恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-12-09 18:02:41
9楼
十分感谢您的回复。
1、我今天试了一下 如果直接通过OPC给到CU320一个阶跃的值,使用trace录下的曲线是很好的。我觉得很可能是OPC的刷新速度问题,今天西门子客服给回了个电话说如果用simatic net 的话最快是100ms 刷新一次。
2、 您说的'CU320的扫描周期好像是ms级的,我忘记是1ms还是2ms了。' 这个应该是差不多的,因为我观察了一下我的CPU317的扫描周期大概1ms左右吧,最慢也只需5ms,都不算便宜的东西应该慢不了。具体明天我问问西门子技术支持吧。
3、您说的动态识别我是空载做的。 因为带着整个传动系统 做不成。
多指教
最近因为系统的回复提醒功能,我又看了一些过去曾经热议的旧贴,觉得挺过瘾的。就像本帖议题类似,都以一些现场应用的工艺问题,抱愧转动惯量,系统响应,都是一些传动系统的暂态技术问题。大家的关注点都从稳态转移向暂态研发了。
记得80年代,传动上一说暂态,就是示波器看波形,现在的暂态过程,用什么方法都可以记录了。变化真是翻天覆地。感慨一下。
楼主问题,自己试验一下,就知道怎么回事了。自己做些试验,对于系统的响应时间,哪里长哪里短,就会心中有数。
如果采用PN通讯,你的延时可能就感觉不到了,100ms以内应该轻而易举。
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楼主