故事作者:北雪雪纷飞

最近创作

看看TA的故事

没有咱工程师解决不了的事儿 调试力矩控制的的那些日子

已锁定

北雪雪纷飞

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    552

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

没有咱工程师解决不了的事儿 调试力矩控制的的那些日子

976

14

2013-04-08 13:11:16

作者:北雪雪纷飞 


       PQF连轧机中限动齿条用于芯棒的驱动和控制,由四台电机通过减速机,传动齿条以及齿轮组成,四台电机工作过程中要求转矩主从控制,由于设计安装,调试等一列的问题,导致该系统多次出故障,造成了大量的损失。


  系统通过Profibus -DP通信方式与四台变频器进行数据交换,在程序中将控制字与速度给定传给1#逆变器,1#与其他3台再通过simolink进行力矩主从控制,四台逆变器的状态字经DP返回PLC。限动做往返运动,先启动给定使能,速度给0,然后加速到60Hz,运行5s,转入限动状态约20Hz,运行7s,前进到位停止,延时1s高速返回,约70Hz运行5s,再降到10Hz,运行2s,停止,为一个周期。



        生产时变频器报F082故障。本系统从站约100个,其中变频器60个,IM15320个,编码器约20个,生产过程中突然限动报故障停止,(由于程序当时还不是很完善,也是为了保证扎完一只钢,)主机不停止,主机高速旋转,带着芯棒与毛管就将限动拖之主机前,线速度三米每秒,撞向轧机,齿条大约30T,撞向轧机,造成长时间停机,以及数十万元的直接损失。


       生产停止后,我们在WINCC画面上发现限动逆变器报DP通讯故障,CPU显示IO访问故障,通过查看西门子大全,以及上网查看资料,对可能出现问题的一一进行排查。


      1,把这一网络的DPDP线进行检查,发现异常的进行处理,


      2,优化程序,重新下载OB122OB86


      3,安装CP443-5模板,将这四台逆变器与控制位移的编码器组成一个DP网络。


       就这样,全厂都在忙碌,生产与机械人员进行主机和齿条的恢复,电气人员进行故障的


查找处理,从上午一直忙到下午,中午饭大家也没有心思吃,查找的时候发现限动位移编码


器的终端电阻没在ON位置上,由于它在限动网络最后一个站,理论上一开始就应该通不上啊,当时怎么通上了??到下午下班时候差不多就完成了,重新上电,恢复正常。


       但是过了几天,在停机时间主机又报F082故障,有了上次的事故,领导对这种故障特别重视,全力支持,不管停机多长时间,都必须解决,没办法,我们又开始加班,经过上次的事件,多少对DP也有了点了解,我们又制定了针对通信的停机计划,


     1,程序优化,西门子本身的FB125 0B122通过编写程序,可以检测把每一个从站的状态,我们把所有的从站全部做检测。从站与其他条件加强互锁,一报故障立即停车,在WINCC闪烁报警。


     2443-5到逆变器之间的通信线全部更换,重新焊接镀锌钢管,因为从逆变器到现场编码器的距离很远,中间有大量的动力电缆,期间的干扰不好消除,所以在逆变器与编码器之间去掉DP线,用DP/光纤耦合器,光纤代替DP线。


     3,主机设计时就有两种通信方式,一是DP,二是simolink光纤通信方式,CPU后面就有FM458,所以这次的DP线全部拆除,更换光纤通信,这次没有干扰了吧,不过西门子的光纤不好防护,很细,这是一个问题。


     4,其余从站,距离超过200米的,全部添加485中继器,加强信号强度。


  就这样,通过几天设备的改造,此后通信能力都得到了大幅提高,保证了设备的作业率,维护的工作量也减少了,对通信有了更加深刻的理解,对设备也更加熟悉。


 过后自己思考总结,1,电气设备在运行中,报警,报故障是不可避免的,那么当限动电机在运行中突然停止,液压抱闸已经抱死,却没有抱住?抱住则可以避免撞向主机,是设备的选型问题,还是其他原因? 2,当限动报故障停车以后,主机拖着它高速向前走,电机处于发电状态,是否可以在程序中做复位,如果故障立即复位,再给定速度,,这样不知是否可以。3,西门子的WINCC采集数据的速度很慢,有没有一种可以跟西门子配套的数据采集软件,达到毫秒级采集速度,能够把各个状态,或者操作记录快速的记录下来,方便我们进行故障分析。4,此系统的四台电机为硬链接,难道只能用力矩控制??如果1#电机的安全联轴器断裂,1#空载,其余从电机就没有力矩输出了,那样就造成飞车。现在,用1#与其他三台电机电流做比较,来解决此问题,但是有时电流的波动大,经常误动作,有没有更好的方法?


