刚刚结束近一个月的重庆之行,收获许多,在这里和大家分享一下。
一个月的长差,设备调试的过程中也遇到了或多或少的问题,最终还是解决掉了,总体上来说还算顺利。这次重庆工作,主要是恢复调试发动机试漏设备,因为在家里(南京)设备很多功能已经调试好。验收设备的主要客户是意大利那边过来的技术人员和工艺人员。在验收设备的过程中,电气控制方面之前在家客户提出的一些报警,HMI提示信息,以及安全门锁上的工艺功能现在已经做好,验收工作很顺利。验收的设备不仅仅是设备的功能性,对设备的每个细节要求都很到位。现场的设备看似很完整,但是在老外眼里漏洞百出,问题很多。说一下电气柜,他们在验收过程中提出的一些建议和再次整改的部分: 1.大型用电设备,电气柜内都会从外部拉进一根高电压高电流的电缆,这时问题就出来了。从这根主电缆接线处再次接线分出的380V的分线,不仅仅是挂几个标牌就了事了。这边客户给出的建议是380分线接线处都要用白色胶布包裹一下,以便查看。虽然看似很小的部分,但这是一种细节的体现。
2.接触器编号以及其他部件和图纸上标记的页数不统一,需设计部更新图纸。这样以便维修人员查阅,可以在最短的时间里找到某处问题的接线图。
3. 变压器摆放位置和接线盒过近,同时变压器上方有罩着一个有机玻璃的罩子,这样不方便维护人员查看打开接线盒,变压器安装位置位置需要移动。
除此之外,在验收的过程中,国外的客户提出了很多电气安装和机械安装的要求,虽然许多部分不影响设备正常运行,但是能做到最好和不存在安全隐患才是终的。
第一次和外国技术人员打交道,他们给我的感觉很严谨,中国虽然历史悠久,但是在工业技术规范上还有很长的路要走。我们不邯郸学步,可以择优学之。