此项目为铝氧化的自动化改造项目,以前为四个小电动葫芦人工操作,现在改为3台自动行车无人操作,每台行车有一个横移与左右升降两个手臂,当从水槽内提上型材产品来时,这两个手臂要求会一个高一个低(但左右高低差不能超过140脉冲,此计数脉冲为单个手升降机上装了一个40孔的码盘通过313C-2DP 自带的点输入点,通过中断进行加减计数,当前计数脉冲数每次差不多一样),将铝型材里面的水倒出来。横移用的SEW 伺服,每个手臂上用的是两个MM440 ,3KW 的电机来作提升,运行模式为,无传感器矢量控制模式与固定频率方式,变频器控制信号直接来自PLC的输出点,没有经过继电器,此机器,会不定期限出现左右手臂提升位置相差太大的报警,从而停掉两手臂运行,来保护机械不被拉坏,有时运行几天都不会出现故障,有时一天会出现几次,分析可能是干扰原因吧,造成变频器故障停机且无代码,目前已将变频器进线增加滤波器,控制电源已改为隔离变压器+STIOP 电源,变频电机线是屏蔽线,且接地,变频器启停线也用的屏蔽线且接地,所有变频器单独接地,
公司内部电器情况 公司内同一变压器下,有多台大型硅整流机(铝氧化用),70KW左右挤压机多台,多套电容自动补偿柜(与硅机配合用),在PLC内部程式控制OK 的前提下,这些外在的电器会不会影响到变频器的正常运行,故障时,变频器有时是停止不动,有时是低频反向运行(当时已无启动信号),
1 如果是外部这些机器影响到变频器,可不可能没有故障记录(R947)?,把P952清0后,出现几次故障,没有看到R947里的故障信息,P952=0
2 如果是这些大型硅机引起的,有没有办法来解决此问题?比如增加进线电抗器或其它设备。
以上信息请高手帮助分析下!!!