十年之终篇(上)
这终篇写的有点长,也有点乱,还是想到哪里写到哪里,请感兴趣的耐心看完吧...每天想这写一点,再过两天应该能终结了。
从11年的春节开始,是我第一个没有回去的春节,这个阶段,也是最辛苦的时候。
由于项目选得设备不是很好,做自动化的公司做这个棒材的自动化可能不是第一次,但也超不过5次,加上调试的工程师水平也有限,有些地方感觉还不如我(可能我有点自傲了),加上我的水平也确实比较低,车间投产的前几年是最忙的时候。这几年麻烦很多,也锻炼了我很多,就说说其中的麻烦,和我感觉我工作上的主要亮点吧(自我感觉是)。
投产之后,试车一段时间,生产基本顺利了,但是事故总是是不是的出现,每次出现事故就要分析事故原因,于是我每天就在生产线上跑来跑去,这个操作台下来上那个操作台,和这个工程师讨论讨论,然后再和那个工程师争辩一下。还是电气设备本身的问题吧,生产上出了事故,总是说电气上的原因,说你这里动作不对,那里检测有问题,显示的电机转速不对….各种问题总能推倒电气的原因上。这期间,公司领导也带着我到其他朋友单位去参观学习,经过请假工程师,对棒材的工艺算是基本上了解了。后来公司聘请了一个省钢铁的一个车间的厂长,说实话人家管理上确实有本事,好像是本来一条破旧的生产线,经过半年的改造,后来的产量,好像全国都有名。不过他对电气不懂,我也没少和他争辩,堆钢了,他说你这个画面上转速显示不准(WINCC),不准我们用公司的转速表进行现场测量,对比;他说这个电机轧钢的时候有时候会瞬间掉转(转速突然下降),我给他分析,WINCC变来那个归档采样时间500ms,在粗中轧转速的瞬间下降,不能每次都检测不到啊,而且从电流上也看不出来,就是有,电机转速降一下,也肯定500ms之内接着就回去了,也不能就一下子就堆钢,连个人的反应时间都没有啊,除非生产工艺调整的不对,轧机之间本来就存在比较厉害的堆钢现象。他又拿他以前的生产线和我们对比,说我们的生产线为啥轧制速度达不到他们的那么高,我又只好问他原车间的工程师要来电机、减速机参数,列表对比,设计院设计的确实就是不一样,不是电气控制原因……就这样,在不停地争辩中,慢慢的把领导、现场工程师的认识给转变了,从刚开始的一出事故就找电气,到现在一般的事故车间自己就知道原因,不再出现事故就找我。
投产初期,生产事故较多,每次事故分析原因之后还需要写事故报告,原因是我分析,写事故报告也责无旁贷的落在我的身上。就这样从开始没怎么写过事故报告,到后面越写月熟练。车间投产的前一两年,平均我每周都能写一篇事故报告,直到今天,车间凡是出现自动化有关的事故,即使不是自动化的责任,也需要我把事故报告写出来,然后给领导看……
投产的前两年,也是很辛苦的时期,事故多,就得24小时待命,那时候我在宿舍住,距离厂里也不远,经常半夜一个电话叫起来,然后骑着自行车往厂里敢,我们厂临着一条大路,路上大车特别多,特别是晚上,大车开起来和不要命似的,经常有事故发生,晚上走在路上,心里就嘀咕,可别把命在撂路上了。为了保证及时处理事故,我和领导轮流倒班,基本上两三天就得一晚上在厂里睡。后来,我搬到距离较远的市里去住,当时没有车,和同事骑一辆摩托车,每个月晚上都得从家里回来一两次,特别是冬天,其中滋味自己知道啊。这段时间里,下班之后,最讨厌电话铃声,只要电话一响,心里就先祷告,千万别是电气出现故障,如果是小问题,心里马上就松一口气,这种感觉相信很多人都有。
