单位一台3×8米德国龙铣,西门子840D系统。X轴运行中频繁出现--X轴定位监控,X轴轮廓误差报警。同样10%的进给率,如果同时按下快速键。X轴可以运动,但电流负载波动范围较大,感觉工作台有爬行的震颤。正方向明显大于负方向,电流波动和震动的感觉。
我的排查步骤:秉承先查电气的原则,先确认了电机抱闸能打开。让机修人员用手盘过电机轴,正反向都很轻,轴承无异响。接着,他们清洗了液压回路的过滤器,并用百分表在工作台中心及四个角测量过,确认了X轴静压浮起。然后,检查了工作台传动环节(有减速箱和联轴器),试过联轴器的间隙。并且在静压浮起的同时,一个人可以用双手通过联轴器盘动这个工作台移动。那么,机械人员的结论出来了---说伺服电机有问题!
我呢,看了低速时的现象,位置环的反馈根本没变化,等于10%进给时X轴电机输出的力矩推不动工作台。按下快速按钮,力矩大于静摩擦力于是爬行了。解释不通啊,手也能盘动工作台。但架不住机械人员的要求,只能将电机外委检修。(1FT6105-8SH71)
今天电机装上,报警依旧!
问题的关键,我其实很想把X轴改半闭环,电机脱开负载空转这么试。到底机械还是电气?一目了然…
但这台设备较特殊,2006年西门子工程部双星闪耀,电气设计改造了这台龙铣。X轴是双工作台,也就是两个工作台通过液压拉杆,通过程序进行连接和分断。我头疼的也是这里!!!轴参数里改30200等等都不行,改PLC吧,DBX1.5和DBX1.6,你随便切哪个位置环都是光栅尺……双工作台的工作原理是,根据需要两个工作台可以主从切换,一根光栅尺有两个读数头。程序切换的时候,根据需要激活相对应的那个使用。
今天我改PLC试过,如果双位置DBX1.5和1.6我都清除,直接跳出外围条件。直接将DB31.DBX21.7,2.1,12.1,甚至DB31.DBX93.7都置为1。诊断栏里显示为开环,但开X轴时还是缺少进给轴使能!搞不明白,是不是没有位置环的1.5和1.6系统就是默认这样。
如果我在1.5和1.6两位置环下切换,实际上还是带光栅尺。X轴电机脱开根本试不了,电机转了工作台无直线位移,就定位误差,轮廓报警。我把36400改无穷大,再试电机会不断加速直至飞车,驱动过载报警。
上面大篇赘述,就是想把来龙去脉说清楚。求教下,在当前情况下怎么能把当前的位置环给切掉,只用X轴电机编码器的反馈呢?对了,也许会有人问,X轴轴卡上只有411和412两个反馈口,你第二个光栅反馈从哪里来?第二个光栅反馈是在第6轴的轴卡上。
当年西门子北京的丁工和上海的王工,我早已失联。不然就可以问下,双工作台的光栅和编码器的设计思路了……真是遗憾!DB31.DBX1.5和1.6在交叉列表里我也查过,确实没有其他DB块里有牵涉的。就是这个FC101才有。
我只要能脱开机械传动链,无论半闭环还是开环能空转就好,也算是有个交代了。下周的日子不会好过