回复:变频器节能效应有多神?

HUANGZE75

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发布于 2015-01-20 17:25:15

10楼

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以下是引用甫哥在2015-01-20 12:33:30的发言 >6楼:理论上:离心水泵(离心风机)的轴功率与转速的三次方成正比。变频驱动时理论上转速(频率下降3Hz)与功率的关系应该是 (50Hz^3):45KW=(47Hz^3):(47Hz时的功率)KW
即:(47Hz时的功率)=45KW×(47Hz^3)÷(50Hz^3)≈37.376KW
节电率=(45KW-37.376KW)÷45KW×100%≈16.94%
在实际应用中,45KW水泵改为变频驱动时,一般是不会选配输入电抗器与输出电抗器的(为了降低投资),只有驱动潜水泵或电机与变频器之间的电缆较长时,才考虑配输出电抗器。另外,按变频改造前及改造后,管路系统的阀门均为全开,影响节电率的主要是变频器的损耗。并且,系统在设计时按最大工况时的需求,并且考虑10%或以上的富余量。所以,有10%或以上的节电率是有可能做到的,且一般不会影响配套系统的“工艺”要求。

我估计楼主的可能是冷却循环水泵吧,在这里我举一个近似的案例:
约十年前,我在黄河北岸(河南境内)某集团的一个主要产品为尿素的化工厂,调试变频柜(变频改造),有一氧化碳增压的罗茨风机、燃烧回收的一氧化碳废气的锅炉风机等,有数台变频柜。调试结束、稳定运行一段时间后,准备回单位时,当时的“电气设备”类负责人冯主任问我:循环水泵采用变频器控制是否节电?节省多少?
我说要根据具体情况判断。
工况:冷却循环水泵6台(含备用)、功率:90KW、采用直接起动(他说:电力变压器大,没问题)、每台泵均独立安装有功电度表,用于单位内部能耗核算、阀门全开时泵出口压力约0.3MPa,电流大、超负荷,采用调节水泵进水口阀门的方法,使电机电流下降至额定值,此时水泵的出口压力是约0.2MPa。
我最终回答的是:可以变频控制,节电率大概是20%至30%,估计至少20%吧。
最终采用:变频一拖一、变频器裸机固定在配电室的墙壁上,阀门全开,采用简单的键盘调速,使水泵的出口保持原来的压力,即:流量与原来的相同,电机电流保持在额定以内。后来回访时得知 节电率25%,结果令人满意。
实际的节约电度数,不能安装电机的额定功率算的,估计楼主在工频状态下,负载率能够达到85*45=38KW不得了了,因为功率和频率是立方的关系,看起来只是减少了3HZ,立方后数据还是相差比较大,理论计算是节约了17个点,除去损耗节约10%是可行的。但不是说就节约了4.5度电每小时。
如果是恒转矩负载工作减少了3HZ那就没有什么节能的空间。因为是正比关系。
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