回复:一起“难缠”的840D故障处理

国子

  • 帖子

    1994
  • 精华

    1
  • 被关注

    48

论坛等级:至圣

注册时间:2006-11-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-09-19 07:08:51

20楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2019-09-18 16:02:26的发言 >19楼

@国子,你说的非常有道理。

  该设备的上主轴曾经出现过一次进切削液的过程。

该设备的上、下主轴为循环液冷却和润滑,当然还包含其它6个通道轴。

差不多一年前,发现液压油污染很快,加注新的46#耐磨高级液压油没有几天,油色变浑浊了。

开始首先排查下主轴,因为下主轴进切削液的可能性最大,物理位置决定的(也是我想当然的一个思路)。开始,在排查下主轴空气隔离单元时,确实发现空气管路有破损泄漏的现象,更换后再换新油,有色仍然很快又变色了。几次的排查确认下主轴确实没有可能进切削液后,再返回到各通道轴,一个一个的查可能进切削液的可能,最后仍然无法找到。

难不成这个切削液会破坏物理原则,液体会往上“飞”?在启动设备状态下,拿了一瓶肥皂水到上主轴转动的骨架密封处测试泄漏,我的天哪!这个我判断液体到流的原因原来如此啊。

回过来说这些主轴冷却系统,是由若干个分工不同的喷淋(齿轮泵)泵和3台回油的吸油泵组成。当上主轴骨架密封泄漏(磨损和高温原因引起)时,就有可能将设备加工时的切削液水汽吸到上主轴轴腔,从而回流到冷却站,这个液体往上飞的原因就是这样。

那,为什么会回到液压站呢,看似2个独立工作的液压站系统。早起看过(原因不详)该冷却站的液压系统有液位检测,到液位高于某一个值时,部分冷却液会通过泵系统打到液压站,我后来把该管路堵了。感觉是设计上的不合理,或者说我没有正确理解这个系统原理,堵掉的原因是彻底杜绝冷却站的液压油回流到主液压站,确保液压油干净。正如上面“l侠”说的那样,一旦液压油污染,系统中的那些液压伺服比例阀是无法确保正常的。


有些机床在设计上是有缺陷的,特别是一些新开发的机型。中外厂商都一样。

当然这种结论得出也需要理论支撑,特别是实践检验。


小谈
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。