输出轴与车轮之间的变速箱是CVT形式的(也叫超越离合器),它是根据发动机的转速和负载转矩自动调节。变比是无级变速形式;骑式车发动机的曲轴与输出轴之间是固定机械变速。所以,骑式车发动机在台架性能试验中的恒转速控制就是以变频器控制的电机转速作为实际值即可。因为电机的转速与发动机输出轴转速是一致的。两个轴之间的连接就是弹性联轴器。而坐式车发动机的转速是随负载变化而自动变化的,电机轴的转速只反映在输出轴不是发动机的转速。要想对发动机的...

2026-06-19 10:36:05 251 16 1

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【分享】分享一个高效的滑动窗口平均值算法

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输入:实时扭矩值 #Act_Torque_1输出:平滑后的扭矩平均值 #Mittelwert_B1目的:对扭矩信号进行低通滤波,消除噪声波动// 滑动平均值计算(简化版)// 假设 #Buffer 是一个 REAL 数组,#Bereich_Laenge 是窗口大小// 1. 数据前移(丢弃最旧的)FOR #i := 0 TO #Bereich_Laenge - 2 DO #Buffer[#i] := #Buffer[#i + 1];END_FOR;// 2. 新数据入队#Buffer[#Bereich_Laenge - 1] := #Act_Torque_1;// 3. 求和并计算平均值#Mittelwertsumme := 0.0;FOR #i := 0 TO #Bereich_Laenge - 1 DO #Mittelwertsumme += #Buffer[#i];END_FOR;#Mittelwert_B1 := #Mittelwertsumme / REAL(#Bereich_Laenge);用豆包研究公司老外用STL语言写的plc程序时,豆包帮我翻译成了SCL语言,感觉这个...

输入:实时扭矩值 #Act_Torque_1输出:平滑后的扭矩平均值 #Mittelwert_B1目的:对扭矩信号进行低通滤波,消除噪声波动// 滑动平均值计算(简化版)// 假设 #Buffer 是一个 REAL 数组,#Bereich_Laenge 是窗口大小// 1. 数据前移(丢弃最旧的)FOR #i := 0 TO #Bereich_Laenge - 2 DO #Buffer[#i] := #Buffer[#i + 1];END_FOR;// 2. 新数据入队#Buffer[#Bereich_Laenge - 1] := #Act_Torque_1;// 3. 求和并计算平均值#Mittelwertsumme := 0.0;FOR #i := 0 TO #Bereich_Laenge - 1 DO #Mittelwertsumme += #Buffer[#i];END_FOR;#Mittelwert_B1 := #Mittelwertsumme / REAL(#Bereich_Laenge);用豆包研究公司老外用STL语言写的plc程序时,豆包帮我翻译成了SCL语言,感觉这个...

2026-06-26 14:25:26 63 0 0

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【求助】西门子工程AI助手 Eigen Engineering Agent可以安装在手机上吗?

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我的想法是把这款软件装在手机上,电脑上安装博图,这样这款软件和博图就不用1:1适配,它是基于博图开发的,若可以分开安装,是不是只要买一个授权就可以适配好多博图软件了。

西门子工程AI助手 Eigen Engineering Agent可以安装在手机上吗?

【探讨】设备管理工具

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一款非常好用的设备台账助手 — 维修工的随身零件档案库这 App 干什么的?工厂里几十台设备,每台几十个零件,型号规格全靠脑子记?更换记录靠笔记本翻?交接班靠嘴说?设备台账助手就是做这个的:掏出手机,5 秒查到一个零件用什么型号、上次谁换的、什么时候换的。核心功能四级设备树车间 → 设备 → 零部件 → 型号,四级层级随便建。零部件分部件和零件两类。复制一台设备直接把下面所有零件和型号一起带走,不用重复录入。模糊搜索搜热电偶,不管叫回风热电偶还是新风热电偶全给你列出来,还能看到这个零件被几台设备在用,每台设备是什么状态。更换/故障记录每次更换零件、每次故障都记录下来。关联到具体设备和零部件,形成完整的维护时间线。下次出问题时翻一翻就知道上次是谁修的、换了什么。定期维护提醒根据自己经验或者之前的记录给设备制定更换周期,到时间自动提醒有哪些部件需要更换。Excel 导出车间、设备、零部件、型号、记录,一键导出五个 Sheet。年度盘点、备件采购计划直接拿去用。导入也支持,换手机不丢数据。多账号 + 密码一台手机多个维修工共用,每人独立账号互不干扰。密码找回、修改密码都有。下载地址蓝奏云(推...

