发布于 2012-12-12 19:51:39
12楼
to yming:
我自己写PID而不用变频器内部的调节主要是以下两个原因:
1、变频器驱动的轴不光是自动时的PID调节(PID的正反作用还会要用程序调整,因为整机有倒带功能,倒带时收卷就成了放卷了),还要手动的一些动作,包括各种互锁。由于在PLC和变频器之间我相对来讲熟悉PLC,而对变频器可谓是一窍不通。 所以基本上用PLC来实现各种动作,而用变频器仅作为执行机构,就觉得靠谱点。
2、对于我们的项目来讲,执行机构不会一成不变的。那天老板一不高兴,说是项目成本高了,想要用别的便宜点的变频器,那么换个带模拟量给定速度的变频器都能用,改动程序也非常小……
其实,归根结底还是因为我不懂变频器,呵呵。
回到问题上来: 机器运转的材料为 10微米厚的铝箔,或者8微米的铜箔。 客户只给了个小卷,最大卷径200mm,最小空卷时大概85mm左右。张力为120N左右,1.5KW的电机配30:1的减速机带这点小负载应该是毫无鸭梨啊! 在整个过程中均发生过类似的瞬间波动现象,看起来和卷径没有多少关系。 另外,机器的最高速度为24m/Min, 我试过24、18、15、12,也都发生过类似的问题。 但是有一回整个卷下来,没有波动,仅些一回!呵呵,搞得真是摸不着头脑。
另外,PN延迟?这个还真没想过。 不过我的PID计算周期为50ms,而变频器的PN周期为16ms。 理论上变频器如果超3次(也就是48ms)通讯异常就报警啊,但是PN总线倒是正常。
I can do it