摆弄一台贴标机,PLC是224XP,送标是一台松下A5的伺服,用MAP库指令来做,标签先通过带有刀口
的从动轮,从动轮转一圈,伺服电机送一张标,通过从动轮后标签贴到主转台(主动轮),主转台再通过其他功能贴到旁边输送带上的瓶子上,主转台一直运行且速度不变,伺服电机也是一直运行的,有个检测标签的传感器,现在的问题是有可能送标长度不对,那么就要进行纠偏,如标签长度不够,现在的做法是计算
出这个实际速度与理论的速度差,再加到原来的速度,下一张标签伺服就用这个新的速度。但实际做来,这个效果不是很好,熟悉的大大们给点建议。