一款非常好用的设备台账助手 — 维修工的随身零件档案库这 App 干什么的?工厂里几十台设备,每台几十个零件,型号规格全靠脑子记?更换记录靠笔记本翻?交接班靠嘴说?设备台账助手就是做这个的:掏出手机,5 秒查到一个零件用什么型号、上次谁换的、什么时候换的。核心功能四级设备树车间 → 设备 → 零部件 → 型号,四级层级随便建。零部件分部件和零件两类。复制一台设备直接把下面所有零件和型号一起带走,不用重复录入。模糊搜索搜热电偶,不管叫回风热电偶还是新风热电偶全给你列出来,还能看到这个零件被几台设备在用,每台设备是什么状态。更换/故障记录每次更换零件、每次故障都记录下来。关联到具体设备和零部件,形成完整的维护时间线。下次出问题时翻一翻就知道上次是谁修的、换了什么。定期维护提醒根据自己经验或者之前的记录给设备制定更换周期,到时间自动提醒有哪些部件需要更换。Excel 导出车间、设备、零部件、型号、记录,一键导出五个 Sheet。年度盘点、备件采购计划直接拿去用。导入也支持,换手机不丢数据。多账号 + 密码一台手机多个维修工共用,每人独立账号互不干扰。密码找回、修改密码都有。下载地址蓝奏云(推...

2026-06-25 10:05:12 67 0 0

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奇怪的modbus RTU通讯

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用串口调试助手 看看PLC发出的数据是不是和串口助手发出的数据是一样的

一次项目调试,采用西门子S7-1200 G1 的1214 CPU,共需要与3个磁控器、3台变频器、3个电磁膨胀阀通讯,采用不同类型一个通讯模块的硬件方案,一个通讯模块只通讯变频器。 项目需求是需要读取变频器的电压、电流、转速等参数,共需要读连续8个字的数据,变频器为汇川的CA510系列,通讯始终建立不起来,采用modScan调试工具扫描又正常。结果后面没办法调整读取数据的个数,结果改到读取3个数据和6个数据时通讯正常,之后又测试了9个数据通讯也可以,最后只能多读取一个数据,以保证通讯正常,也最后也没搞清楚具体的原因到底是什么。不知是否有大佬清楚真正的原因。

2026-06-24 08:43:59 120 3 0

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【故事】【PROFINET通信征文】工欲善其事,必先利其器

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感谢分享。的确是这样,网络规划需先行。

前言在项目规划初期和实施阶段建议做好下面几方面的规划工作,这样可以避免很大一部分网络问题。相比较于早几年,那时候智能制造、物联网的概念还没有像现在被这么多人重视,以及各种学术研究、技术研发、实践面临的各种调整和挑战,目前智能制造越来越多的被接受。智能制造下,需要实现尽可能多的系统、设备的联网集成。这样传统上自动化工程师可能只需要负责单程一个系统的集成,当这种集成逐步的有一个设备,变成了一个系统,一条产线,一个车间,一个工厂,一个集团的复杂网络的时候,网络的性能如何可靠、高效管理优化,就变得非常的棘手。1.合理规划PN名称IP地址做好合理PN名称与IP地址规划防止IP地址冲突PN名称冲突2.规划出网络拓扑视图1.合理规划是网络拓扑视图,可以避免例如工业场景常见的环网,同时可以提前规划好交换机/网线/网络连接器的用量等。2.同时建议在项目实施阶段使用专业的网络软件进行网络诊断,这里推荐西门子Proneta。1)下载链接https://support.industry.siemens.com/cs/document/67460624/%E9%80%82%E7%94%A8%E4%BA%8E-p...

2025-08-04 10:17:30 521 12 10

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项目背景:石油化工行业,现场一台机械臂要实现定位控制,现场要求防爆而且工作环境震动大,因此选用了第三方的防爆电机配合旋转变压器和抱闸。该伸缩臂装在一台翻转机构上,在翻转臂工作时,伸缩臂重心随之转换,因此伸缩臂随时工作在电动与发电状态。PLC采用的是1513,变频器选择的是CU310-2 PN+PM240的组合编码器模块采用的是SMC10 PLC和变频器都选择西门子就是看中了西门子1513的强大运算能力以及S120强大的伺服控制能力和通讯能力核心挑战:1:由于1513CPU还带了其他伺服轴 把CPU全部的运动控制资源都用光了,因此这个伸缩臂只能使用S120的EPOS配合111报文实现PLC控制伺服定位,但旋转变压器属于单圈绝对值编码器,伺服在断电后无法记忆位置值。但设备不可能每次送电后都重新主动回零,因此就要想办法实现断电时记忆位置实际值。2:根据设备工艺要求 翻转臂在未翻转时,伸缩臂要打开抱闸靠重力回到机械限位(伸缩臂的零位不在机械限位处),防止伸缩臂的丝杠长期承受较大外力(1吨左右),之前采用的方案是短伺服使能后打开抱闸,此时确实可以实现自由回落,但是一旦重新给使能,由于位置给定值没...

