恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-08-09 11:15:09
67楼
前两天,用OPC控制一个13000rpm高速电机,设定值一般习惯是0-100%范围,谁曾想修改的参数是DCC的参数,它的100%是1.00000。我在PC机上通过OPC给写了10,意思是想给一个10%的转速设定。确认以后,电机直接奔着13000rpm就飞转起来了。吓得赶紧OFF2,再去查DCC的参数,已经是10.00000了。由此,确定了他的范围,设了限制。
接受教训,所有的写参数,都在停机下确认好它的0-100%范围,做好了限制,就安全了。
PN直接通讯,用起来确实很爽。无所不能。但需要熟悉西门子传动控制结构。功能实现易如反掌。节省成本是一个方面,硬件的维护也变得简单了。电气柜子里没什么东西,都是围绕变频器的周边设备。强电部分,弱电啥都没有。
我点赞这个OPC动态链接控制模式。以后就买PN口的CU,干扰问题也弱化了。我的应用是单传。这是要声明的。
K版又做了个很不好的示范,勾起别人的兴致,但又做不好,连个EMC都解决不了的用户怎么能解决这个通讯问题?
好多做检测设备的用户,都曾向我提出要做这个方案,都被我严厉拒绝,有不死心的自己去做,通讯好通,应用难用啊,涉及到方方面面的问题,给自己挖坑的节奏,结果惊人的一致,均以失败告终,任你是个高手,博士硕士扎堆。
用个PLC其实也没啥成本,而PC与PLC同驱动通讯的可靠性根本就不在一个数量级上,要么就用WINAC(大多数人是从内心就拒绝的),多少人是不撞南墙不回头啊。
STARTER软件,在控制面板调试时,只要一切换界面,系统就停机,为啥?问各位你们的控制软件有STARTER做得那么好吗?
精华帖版主置评:哈哈,讲的很好。很精彩。谢谢zane版主的关注和指教!这里是在明确一个技术路线的问题。kdrjl
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