求解:840D铣床手持单元故障引发的事故

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朝雾

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求解:840D铣床手持单元故障引发的事故

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2014-04-09 17:51:00

单位一台加工中心,用手持单元对刀时突然出现Z轴下落的情况,工件都差点报废了。报警显示Z轴轮廓监控。于是对症下药,半闭环下检测了Z轴传动链的反向间隙,0。01mm的结果非常好。Z轴的平衡缸也没问题,反复试了多次电流变化也很平稳。因此,更倾向于手轮作祟。操作者说对刀时,手轮有时会超速。那就解释上述故障现象的发生了---手轮有问题造成Z轴高速下冲导致事故。或者,操作者人为失误,但我找不到证据。
  由于刀具已经报废了,工件能挽回。我正采购新的手轮用于更换,型号:6FX2007-1AC04。求解两个问题:1。手轮生效后,应该默认进给轴的走刀单位为最小例如1mm/min。但我切换到100mm/min时,重新让手轮关掉后再生效。这时单位应该是默认的最小还是刚才的值?操作者咬定,不管怎么切换,只要手轮生效,进给量单位肯定是最小的1mm/min。怎样才能解决这个问题?
     2。手轮侧面有长条形的塑胶按钮,这个按键在我碰到的有些西门子手轮上是生效的,按下去才能让手轮生效并使用。但这个手轮上的按键没有用,只要钥匙打开,手轮就能使用。操作者说,这样危险,万一有紧急情况按键有效的话,手一松就可以让手轮停止。提出恢复该按键的功能。想请教下,该按键生效的话是通过线路还是PLC里相应的DB位来实现的?是买来的新手轮,装上就可以实现吗?谢谢,请大家指点下。
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