前因后果
十年以上炼铁卷扬设备
设备:变频器为6ES70 315kw (一用一备) 无编码器的矢量控制
电机为200kw (一用一备)
可以拉料6.5吨
前因:现场电机均近十年使用年限,在线1#老电机由于绝缘老化被安排维修,2#老电机同样也是返修回厂,2#电机在投入现场后,在原参数 状态下输入了电机铭牌参数后,被安排先做了自动参数设置(F115=1)、静态辨识(F115=2)与空载学习(F115=4),上电运行后发现上料 5吨后难以提升,因对6SE70参数不熟悉,仅简单修改,结果不理想;之后只能将原有参数组从新下载,可拉料6吨以上了,为生产需 要,只能暂时如此。
为预防2#老电机出现故障,要求采购新电机,到货后,月中休风期间,请外委公司提供调试服务,对方现场调试10小时,结果不 理想,拉料5.5吨。最终只能将2#老电机重新投入生产... 这个过程中也用老参数组进行尝试,无果...
为预防因电机因素影响,重新购买为现有电机厂家的电机(估计已经更新几代了),到货后,再次请外委公司提供服务(领导请 了还是那家公司滴滴,并且本人休假中),结果还是无法满足生产...
这一个星期粗略查看了一遍矢量大全(之前对6SE70使用较少,一般情况仅使用调试手册),这里有些疑问想请老师听听:
1、在我的理解里面,自动优化的参数结果并非最优参数组。
2、矢量控制,将电流分为励磁电流与转矩电流两个分量,在保证正常励磁的情况下,尽可能的提高转矩电流的上限,以保证提 高
3、电流环与速度环是控制电机的关键么?不知道那些参数(自动设置或者优化过的)影响到转矩的提高。
4、反复多做几次优化是否能提高优化效果(自我感觉不大可能,优化的结果应该是通过公式与测量值计算出来的,每一次优化应该不是通过之前的优化再进行自学习吧)
5、翻了很多的调试说明,没有发现有专门如何提高转矩的,╮(╯▽╰)╭,之前对此没有非常深入的理解,对于6SE70几乎没有调试经验,可能表达的意思并不准确。
6、另外还有一点点 ,在做电机优化时是否会导致其他参数被变更导致无法正常使用,在做完优化后再用drivemoniter下载,优化的参数应该是被覆盖了吧。
和客服聊了下 告知通过手动优化 F235速度比例增益 F240速度积分增益 F278静态转矩 F279动态转矩,可以有效的提高启动转矩 ,不知道是否各位客官认为如何呢?