SIMATIC S7-200 SMART

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SIMATIC S7-200 SMART

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西门子SMART 产品应用库案例增至100+,SMART更COOL了!

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这是一个专为西门子S7-200 SMART PLC和精彩系列触摸屏SMART LINE打造的应用库:SMART COOL App.——SMART产品应用库基于SMART产品的各种应用场景和机型,从S7-200 SMART PLC的样例程序到SMART LINE HMI的画面程序,再到详尽的参考文档——SMART COOL App.的使命,就是为用户提供全方位的支持。现在,SMART COOL App已经累计发布了100多应用案例,覆盖运动控制、包装机械、环保、暖通空调、智慧农业、电子SMT等各行各业。运动控制应用库包装机械应用库环保行业应用库暖通空调应用智慧农业应用电子行业应用SMART COOL App.的推出,是对传统编程方式的一次革命。它通过直观减少代码的复杂性、冗余和错误,极大地节省了开发时间。模块化代码结构不仅易于理解,更简化了维护过程,降低了潜在错误,增强了程序的可扩展性。如何找到并下载您需要的应用案例?点击前往在商城您可以查看SIMATIC S7-200SMART系列和SMART LINE HMI更丰富的产品资料、3D模型、性能讲解等查看S7-200 SMART查看SMA...

2024-09-19 12:02:10 186 2 0

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西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-200 SMART系列产品,欢迎前往采购!

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2022-12-12 23:31:52 2365 0 0

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【探讨】问一个气缸磁性开关的程序思维。

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把你设备示意图贴出来吧

下面内容范围非常狭窄,有兴趣的聊聊。没兴趣的看过就罢了。气缸带磁环,外部装两个磁性开关检测气缸的两端到达信号。这个很常见吧。现在由于产品不同,两个磁性开关需要往中间调整,产生更短的行程适应不同产品。这个也很容易理解吧。还有,驱动气缸的阀是中封形式的。就是说气缸可以停止在任意位置。此时,产生一个问题。气缸冲过了端位磁性开关。此时程序又要做一个记忆。指示现在是已经经过过磁性开关了的。才能确保动作的继续。记忆这个事情,又涉及到几个问题了……什么时候可以解除记忆?例如反向电磁阀接通并且磁性开关下降沿就清除记忆。什么错误情况不能作为记忆?两端都接通了。什么人为操作确定要不要记忆?人力按下电磁阀强制气缸离开了端位。停电要保持这个记忆吗?(这又有两个问题)程序记忆的必须程序解除。人为移动过,程序不知道,就一直以为仍然在端位,不允许往这边端位走动。还有……

2024-09-20 10:17:29 166 19 1

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【探讨】探讨下上位机变量刷新机制问题

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PLC内部显示什么,上位机就显示什么,100ms的采集速度做上位机通信,我还从来没有说丢失数据,重复数据记录的。

今天跟各位探讨下上位机变量刷新机制问题!遇到两个问题,都与此有一定的关系! 第一个是今天刚遇到,调试了大半天。上位机是国产屏(四字母),现场拉线每整米需要记录一个数据,最大速度不超60M/S。设备驱动里面已经将数据最小采样周期调到50MS,实际上出来的数据还是有重复或者漏记!主要问题还有记录的数据数量是对的,也就是触发变量(BOOL)是没问题的,但是记录数据有问题。后来咋解决的,先将记录数据刷新,然后再延时延时200MS,刷新触发变量,后来数据都是准确的了!希望给遇到同样问题的小伙伴一个参考!这也给我一个提示:再进行多数据(浮点数较多)记录的时候,是不是有必要将刷新再记录?我现在基本都是仪器刷新的。 第二个问题,是很久以前遇到的!当时使用WINCC做后台数据记录,生成报表。记录的数据可能不在画面中显示,相当于是做一个服务器用了!中间也遇到一个奇怪的问题,比如记录A、B、C、D……F,A+B+……E=F,实际数据对不上,有数据是不准确的。报表的触发是事件型的,不确定。后来想想,会不会是WINCC数据刷新机制问题。对于画面中显示的变量、变量记录、报警记录以及趋势记录,可以按照...