主传动驱动装置,自始至终都是让我们头疼的大问题,从调试初期到投产,到后来的稳定下来,柜子的IGBT炸了十好几次是有的。而导致这种事故的主要原因,多是由于编码器故障,联轴器断了、编码器坏了、线接触不良等问题。记忆比较深的,有一次我在轧机操作台上观察,看生产线试车生产,正试车过程中,突然操作台报警指示灯爆闪,蜂鸣器骤响,隐隐约约的,我听到一声响,由于车间环境比较吵,电磁站距离操作室好几十米,而且柜子和我在不同的室内,后来想想,都怀疑是幻觉,一看画面的的报警记录,13#轧机逆变器故障,我心头猛地一跳,坏了,不会是逆变柜又炸了吧。赶紧从操作台下来,一路跑着,又在心里祷告,千万别是,跑到电磁站内,一推开门就看到远处柜子上面有烟,而且室内很大的异味,心里一沉,完了,真的是柜子炸了。在处理逆变柜的同时,我到编码器那检查了一下,编码器联轴器断了。处理这次事故的时候,我们隐瞒了原因,给厂家说不知道啥原因,后来厂家工程师过来检查,还真检查出来点别的问题,具体啥问题忘了。后来还有两次,应该就是12和13年春节的时候,连续两年,一次是大年初三凌晨还有一次是初几忘了,也出现了逆变器IGBT爆炸事故,我们都把厂家工程师从家里给拽了过来……
刚开始的时候,逆变器还经常报编码器故障,三天两头的报一次,这个和从娘胎里带来似的,不好弄,每次报故障,就换编码器,调同心度,但是有时候编码器刚换上,接线什么的都检查了,还是报,就弄得我们大家都没有脾气了,报的次数多了,每年换编码器的备件加上上面的总导致逆变器炸,就让人受不了了,开始整改。刚开始的时候,编码器联轴器是原厂的,质量比较好,随着使用一个一个联轴器的断裂,再换备件质量就不行了,看着一样的,但是厂里进货就是不是原厂的,联轴器的头和中间部分直接是用胶水粘上的,给领导反应也没办法,怎么办,先请技术科测量电机屁股的螺栓位置尺寸,重新加工编码器支架,做了几个,同时也怀疑编码器电缆受到干扰的原因,便把在电缆沟上面重新焊一根16的镀锌管,重新敷设一根编码器电缆,同时做好接地,后来还是报的比较频繁,经过打听,人家编码器用轴套的比较多,而且还稳定,那就再改,又是测绘设计,把电机的屁股给换了,然后编码器换成轴套的。看6SE70报警信息说明书,F053故障还和P215设置有关,同时也把P215再给加大一点。就这样用了接近2年的时间,编码器故障算是解决了。
逆变器报故障还有一个头疼的,就是报F025-F027故障,报了此故障之后,都无从下手,每次都是先复位,然后再开车试试,大部分时候,接着开车就能恢复正常。有时候也不是,调试期间,冷床有台逆变器报故障,每次启动报的故障还不同,就是这3个里面切换,开始的时候,我用摇表测电机绝缘正常,就开始修逆变器,换基板、驱动板、IGBT、基板….各种都换了,只要一接电机运行就不行,这中间的过程处理了2天,这2天厂家工程师和我们也一直在现场没离开,睡觉都是在现场的凳子上躺着休息一下。后来实在找不到办法了,我就拿万用表没事再量量看,结果一量电机烧了,然后赶紧协调从别的地方购进了一台电机,换上之后运行就没问题了。后来也不知道到底啥原因了,厂家说我们电机开始就坏了,但是当时是我自己用摇表测的,绝对没问题,我们就说是厂家的变频器把我们的电机给烧了……还有一次是轧机逆变器,报这三个故障的一个,没在意,按惯例复位,断电,上电,启动,DUANG~~~逆变器炸了,刚好我也在现场,一下子就懵了,从来没碰到过这种情况啊,没办法赶紧拆机处理,拆开一看,原来在逆变器后面下面有个散热风机往上吹风,给电容散热的,风扇里面有一个小翅叶掉下来,被吹到逆变器里面,接地了,我们复位再送点,就出现了事故。
没想到能写这么长,未完待续......