十年之终篇(下)
接上篇。
除了主传动电机,轧机到冷床部分的辊道也一度让我们头疼了很长时间。在生产小规格产品的时候还好说,生产大规格产品的时候,成品温度高,辊道电机没有经过减速机,前端盖直接通过螺栓固定到辊道设备上,大规格产品散热慢,温度高,而且生产节奏快,产量也高,在生产的时候,热就直接通过设备传到电机上,特别是夏天,辊道前端盖的位置,温度能达到一百五六十度,这样就造成了电机前端轴承频繁抱死,然后烧坏电机,每个月烧坏的电机,都有好几十台,甚至多的加上别的区域的辊道电机,能到上百台,在效益比较好的那两年,基本上是维修的进度刚好能赶上损坏的。电机烧坏严重,每个月修复电机的费用给车间带来不小压力,于是便想办法进行解决,开始是加强润滑,换耐高温润滑油,奈何温度太高,加进去的锂基脂,即使是耐高温的,也很快就融化、碳化了,电机太多,润滑还是跟不上进度;然后把电机的前端盖地方加隔热垫,效果也不好,电机轴带着辊子,热量直接通过辊子传导过来;最后没办法,找电机厂家过来测绘,把电机的前端盖给改了,改成水冷轴承室,先定做了20台进行更换,换上之后,效果非常不错,只要辊子没有卡住,电机没有进水,一个月也烧不了一台,于是继续报计划定做,一次更换20台,这样经过近一年的时间,把辊道电机的问题算是解决了。
飞剪事情也是比较多的。我们飞剪是直流电机,6RA70驱动,自动化用PLC S7-300做逻辑控制和计算长度的,到达设定长度之后给6RA70发命令开始剪切,然后用装置内部的自由功能块做位置控制,完成剪刃的启动到停止位置的控制。飞剪系统是天津一家自动化公司,做这个也是比较成熟了。我们出现的问题也主要是自动化信号问题,主要就是热检信号不稳,我们厂生产比较杂,从65圆钢,到10个螺纹都干,每次换规格都得调整热检,位置不对,大规格可能钢走了,热检信号还有,小规格可能就会检测不到,开始的时候,出一次事故,我就调整一次程序,最后我用咬钢信号做判断,咬钢信号来的时候,热检信号即使丢失也没问题,一直到咬钢信号离开,根据末架轧机到热检的距离和生产线速度算一个时间,过了这个时间之后,热检信号没有,PLC才认为没有,做好之后,还真的挺好用。飞剪还有一个问题,就是倍尺精度问题,据说用T400工艺板控制的飞剪精度能达到5cm以内(线速度15米+),我们再大改不大可能,需要的时间太长,只能别开蹊径,也是与厂家工程师讨论,加上请教别的厂的工程师,在靠近冷床的地方,加一个热检,修正产生的误差,再后来又进行了一系列改造,完成后,线速度低的时候,目测误差基本为0,高速的时候,误差也由原来的1米半左右缩小到十来公分。这也是我写程序最多的时候,现在看看以前写的这个程序,都感觉有点头疼….
