在CPU416中如何实现高速计算,高精度控制之讨论
在高速运动控制中,均采用总线控制,700左右的控制点和21套伺服控制器。加速度为5米/秒方,物体运动正常速度为6米/秒,在没一个工段均需要停留加工。加工后在高速运动到下一工段再停留加工,依次类推,一个工件需要经过27道工序完成;要求是,工件到加工位停止位置最大误差不能超过10个毫米,传动系统均采用伺服控制,位置检测元件响应速度小于1毫秒,要达到上述要求,就要求PLC程序的执行时间不大于2毫秒,方能满足要求,但整个程序又比较大,调整几次均失败,是否是选型错了,还是思路不对,请专家提出宝贵意见!