2026-06-23 09:54:41 64 12 1

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【求助】要学会与AI共存

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出来的更加全面一些,,但是也需要我们去辨别,去判断,

现在常用豆包或者千问解决问题,简单的问题AI的回答准确率能达到80%吧,很多回答不准确,需要选择性听取。总体感觉还是不错的,感觉AI并没有取代我们,而是把我们从繁琐的重复劳动中解放出来,去专注于更有价值的事情。未来AI如何监管应该是人们考虑的关键问题。

2026-05-23 22:00:59 2965 15 8

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[小型自动化漂流瓶]S7-200 SMART通讯调试小技巧,搞定多站点数据卡顿

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1.使用产品:S7-200 SMART ST20、XCB工业交换机、多台SMART LINE HMI2.项目痛点:流水线3台触摸屏同时读取PLC数据,画面刷新卡顿,偶尔通讯断线,频繁重启设备。3.解决方案:用XCB交换机划分端口优先级,PLC通讯口独立链路;PLC程序分段分时读写HMI数据,减少同一周期通讯负载;优化触摸屏变量刷新周期,非关键数据降低扫描频率。4.落地改进:画面无延迟,通讯断线问题完全消除,无需新增硬件成本,仅靠程序与交换机设置优化,低成本解决现场通讯瓶颈。

1.使用产品:S7-200 SMART ST20、XCB工业交换机、多台SMART LINE HMI2.项目痛点:流水线3台触摸屏同时读取PLC数据,画面刷新卡顿,偶尔通讯断线,频繁重启设备。3.解决方案:用XCB交换机划分端口优先级,PLC通讯口独立链路;PLC程序分段分时读写HMI数据,减少同一周期通讯负载;优化触摸屏变量刷新周期,非关键数据降低扫描频率。4.落地改进:画面无延迟,通讯断线问题完全消除,无需新增硬件成本,仅靠程序与交换机设置优化,低成本解决现场通讯瓶颈。

2026-06-23 17:28:31 36 0 0

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【故事】【小型自动化漂流瓶】+ 1214通过RS232转以太网模块实现TCP与RS232设备的通信

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最近有个项目有5台RS232设备需要读取数据,而1214CPU最多只能扩展3个通信模块。理论上可以通过切换接线的方式实现与多台设备的通信,但是数据的实时性就会降低,可能会影响设备的运行效率。 于是考虑使用网关转换,刚好发现某品牌的RS232 转以太网模块,可以将RS232转换成TCP/IP通信,而1200PLC用于TCP通信的最大连接数是14个,足够满足通信需求。 以下是网关的功能简介:模块作为 TCP 服务端,直接将串口的数据转为网口传输,或将网口的数据转为串口传输,通信的端口号为9232。而PLC端即TCP客户端实现与转换模块的通信。串口通讯参数 默认 9600、8 位数据、无校验、1位停止位,只需要将设备的通信参数与之匹配即可。确认好以上参数后,以下是通用的通信功能块,实现多次重复调用:网络参数的设置:主程序:

最近有个项目有5台RS232设备需要读取数据,而1214CPU最多只能扩展3个通信模块。理论上可以通过切换接线的方式实现与多台设备的通信,但是数据的实时性就会降低,可能会影响设备的运行效率。 于是考虑使用网关转换,刚好发现某品牌的RS232 转以太网模块,可以将RS232转换成TCP/IP通信,而1200PLC用于TCP通信的最大连接数是14个,足够满足通信需求。 以下是网关的功能简介:模块作为 TCP 服务端,直接将串口的数据转为网口传输,或将网口的数据转为串口传输,通信的端口号为9232。而PLC端即TCP客户端实现与转换模块的通信。串口通讯参数 默认 9600、8 位数据、无校验、1位停止位,只需要将设备的通信参数与之匹配即可。确认好以上参数后,以下是通用的通信功能块,实现多次重复调用:网络参数的设置:主程序:

2026-06-23 19:48:13 30 0 0

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【故事】【小型自动化漂流瓶】+ 西门子1200PLC通过网关实现与信捷XC系列PLCModbusTCP通信