后来事情慢慢少了,中间也没事学学WINCC,便想实际操作一下。原来厂家在操作台画面上给做了轧制规程管理工具,也是用WINCC做的,但是很简单,只能查询不能修改记录。实际生产中基本上不用,他们每次轧制的时候都是用手抄写在本子上,每次换规格就得抄一页的大32开的本子,看着就很费劲,便想改一下。原来WINCC用的好像是6.2版本的,先试了一下,发现用起来比较困难远不如7.0的好用,于是利用检修停车时间,用了一整天的时间,把6.2的软件升级到7.0,然后采用用户归档的方式,每次试车完成,点一下按钮就能把当前数据记录到用户归档里面,记录的数据也很全,包括从轧机入口辊道到冷床所有需要调整的参数,然后也能通过类型、规格、班组等元素进行查找,方便调用。之后有帮操作台上根据实际生产情况,做了轧制规程的推算,自动调用EXCEL里面的标准工艺表,计算工作辊径等比较实用的小功能,简化了操作工的很多工作。
再说说我这几年的生活,09年入厂之后,10年的春节回了家,11、12连续2年的春节都是在这里过的,也就前几年事情多,春节请假的也多,领导都不愿意批准我回家过年,就记得12年的春节,除夕中午的时候吃的公司餐厅的水饺,可能是凉的原因,下午肚子开始不舒服,下班之后,公司里举行会餐,我就到那待了一会儿,肚子疼得实在难受,便给领导告了个假,回到宿舍,宿舍里面也没有电视,我也就抱着肚子守着马桶吐了一阵,稍微感觉好点后,爬在被子上面不知道什么时候睡着的。那时候爬在床上,心里感觉真的特别难受,倍感孤独,也可能受身体不舒服的影响。13年回家过的年,14、15年又是在厂里过的,不过这回倒是有老婆孩子陪着,但感觉家里只有父母两人在家,心里还是不是滋味。也是在12年,为了孩子能在成立上学,给孩子一个好的成长环境,跟好多亲戚借了钱,终于买了套房子(由于各种原因,贷款很难办),14年,我的第二个孩子出生,这次我请的时间比较长,在家里陪着媳妇过了半月(相对来说,还是不够长…),生活也就这样算是慢慢稳定下来。
再写一段,给初学入自动化门的朋友看看。从毕业到现在,很重要的也是学习。刚毕业那时候,啥都不懂没见过,上学光玩网络游戏了,啥都不懂。刚毕业那会儿,别说PLC,电气原理图我都看不懂,工厂用电220 380我也是傻傻分不清楚,工作第一年,我就敢以身试电,为了看看电缆有没有点,我一手拿电缆的A相,然后另一只手去触碰另一相,基本上瞬间,我就感觉我身体一沉,然后两个胳膊就无力了好长时间,只能说当时是无知者无畏,现在想想,当时如果没穿绝缘鞋,估计就挂在那了。工作这么多年,感觉学习很重要的便是主动,主动就是你要主动的去问别人,不要等别人来教你,工作上的师傅,不是在学校里面,也不知道你会啥不会啥,你不问,一般没有主动啥都给你讲的,在就是脸皮厚,不管什么东西,要能厚下脸皮来问,不要问一遍,人家不给说就算了,不好意思再去问。我在从毕业一直做的维护,车间不管哪里出现事故我都跟着,即使不懂,我也在旁边看着,看人家怎么处理,处理完了哪里不懂再问,平时有问题也问,不管是谁,经常都能把人家给问烦了,烦了我就等会儿不烦再继续问…还有就是有不懂的问题就在脑子里记住了,一时想不明白,可能什么时候看书的时候,突然就能融会贯通了,我就是一个不懂的问题,我能记很长时间,好几年忘不了。还很佩服论坛里面的一位朋友,忘了昵称是啥了,自己自费参加西门子的培训,自费买PLC学习,我想要是我能有这种精神,或者水平能更高一些。
写到这里,感觉可以做个总结了。十年的最后这几年,很辛苦,这段时间我的成长也是很大的。这几年,我不管从PLC还是传动或WINCC画面,都涨了一大块,从当初的普通维护电工,成长到一个真正的自动化人员,能够独挡一面;这几年,我从一头如内蒙古草原似茂密的头发,头顶部分慢慢的变成被羊啃过的草坪,现在还在退化,也可能长时间的熬夜已成习惯,想再恢复往日的“秀发”已是不可能了吧;这十年,我从一个初入社会的毛头小子,为了买一台笔记本,我攒了半年的工资,到现在依然是两个孩子的父亲,不再是一人吃饱,全家不饿。回想一下,还是有些感慨,想想刚毕业时的彷徨,当时的我怎么也不会想到会是我现在的情况,不管怎么说,现在应该比当初的期待要好很多。
2017年了,又是一年春节将至,在这里提前祝愿各位朋友新春愉快,祝愿PLC永无报警,调试一遍就过,神助编程无BUG,工作再也不加班,工资年年涨三成。
祝大家身体健康,阖家欢乐,工作顺利,步步高升!
终于 2017.01.17
再附上十年故事链接:
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