发布于 2012-12-07 14:19:06
7楼
目前,电机修复投入使用,现把修理过程总结如下:
1、三个小时之内,抽出电动机(重:5.1吨)的转子,也就是直流电动机的电枢;
2、二个小时完成电动机的定子线包清理;完成电动机的电枢线包到整流片的检查;
3、10人,连夜完成检测:电动机的升高片(就是通过采用直流电压毫伏表查出电枢线到整流子片)的断裂数量,准备根据原来的焊接办法(原来电动机出厂采用的是焊接),准备焊接工具;
4、第二天,分头解决完成:焊接(银焊)约40个电动机的升高片;进一步清理电动机的各部分的卫生,除去碳刷粉灰;
5、检测电枢焊接后的质量;
6、上车床精车电枢;完成整流子的刻槽;
7、连夜完成电动机的动平衡,在10克厘米一下,考虑电动机转子直径较大,平衡转速在600转左右;
8、第三天上午完成组装,检查电枢对地绝缘:大于1兆欧;(考虑电动机电枢电压220伏,大于0.5兆即可)电动机的定子线包绝缘:5兆以上;可以加电运转;(通过可调三相调压器,改变励磁调试速;电动机定子电压固定),电动机原出厂运转最高3000转,我们实验在2000左右转(由于电动机固定差,主要看电动机运转时火花,一点没有)
9、运行30分钟,观擦电动机的震动;观看电动机的电流指标;
10、下午安装在设备上,投入运行;
之所以发生电枢上打火,就是因为是“升高片”断裂的多了,也就是说该电动机的电枢的线圈在运行中,经过电刷接触时,由于“升高片”断了,电枢的线路发生了“断路”,电动机运行电流大,在“断”和“连接”的过程中,发生“打火”,严重时电动机就会发生“环火”。
以上的介绍,望能够对同行们处理这种较大的电动机时参考之。
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