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以下是引用kdrjl在2015-08-02 11:15:54的发言 >11楼:嗯,10楼回复很专业呀。对S120的使用很熟悉。
我看了下,楼主想把P1300 = 22?这个要慎用,第一,他是转矩控制模式,如果没有工艺限制功能,可能会飞车的,比较危险;第二,P1300 = 22是带编码器的转矩控制,你的系统里有编码器反馈吗?
所以,装钢机的控制最好还是转速控制为好,比较安全的,如果载重,推不动,可以适当的加大过载倍数,提供启动和动态的加速转矩。如果没有编码器做速度反馈,就用P1300 = 0或20来应对。
P1300=22是不带编码器的转矩控制,P1300=23是带编码器的转矩控制,前面说过,我的设备不带编码器,补充几点如下:电动机额定功率=75KW,额定电流=154A,逆变器额定电流=200A,在配置参数的时候已经将P640改为了:P640=1.5*P305=231A。西门子默认逆变器过流倍数应该是逆变器额定电流的1.35倍(如果没有记错的话)。即逆变器能承受的电流为:200*1.35=270A。根据PDA采集的电流数据来看,当出现推不动现象时,电动机电流只有180A左右,远远没有达到P640设定值,装置也没有出现报故障的情况。所以想请教下:我更改控制方式的思路是否是正确的。