这几天在改造高大空间烘房温度控制采集系统,这是运行了12年的设备。
原来PID由KP1000调节仪完成,反馈点人工选择。
新方案是S7-200PID调节,因为温度测点数较多(24点),个别点可能因为连续运行(10天以上)而产生较大偏差。
工艺要求控温精度±2℃,温度均匀性±2℃。
研究分析了工艺要求以及多年的使用经验,发现原来的方法对反馈点有太强的依赖性,而系统一旦运行是不允许进行维修的,所以改为平均值反馈调节。
平均值计算前首先判断测点是否正常,偏差是否符合要求,选偏差范围内的测点读数进行平均。
这样做的好处是,调节过程不再依赖某一点,温度控制更加平稳、准确。避免了反馈点万一有故障就产生超调的现象。经过十多天的运行考核,温度控制精度±0.5℃以内。