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十年之第六年

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2017-01-01 15:51:14

十年之第六年

这一年记忆算是比较深的了~,当然具体的时间可能有些差错...

10年5月份开始,车间已经开始土建施工有得地方设备都开始安装了,每天就开始在共地上跑,看图纸,看设备技术协议,主要就是检查现场埋管对不对,别有漏的地方、其他的一些就是给施工队接线,检查安全用电之类的活。

6月底,我的第一个孩子出生了,到了预产期我就请了10天左右假期回家,结果一直等到假期结束,我媳妇才到医院检查后打催产针,我就又请了2天假,当时工程已经比较紧张,多了领导不准...孩子出生之后,第二天晚上,我就坐火车回到了公司,继续工作,然后一直试车结束,到了中秋才见孩子第二面,再然后就是年后了。

大概是到了8月份,由于各方面的问题,项目开始非常紧张,领导赶进度,要求10月份呢,也就是中秋节左右必须生产,这样每天就开始忙了起来,主要也是做一些协调工作,施工队方电缆不知道起点终点位置、这里需要接线、那里少放一根电缆,就是跑来跑去的活,每天早上7点上班,加班到晚上11点下班。到了中秋节前夕,终于能够开始试车。

由于工期很紧,出现了很多隐患。主传动电机订货的时候,编码器没有选择轴套的,选得带联轴器的那种编码器,电机从厂家发到现场的时候,18台电机只有4台电机做好了编码器支架,其他的由电机售后工程师根据情况由厂家发了几根螺栓和贴板,在电机屁股后面做了个支架,就因为这个,后面除了好多次故障。敷设电缆的时候,为了进度快一些,领导让施工队从劳务市场雇工人,好几个施工队交叉作业,电缆沟设计的本来就比较小,交叉作业的后果就是敷设的时候电缆就往地上放,也没进行摆放,有得地方也确实小了点,敷设完电缆之后,电缆沟里面基本上成了实心的,每年夏天都在担心中度过。

在试车之后,回家了几天,车间里的调试也轻松了几天,再回来又开始继续边生产边调试,也开始了我的学习过程,对棒材生产线工艺不熟悉~特别是精轧区活套的控制、飞剪的控制、轧机的延伸率、怎么看堆钢拉钢......控制不明白就问调试的工程师,工艺不明白问现场调车的工程师,反正就是逮谁都问,这个人不会再找别的人问,经过大半年的时间对工艺算是比较熟悉了。

在试生产期间也犯了一个很严重的错误,而且产生了比较严重的后果。还是工期紧的原因,试车期间,很多事情需要善后,车间电气人员每天基本上都忙个不停,主电机温度检测主要由于接线原因,基本上每个轧机都有几个通道不是很准,或者是直接没信号,电机温度巡检仪在现场,每台电机只输出一个报警信号到PLC,为了防止试车过程中的频繁停机,于是我就擅作主张,把电机温度连锁给封闭了,就这样试生产一段时间之后,5#轧机前轴承冒烟,烧坏了,还好当时是试轧大规格,把别的没用的轧机拆下来换到5#轧机上继续试车,影响的时间不是特别长。自己感觉责任很大,还好领导不错,处理了我200块钱以示惩戒。

10年春节为了继续生产,第一次没有回家过年,没想到这一年开始,连续三个年头都没回家。可能是第一次的原因,心里倒没有特别难受,也就是除夕夜的时候,给爸妈打了个电话提前拜年,打完电话心里有点不是滋味。

由于轧机主传动不是用的西家原装的传动装置,缺点在一试车的时候就显现出来。逆变器保护做的不好,对编码器信号要求高,联轴器稍微有点松动或者断了,可能就会炸柜子(这个也可以说是我们原因,毕竟我们电机编码器安装的精度没那么高)。逆变器采用的纯水冷却,调试的时候,连锁保护没有加进去,然后试逆变器的时候,没有联系好,水冷装置没开,就启动了逆变器,然后只听一声巨响,然后就没有然后了…..这是我第一次见识到IGBT炸坏事故,后面一直到第二年陆陆续续的每过一段不定时的就出一次事故。

这一年写的比较纠结,说印象深刻,可能也就是调试期间的印象深刻吧,那时候太辛苦太累,一直以来我的体重基本稳定,就那时候,瘦了接近10斤,写到这吧,剩下的几年再写一次,算个完结。


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