quote:以下是引用Alex.Gneg在2013-03-09 08:51:17的发言:
一套张力放线机构,绕线时M440控制的电机被动放线,也就是被拖着转动,转动起来后M440上看到的频率为5Hz左右,系统稳定。当绕线主轴需要倒车时,M440控制的电机则需要主动收线,收线速度也在5Hz左右。还有一种状态就是绕线主轴停车时,M440控制的电机也要停车(堵转)并保持张力。P1300=23时不能设定速度给定,只能频率限幅,限幅值为15Hz,转矩由PID actyal out给定。不加编码器,堵转时电机抖动严重,冲击绕线材料;加上编码器后如果P1755的值小于5Hz,电机还是不太稳定,但比不加编码器要好一点,是不是即使加了编码器,在低频时也不是真正的VC控制呀?还有如果加上编码器,成本会增加,这样应用是不是不划算呀?感谢K班的关注,还请指点一二!万分感谢!
所以关注,是因为你说转矩控制在低频时抖动,所以,预感到你的转矩控制应用电机转速很低。你这种应用所产生的电机抖动现象,应该是比较普遍的,在传动栏目也是一个热议的话题。
你说的不错,实践证明,加编码器与不加编码器,在低频时做恒转矩控制的差别也就是如此。特别是电机的堵转转矩,加编码器也无济于事。因为,矢量控制,有效的转速是大于0的,转速等于零时,加编码器和不加编码器的效果相同,因为此时是转矩的开环控制(转速为零时,是V/F控制)。
在转速为0时,你可以尝试把转矩设定值限制在电机额定转矩的50%以内,如果不抖动,还可以再增加些,直至抖动,就知道他的最大0速转矩的临界值了。
当然,0速下,若想可控转矩且不抖动,还是有方法的,只不过很少有人介绍罢了。西门子的MM440可以采用V/F控制的编程曲线,或者独立的电压控制功能来实现。只不过这种应用需要专业人员去做,没有统一的操作方法。要根据自己的系统实测V/F曲线,即可满足工艺控制要求。
MM440不用编码器更省事,只是转速控制精度一般。比不上VC的转速控制精度高。
另外,你这种应用,也可以采用两种控制方式的切换操作(也就是P1300=20):
当绕线时,采用恒转速控制+力矩限幅,此时转速设定为7%(注:不要给成0,而是有一个小小的台阶),通过给定力矩限幅的大小,调节需要的制动力矩。去掉工艺调节器的转矩控制;
当绕线倒车时,反向恒转速给定信号并等于所需倒车的转速设定值就是了。
它的好处是,第一,去掉了一个工艺调节器的控制,使控制链简化,第二,转速调节器饱和,调节转矩限幅的方法,使系统易于稳定运行,减少震荡。
仅供参考。