      随着时间的推移,到了正式生产的时候,有时在限动状态下,装置会报过流故障,当时没有造成很大损失,就以为是生产的工艺问题,后来各个机台都进行了大幅提速,提高节奏来保证产量,而限动齿条的循环周期作为整体节奏的关键。


      当返回高速70Hz20Hz时,1#电机报F006过压故障,这次由于是后退,后面没有太大的障碍物,自由停车,所以齿条撞到后座,导致齿条严重变形,本身重30t,全国没有备件,我们是第一条线,供货周期半年,当时领导直接无语啦,,做生产线的都知道,一条轧钢生产线的辅耗多么高,停车的损失,,,,,,


      又是一次大事故,我们紧急与设计方进行沟通,商量解决办法。


      第一,前一次的限动被主机拖着走,导致过流,设计上限动电机的输出力矩足以保证与轧制力相匹配,每台电机按11210N.m招标的,四台电机保证20000N.m的限动力,工艺应该是没有问题的。


      第二,690V进线,电机540Kw,额定速度为37.5Hz,转速743/分,整流变为4300kva,进线为主从两整流回馈,带四台逆变器,容量为2000kw,主的回馈百分之八十,从的回馈六十,两自耦变压器为2000,逆变器的额定输出电流为1080A,。难道是整流回馈选型小了,才导致的过压故障。


      通过查看电机的参数,发现电机的额定转矩设定为3420N.M,其他专业的人员通过几天几夜的努力,终于将齿条恢复,我们将逆变器的参数重新进行了调整,限动状态下的力矩输出不够才导致的过流故障,这是不符合设计要求的,我们询问了电机的生产厂家,厂家回复,此电机可以达到11210N.m,于是我们将电机的额定转矩设定为11210,额定转速743,通过公式得到功率800Kw,电机电压690v,此时电机的额定电流约700A,(逆变器的额定电流1080A)将电机进行优化,空转电机,运行正常,而且当初很严重的齿轮间卡卡的异响消失了。


       装置报过电压故障可能是由于回馈侧电压太高,无法瞬时将能量返回电网,所以将主回馈改为百分之百,从回馈百分之八十,就这样,我们把各个速度稍微降低又一次进行了生产,当限动齿条前进速度从零达到60Hz时,或者处于限动状态时,70逆变器报F011故障,由于操作工及时按急停,没有造成事故,我们通过查看电流力矩曲线,发现电机的电流很大,但不至于过流啊,可能是瞬时的过流,wincc没有采集到,当时不知道怎么回事,生产很急啊,无奈我们又将原来的参数下载,以维持生产,电气又一次成了焦点,学习,又有点找不到方向,有时感觉电气怎么该学的那么多,通过几天的查找资料,我们与设计方又一次进行了讨论,我们要求设计方将逆变器,整流回馈全部跟换大容量的,抱闸更换大力矩的(总成本在一千万以上),设计方只同意更换整流回馈,对系统的参数进行优化,保证电机的正常运行,电机的功率还是540,转矩改为6940N.m,四台约30000N.m,能够保证正常的20000N.m


       参数优化,四台电机全部进行115等于15的优化,动态响应原来设定为百分之200,这次我们主电机改为了50,从40,优化完毕,励磁电流为百分之45,我们觉得太高就再做优化,做到了37,优化后,正常生产了,,,


       在以后的一年里,整流回馈的问题终于解决,原来的可控硅电流为2500A,现在改为了3200A,容量为3000kw主的回馈为100,从80,回馈的电流高了,由于此设备为间歇作业,自耦变压器又是百分百工作制,所以没有问题。


       这样我们又进行了测试,速度提高,后退高速提到80Hz时,设备没有问题。


       我们购买了一套跟西门子配套的数据采集系统,可以直接连接到DP线,串联到simolink光纤中,对现场的开关量模拟量以及各个电机的状态进行采集,5ms采集一次,比wincc的采集速度快很多,大大提高了解决问题的效率。


我们又请来了西门子编程专家,对这四台电机的程序进行优化。一些电机的报警故障在实践中得到了良好的运用。这四台电机搞了一年多的时间,终于得到了解决。


 作为电气人员,能够最后解决,很高兴,也深知,电气控制的安全,可靠,精准是多么重要,面对一系列的问题,我们只有不断地学习,将书本中的知识运用到实际的工作中,用书本的知识来解决问题,用实际的问题来巩固知识,只有这样,我们才能更好地服务,更好地解决问题。


 


   

没有咱工程师解决不了的事儿 调试力矩控制的的那些日子 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3366条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。