2024-09-18 17:02:00 210 12 5

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【求助】求助SMART200与ABB变频器ACS510,modbusRTU通讯案例

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接好线(注意ABB与国产的正负是会反的),按照https://abbdrives.yangben.cn/assets/db4991a2-81b6-4cac-a12e-306640714d0a/2b443deb-1410-4207-9bba-936a77fa89f1?title=%E8%B5%84%E6%96%99%E4%B8%8B%E8%BD%BD进行调整参数。最好先用串口调试助手 ,按手册进行发送数据。这样可以确认参数及接线是否正确。然后再调试你的PLC程序!

各位师傅:调试过程中遇到ABB变频器与200SMART通讯,根据参考手册编写了一段通讯控制程序,变频器不能进行通讯控制,不知道是什么问题.

2024-09-19 17:31:46 121 9 3

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【求助】请问:S7-200 SMART编程软件最高版本是多少?何处可以下载

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谢谢各位,己经下载了??

请问:S7-200 SMART编程软件最高版本是多少?何处可以下载

2024-09-20 13:18:45 62 4 0

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【求助】如何分别PLC是做主站还是从站

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此时是从站。

200smartPLC需要与上位机通过485通讯,此时PLC是从站还是主站?有些晕请大佬详细解答下,谢谢

2024-09-20 09:28:49 74 9 1

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【求助】SMART200 在程序改变轴组态里面的 轴一转脉冲数 怎么做

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学习了!!!!!!!!!!

如题,在程序中改变 电机一转的脉冲数 怎么做呢?不是在组态面板里,我的意思是在程序中用指令修改。谢谢大家

2024-07-11 16:24:09 998 6 3

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【求助】Smart line v4触摸屏 按键完毕,或设置完参数,阴影闪烁仍在该块上,不能自动退出

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他这是逻辑没写好,程序与触摸屏配合出现问题。

Smart line v4触摸屏 按键完毕,或设置完参数,阴影闪烁仍在该块上,不能自动退出,如图 2#变频 设置完以后就这样,怎么自动退出变成1#变频的样子,最后没办法在右上角做了一个空的确认按钮,每次设置完就按一下,让阴影虚线框停留在确认按钮上了

2024-09-18 14:38:05 65 3 3

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【探讨】张力控制之速度闭环(速度前馈量计算) 探讨

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我常常把Tension英译为“弹性”,单位还是无量的%;弄个“张力”放在界面上,一线操作员谁懂啊?你这收卷还是圆形的,又不是异形,无所谓用啥控制器,100m/min也不算多快,200smart足够了。求神问卜不如自己做主,放开干就得了。

张力控制之速度闭环(速度前馈量计算)张力控制之速度闭环(速度前馈量计算) 在中心放卷的应用放卷材料:布匹牵引变频器 0~100m/min ,任意加减速。中心放卷变频器放卷张力传感器PLC接 牵引变频器的线速度和张力传感器,经过技术后输出值给放卷变频器。PLC算法 不计算卷径讨论,张力控制算法,稳定可靠PID控制,不受加减速影响,可接受范围内1、下图为台湾某牌子张力控制器+安川矢量变频器,不需要设置卷径与布厚2、下图为台湾某牌子张力控制器+触摸屏+安川矢量变频器,不需要设置卷径与布厚设置3段PID参数与死区

2024-09-10 15:50:48 511 17 3

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【求助】WIN11的笔记本,怎么也连不上200SMART,大家谁知道怎么处理?

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楼主这个问题我也遇到过,只能手动添加,扫描不到PLC,但是ping得到

WIN11的笔记本,怎么也连不上200SMART,大家谁知道怎么处理?

2024-08-11 17:07:33 523 13 10

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【探讨】寄存器数据的读取

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这是什么意思,楼主,你的问题怎么解决的。

问题已解决

2024-09-14 22:03:16 121 2 1

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【求助】求助,出现硬件配置故障(外部 I/O 设备更改了组态) (错误码: 001A),怎么解决!

