大家好,我有一台840D的龙门铣出了故障,现将处理过程讲一下,大家帮忙分析一下故障原因。
据操作工讲,先是在加工过程中Z轴突然报警“模块故障”,各轴停止不能动,他自行退出关电重启,原故障消失,但Z轴却报25000主动编码器硬件出错,机床各轴都不能动,此时故障轴Z在最上端,但没压限位,软限位也没报警。
/ 这时我开始接手维修,我将该轴切为半闭环,故障依旧,同时出现25001从动编码器硬错;
/ 我简单检查了一下该轴反馈接线及插头,断电重启,故障依旧;
/ 我将该轴屏蔽:30130=0;30240【0】=0;30240【1】=0;此时其他轴可以动了;
/ 我再将30130改回1;30240【0】改回1,30240【1】不变,报警消失;
/ 趁机将轴手动退出上端,走一点就报警25050轮廓监控,复位再走,再报警25050,反复几次后,将轴退出上端,将30240【1】恢复为1,复位后,手动再无报警,先前的25000和25001也都没了,机床正常了,再将轴开到上端,到软限位后停止,此时都没再报25000,25001,25050......,故障消失,到现在一直正常。
问题虽然解决了,但过程中的一些报警到底是什么原因,我的操作过程是对的,或者只是瞎猫碰到了死耗子呢,我知其然却不知其所以然,有些事情就是这样,我们不光要结果,还得知道过程,大家说对吧,所以在此想请大家帮忙分析一下,谢谢。