大侠们好!
一台使用了近二年的龙门,X轴长6200mm、Y轴长3200mm、Z轴长1250mm,重新进行机械方面的调整和光栅尺预拉伸,也重新打激光。三轴精度如下:
X轴进行激光补偿、反向间隙补偿(反向间隙32450实补:0),实测定位精度定位精度:0.019mm、重复定位精度:0.003mm、反向差值:0.0015mm.
Y轴进行激光补偿、反向间隙补偿(反向间隙32450实补:0.020mm)实测定位精度:0.017mm、重复定位精度:0.017mm、反向差值:0.005mm。
Z轴进行激光补偿、反向间隙补偿(反向间隙32450实补:0),实测定位精度:0.007mm、重复定位精度:0.002mm、反向差值:0mm。
进行了驱动优化,从优化结果来看,在进给速度200RPM、圆半径150MM时,圆度误差:0.0119MM,可实际加工在进给速度200RPM时、圆半径150MM,用三坐标测量,圆度误差达到:0.0995MM。在过象限处,十分平滑,误差主要在1、3象限45/325度处。
过去我做这种带光栅尺的机床优化结果基本上与实际加工差别不大,这次却相差近10倍,郁闷。请大家分析看,这样的圆度误差能否在电气参数上进行处理。谢谢!