随着国家环保要求,对锅炉排放的SO2有严格规定,2011年接到锅炉脱硫工程现场设计任务,开始对脱硫工艺一点也不了解,为了了解工艺查很多资料,对工艺有了了解,然后制定方案。
我们用的脱硫工艺采用双碱法,用循环泵把循环池碱性水送到脱硫塔上和SO2产生化学反应,使烟囱出来的SO2达到国家环保要求。
脱硫塔下有在线监测设备,在线的SO2,O2,尘等数据传到环保监测中心,脱硫塔在线监测设备距PC站有100米距离,这么远的距离用4-20MA传送就困难了,一个脱硫塔在线信号输出有6路,3个脱硫塔就是36根线,而且成本较高,想来想去,还是采用串口通讯,在线监测设备上,加DTU做从站,把在线信号的输出4-20MA接到从站DTU上,在PLC柜中加一个DTU做主站,从站和主站用RS485通讯,在DTU主站中编程,主站DTU通过以态网接入PC的普通网卡上,通过KEPWARE,OPC和WIN CC通讯。
为了节约成本用西门子最新推出的S7-1200 PLC,CPU 用1214C加上串口通讯模块CM1241,串口通讯模块要和8个ABB 510变瓶器通讯S7-1200PLC也要通过SIEMENS NET OPC和WINCC通讯。
方案定下来,接着就是编程,由于S7-1200编程软件是新的,在操作上遇到了问题,写P#指针地址是红色的,既然有错误,当然就得找原因,找到原因为题解决了,程序和WINCC组态做完了,接下来就是调试。
调试是每个工程师最兴奋最难的时候,也是最开心的时候,因为项目调试成功可以投入运转,工程师会认为自己是个有作用的人,同时也为自己增加了经验。
调试总是要遇到问题的,第一天调串口通讯,S7-1200怎么也不能和ABB变瓶通讯,查CM1241串口设置都对,查ABB变瓶通讯参数,也没查出有不对的,ABB变瓶通讯参数比较多,调来调去,也没通讯上,回到家里,脑子里全是白天的通讯问题,究竟问题出在哪,躺在床上闭上眼睛,怎么也睡不着,脑子里又浮现白天的事,自己认为应是ABB变瓶通讯参数设置不对,,第二天调试把ABB变瓶通讯参数设置查了一遍,结果有一设置不对,修改参数后,就通讯上了,这时自己很高兴,用WINCC设定ABB的给定频率,变瓶器立即显示给定频率,变瓶器运行后,变瓶器的反馈频率也在WINCC上显示调试成功了。
自己认为S7-1200 PLC还是不错的,虽然是小型PLC,但功能全,现在还增加功能,在一些项目应能得到广泛应用,今年又要干一套脱硫工程,我还是用S7-1200PLC+DTU,还是用WINCC软件