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重新插拔下模块试过了吗?如果试过了,那就换个模块

PLC不定时的出现停机问题,在线找了一下原因,PLC提示“硬件配置故障(外部 I/O 设备更改了组态) (错误码: 001A)”,求助一下大家,有没有遇到这样的问题,看看怎么解决,多谢了!!,图片见附件。

2024-09-07 08:29:08 280 7 3

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SMART多泵轮换功能库问题

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楼主,参考下12楼的,很具体了。

我在官网下载的这个SMART多泵轮换功能库,里面包含如下4个文件:MultiPumpSwitchover.smartlibSMART多泵轮换功能库 .pdf多泵轮换.hmismart多泵轮换案例程序.smart我的做法如下:(1)将MultiPumpSwitchover.smartlib复制到STEP 7-MicroWIN SMART的库文件夹(C:Program Files (x86)SiemensSTEP 7-MicroWIN SMARTStandard Libs);(2)打开多泵轮换案例程序.smart样例,修改样例中ST60PLC型号为我手上的ST40型号(软件版本V2.8,PLC固件V2.8),将样例下载到ST40PLC里面,并运行PLC;(3)在线调试,给VB0赋值255,VB4赋值2,VD5赋值0.05,接通M10.0后,VB11输出0,VB13输出255.(4)上述目的时想选用8台泵自动,运行2台,在0.05小时自动换泵。但是VB11输出0特别说明:运行的程序是官方提供的源程序,只做了更改PLC ST60为ST40型号。谁能帮忙找找原因,万分感谢下面是我的运行在线截图

2024-04-28 11:40:50 1978 15 8

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【探讨】各位大神,为何我的200Smart的RSEEK指令,一开机就显示128号错误?

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128可以忽略相对编码器判断Axis是否建立坐标系标志位:M==1建立坐标系;M==0坐标系失效:1 上次触发了Rseek的寻原点指令,RSEEK块DONE的上升沿锁存住并延时(一般小于等于100ms)等待驱动器定位完成沿锁存并检查PLC系统SM无错误且RSEEK的Error==0无错误且驱动器反馈Alarm硬件引脚无错误且驱动器的定位完成Done硬件引脚产生过上升沿(两个上升沿要考虑异步锁存),在延时的这段时间内这些条件都满足则标志位M=1(真真正正的建立了坐标系),如果超时也算建立坐标系失败;2 完全初始化时M=0;3 PLC功能块Ctrl错误引脚数值异常时M=0;4 PLC运控系统PTO的SM标志位异常时M=0;5 伺服驱动器Alarm硬件引脚布尔量输出报错时M=0;6 伺服驱动器到位硬件引脚布尔量输出反馈异常时M=0;7 静止时伺服驱动编码器反馈和PLC给定之间的差值超限时M=0;8 PLC给定和驱动器反馈动作超时(PLC脉冲已发驱动器迟迟不动时)M=0;这几点不一定合理,应该还有没找全的逻辑.

各位大神,为何我的200Smart的RSEEK指令,一开机就显示128号错误?

2024-03-18 11:13:31 513 7 0

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【求助】分享关于SMART200数据排序问题

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感谢程序分享

这两天现场调试仪表通讯,遇到一个问题,仪表232转485读取称重数据,连续发送,发过来的数据偶尔有无效数据,导致数据异常,遂采用排序取中间值将无效值排除。 其实排序算法,论坛里有许多老贴了,写的已经很完善了!闲着没事,瞎琢磨一个,分享给有需要的人。 祥细程序就细贴了,说一下思路、功能和注意事项。 1、基本算法还是“冒泡法”。程序设置Flag标志位,当无数据交换,立即退出循环。 2、每一次内循环后,由于最后面的数据永远是最大或者最小的,因此下一周期,不再参与交换,太高了效率。 3、本程序自动多周期异步计算。假如100个数据,10个周期处理完成;200个数据可能自动分配50个周期;大于400个数据可能就需要400个周期处理完处理;目的就是要保证周期时间不超时。 4、可以设置升序、降序;设置输入排序、输出排序。 5、支持字节、整数、双整数、浮点数四种排序。 6、如需测试请通过EXCEl向VB区域填充数据。 欢迎大家指正! 测试500个浮点数如下。 注意事项: 1、本程序内部设定最大500个数据,实际测试500个浮点数据对PLC来说,时间已经很长了!对控制系统...

