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发布于 2019-05-20 15:53:12
30楼
看了大家的讨论,我这里需要再说详细一点:
以前别的设备重卷时有夹送辊,但重卷时它是打开而不参与工作的,带头和带尾时才会闭合。现在这个夹送辊呢,工艺上就是让它在中部稳住带材,至于到带尾时机列已经减速到10m/min,开卷机失张后夹送辊的张力设定值会适当加大一些,以便把带尾卷上去。我觉得也不存在夹送辊hold住hold不住的问题,拉住点就行。
机列速度是以卷取机速度作为基准的,因为卷取侧有带材线速度检测作为闭环调整,以保证卷取速度的稳定。
前面一位老师说是用夹送辊分割前后张力,但我们这个恰恰相反,工艺上希望夹送辊两侧张力差越小越好,同时还不希望它当墙头草,一会向前拉,一会又向后拉,从而引起夹送辊两侧张力变化。这就是夹送辊电机功率选得很小的原因,不可能用来当速度基准,它只会被卷取机拉着一起跑。如果拿夹送辊当速度基准,那卷取机势必会出现速度调节,这个不符合我们卷取的工艺要求。
重卷时如果把夹送辊设为速度模式,比如和卷取机同速,就怕速度波动时它当墙头草,所以就想把它设置成转矩限幅模式,让它在克服阻力以外只朝开卷机方向稍微拉一点,而永远不会向卷取机方向拉。也就是说不让它当墙头草,但这个力很小,基本上跟睡大觉差不多。
以上是我跟机械上讨论后得出的设想,也不知道是否正确,请各位老师指点指点,我的设置是否合适,能否实现我们的工艺要求,最终目的还是要找出卷取侧带材张力出现规律性跳动的原因。
因为最近生产上很忙,他们也不给我时间去进行进一步的测试,我就只好先利用这段时间和大家在网上做交流讨论,以后测试后有结果了再告知大家。
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