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在某个项目中,某个多工位设备使用1217PLC控制,该设备需要实现多个工艺,其中热压成型工站使用的是第三方厂家的标准机器,使用的信捷XC系列PLC,原本计划只需要几个IO信号即可实现控制,但是客户要求将热压机设备的过程状态显示在主设备的HMI上,热压机的过程状态存储在D100之后的连续的20个字中。XC系列的PLC是没有带以太网口的,但是是支持modbus RTU和RS232通信的,但是西门子PLC需要增加RS485通信或者RS232通信模块。考虑到设备模块的安装空间以及布线,当时制作主电箱时没有预留扩展模块的安装空间,并且设备本体上的扩展槽也被占用。 在市面上找到了某品牌的协议转换模块,不需要对设备的程序做任何修改,直接将设备串联在HMI和通讯口之间,设备直接按照信捷的modbus 地址表通过modbus tcp协议即可访问。其中西门子PLC的程序0.5S刷新一次数据

在某个项目中,某个多工位设备使用1217PLC控制,该设备需要实现多个工艺,其中热压成型工站使用的是第三方厂家的标准机器,使用的信捷XC系列PLC,原本计划只需要几个IO信号即可实现控制,但是客户要求将热压机设备的过程状态显示在主设备的HMI上,热压机的过程状态存储在D100之后的连续的20个字中。XC系列的PLC是没有带以太网口的,但是是支持modbus RTU和RS232通信的,但是西门子PLC需要增加RS485通信或者RS232通信模块。考虑到设备模块的安装空间以及布线,当时制作主电箱时没有预留扩展模块的安装空间,并且设备本体上的扩展槽也被占用。 在市面上找到了某品牌的协议转换模块,不需要对设备的程序做任何修改,直接将设备串联在HMI和通讯口之间,设备直接按照信捷的modbus 地址表通过modbus tcp协议即可访问。其中西门子PLC的程序0.5S刷新一次数据

2026-06-23 20:34:40 24 0 0

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【故事】[小型自动化漂流瓶]+西门子S7-1500系列PLC现场调试经验

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一、前言西门子S7-1500 PLC是目前工业自动化领域主流的高性能控制器,具备运算速度快、硬件集成度高、PROFINET通讯稳定、诊断功能完善、扩展性强等优势,广泛应用于智能制造、流水线设备、暖通工艺、轻工化工、智能装备等场景。相比传统S7-300/400系列,S7-1500在硬件架构、程序执行机制、网络拓扑、故障诊断、程序安全性上全面升级,但同时对组态规范、网络布线、程序架构、硬件匹配要求更高。本人长期从事西门子PLC程序编写、现场调试、设备投运及故障处理工作,累计完成多套S7-1500单机、冗余、带远程IO及变频通讯控制系统的调试工作。现将项目调试过程中的标准化流程、常见问题、故障处理方法、优化技巧及实操心得总结如下,供团队同事交流参考。二、S7-1500 PLC调试总体流程现场调试严格遵循先硬件、后软件;先单机、后联动;先单点、后逻辑;先空载、后负载的原则,最大程度规避设备损坏、程序报错、逻辑误动作风险。1. 上电前硬件检查(关键前置步骤)设备接线完成后,严禁直接上电,需完成逐项核查:?电源回路检查:核对24V直流电源、AC220V供电正负极、相线零线无短路、反接;电源模块输出...

一、前言西门子S7-1500 PLC是目前工业自动化领域主流的高性能控制器,具备运算速度快、硬件集成度高、PROFINET通讯稳定、诊断功能完善、扩展性强等优势,广泛应用于智能制造、流水线设备、暖通工艺、轻工化工、智能装备等场景。相比传统S7-300/400系列,S7-1500在硬件架构、程序执行机制、网络拓扑、故障诊断、程序安全性上全面升级,但同时对组态规范、网络布线、程序架构、硬件匹配要求更高。本人长期从事西门子PLC程序编写、现场调试、设备投运及故障处理工作,累计完成多套S7-1500单机、冗余、带远程IO及变频通讯控制系统的调试工作。现将项目调试过程中的标准化流程、常见问题、故障处理方法、优化技巧及实操心得总结如下,供团队同事交流参考。二、S7-1500 PLC调试总体流程现场调试严格遵循先硬件、后软件;先单机、后联动;先单点、后逻辑;先空载、后负载的原则,最大程度规避设备损坏、程序报错、逻辑误动作风险。1. 上电前硬件检查(关键前置步骤)设备接线完成后,严禁直接上电,需完成逐项核查:?电源回路检查:核对24V直流电源、AC220V供电正负极、相线零线无短路、反接;电源模块输出...

2026-06-23 21:10:00 29 0 0

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