2024-09-10 18:21:59 370 12 6

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【探讨】关于DIV指令的探讨

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找到个方法,段2少了4个字节的程序空间开销,数据调用速度上也有提高。

指令DIV,会将字IN1除以字IN2的值存入双字OUT中,其中OUT的高字为余数,低字为商。这里边有个问题,DIV_I指令除得的OUT也是商字。如果OUT都是AC0呢?会出现不论使用哪个指令,字ac0都是商。如果DIV指令OUT的高字是商,低字是余数。此时正常取商还是余数并不受影响,关键的是如果OUT是AC地址,那么使用DIV的AC字直接就是余数,使用DIV_I指令的AC字就是商。不像现在,如果想取余数,那么OUT就没有使用AC地址的意义

2024-09-13 18:21:21 184 5 2

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【求助】2.8版本alt指令怎么用不了

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ALT替代的逻辑式:假如A为条件,B为目标:B=(not B and A) or (not A and B)。not=取反运算,and=与运算;or=或运算。

有没有知道的大佬

2024-06-09 12:53:13 846 17 3

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【求助】定时中断执行异常,百思不得其解,求助

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人多力量大

在中断里做了个流量累积,用的事件10,SMB34赋值250ms。先把流量值由M3/h换算成每250ms多少流量,再累加。我想应该是每250ms执行一次中断累加,但发生过多次异常现象,在线查看中断程序在不停地累加,每个扫描周期都在加。有时候重新下载一次程序就正常了,有时候把CPU停了再运行就正常了。实在想不能为什么,麻烦各位诊断一下。

2024-09-12 08:53:26 373 12 3

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【求助】EM-AT04热电偶类型是否可以通过寄存器选择?

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应该是不能操作这些设置是通过系统块下载至CPU 的

请教各位大大,EM-AT04 通道0选择热电偶,热电偶类型选择有K N B E S 等类型,那么这里有没有内部地址可以选择热电偶类型呢?比如向某个内部寄存器写入1就选择了K型,写入2选择B型。

2024-09-11 14:28:12 169 6 0

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【求助】以定时中断的方式累积流量,但结果相差很大,不知道为什么?

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250毫秒应该可以,见过0.5秒的累加,精度也还可以。

用中断事件10进行流量累积,SMB34设置为250ms。流量模拟为100.0立方米每小时,在中断程序中先把流量折算成m3/s,再除以4,也就是每250ms多少流量,再累加。运行了两个小时,理论上累积量为200立方米,但实际程序中只有约140立方米,这是为什么?请大家给分析一下,非常感激!

2024-09-12 15:00:28 396 13 3

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【探讨】SMART pLC通信接口问题

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看一看哪里有COM 的接口?现在电脑端COM3虚拟串口是正常穿透通信连接远方的SR20 COM0上的PPI协议。

SMART V2.3后,对于不带S 的CPU新增的串口可以更新CPU 程序,但是觉得很鸡肋,不知道有多少人在用?要么网口要么用卡都方便。最主要的原因是没有开放COM口的驱动,电脑远程通过虚拟串口可以对CPU编程就完美了,用网口的网关模块毕竟比串口的要贵。s7-200 CN 三菱,台达,施耐德,试过都可以的。

2024-09-12 08:26:48 150 4 0

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【求助】库文件LGF_DataConvert打开后报系统错误

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你把下载链接给我看下

库文件是官网下载的,STEP 7-MicroWIN SMART软件版本是V2.5,其他的库文件打开都没问题,只有这个打不开,不知道是哪里出 问题。

2024-09-13 16:12:49 87 1 0

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【求助】smart200 用modbus tcp做服务器使用时,数据超过最大120个字,如何完成啊。

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分批次传送,你这单次发这么多,有必要吗,说话都要带标点符号。

smart200 用modbus tcp做服务器使用时,数据超过最大120个字,如何完成啊。是通过轮值吗?

2024-09-13 13:47:11 150 6 2

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【求助】有些什么算法?

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学习学习,这种思维,谢谢各位

过程控制中,给定值与反馈值控制过程变量的算法,除了通用PID外还有些什么算法?pid好像对滞后明显的控制没有专治疗效的。

2024-03-17 23:09:27 1628 35 2

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【探讨】通讯的问题

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通道0和1 不代表地址是0和1 这个要细读说明书,搞懂那些不懂得名词。

问题已解决

2024-09-12 22:08:13 170 5 0

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【求助】前期正常使用的200 samrt 通讯接口不见了!!!一片空白

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还是win10专业版虚拟机可靠,这玩意不知道哪天就跟谁冲突了

前期200 samrt能正常使用,安装CODESYS V2.3软件后 200 smart 通讯接口不见了,目前PLC可以Ping的到,没有通讯驱动,查了很多方法,也重装了几次一直没解决。有没有遇到此类问题的,电脑系统是WIN11的。

2024-09-11 08:20:08 250 9 0

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