恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-09-19 07:08:51
20楼
@国子,你说的非常有道理。
该设备的上主轴曾经出现过一次进切削液的过程。
该设备的上、下主轴为循环液冷却和润滑,当然还包含其它6个通道轴。
差不多一年前,发现液压油污染很快,加注新的46#耐磨高级液压油没有几天,油色变浑浊了。
开始首先排查下主轴,因为下主轴进切削液的可能性最大,物理位置决定的(也是我想当然的一个思路)。开始,在排查下主轴空气隔离单元时,确实发现空气管路有破损泄漏的现象,更换后再换新油,有色仍然很快又变色了。几次的排查确认下主轴确实没有可能进切削液后,再返回到各通道轴,一个一个的查可能进切削液的可能,最后仍然无法找到。
难不成这个切削液会破坏物理原则,液体会往上“飞”?在启动设备状态下,拿了一瓶肥皂水到上主轴转动的骨架密封处测试泄漏,我的天哪!这个我判断液体到流的原因原来如此啊。
回过来说这些主轴冷却系统,是由若干个分工不同的喷淋(齿轮泵)泵和3台回油的吸油泵组成。当上主轴骨架密封泄漏(磨损和高温原因引起)时,就有可能将设备加工时的切削液水汽吸到上主轴轴腔,从而回流到冷却站,这个液体往上飞的原因就是这样。
那,为什么会回到液压站呢,看似2个独立工作的液压站系统。早起看过(原因不详)该冷却站的液压系统有液位检测,到液位高于某一个值时,部分冷却液会通过泵系统打到液压站,我后来把该管路堵了。感觉是设计上的不合理,或者说我没有正确理解这个系统原理,堵掉的原因是彻底杜绝冷却站的液压油回流到主液压站,确保液压油干净。正如上面“l侠”说的那样,一旦液压油污染,系统中的那些液压伺服比例阀是无法确保正常的。
有些机床在设计上是有缺陷的,特别是一些新开发的机型。中外厂商都一样。
当然这种结论得出也需要理论支撑,特别是实践检验。
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