在本月26日夜里我厂正常运行的一台6RA80调速装置报F60031“设定-实际”差值太大跳闸停机,检查编码器正常,查看电流和转速曲线,电流在故障发生时从1200多A降到0,转速从825转下降到350转左右时呈自由停车状态降速,故障复位后电机正常启动,空载转速达到设定值再次轧钢,就在轧机咬钢的瞬间就造成堆钢,再次查看电流和转速曲线,此时发现堆钢时的转速只有534转,电流在216A左右,但是传动并未报故障,从转速上看不应该有这么大的偏差,因此更换编码器,之后再次开机轧钢,同样是在咬钢的瞬间就堆钢。此时我开始怀疑装置有问题,首先觉得可能是有一组硅可能没触发或是硅坏,用示波器测量脉冲触发电压,连接着硅测得1组电压只有0.2V其它组均有6V左右,断开硅测得电压均正常,排除触发板坏的情况,重点怀疑1组的硅坏,用万用表测门极电阻,测得1组电阻只有0.1欧,其它组在20欧左右,由此确定1组硅已损坏,拆开装置后发现1组和3组的4只快熔已熔断。让我疑惑的是正组硅损坏一只快熔烧断4只,也就等于只有一组可控硅在工作,为什么电机还能启动并在在空载时运行还是正常的,另外在硅和快熔都坏的前提下装置为什么不会报故障,从理论上说此时传动应该要报电压故障,电机肯定是不能启动才对,后来我们又发现正组并没有电压检测,反组反而有检测,这是很不合常理的。对于此现像本人还不是很清楚,请各位高手指教。