发布于 2013-03-18 11:52:32
44楼
多谢K班的指点,现在我们的机构基本调试的差不多了,现在介绍一下我们应用M440的工作模式和机械机构的工作原理。首先,这是一套单独机械收放线装置,不与绕线设备有任何联系而达到自动收放线功能,给定张力手动调节(由推力气缸给定)。其次,要求零速时系统稳定,且PID张力调节。
M440设置:首先进行快速调试并进行电机识别(前面已有方法,这里就不再多说了),
然后P1300=23(由于不加编码器时,电机在零速时抖动严重,所以加编码器试验后效果不错,只能以提高成本为代价了);
速度限制P1082=15Hz,因为主要应用在低速范围,所以速度限制的比较低,根据电机型号设定扭矩上下限P1520和P1521;
进行PID参数设定,P2200=1使能PID,P2253=100%,通过P2255调节比例用以和PID反馈值P2264和P2269匹配,
P2264=755.1,反馈值来自于外部模拟量,模拟量为4-20mA电流值,请注意标定P756-P761和DIP开关的设定。
扭矩的给定为PID的输出值,即P1503=r2294。设置完毕后开机调试运行,这时要注意P1755和P1758的值不能给的太低,我给的是默认值,效果在我应用的场合还不错,但在实际绕线时(持续绕制时)的速度应该大于5Hz,不然会出现抖动,因为我的应用场合是要么低速点动,要么大于5Hz绕制,所以只要解决零速时的抖动问题就可以了。
还有就是试验了一下P1300=21的情况,只要速度为零,就报警F0090,不知道如何解决,还是加编码器不能应用于速度饱和转矩限幅这种场合?
还请专家们多多指点!