一个力士乐的电主轴,转子需要有静压浮起,大约55KW,同步电机,5对磁极,外接的海德汉
ERM 280增量的磁感应编码器。机床上是力士乐系统,带这个电机没问题,现在主轴噪音比较大,拆下来想接到840DSL的试验台上启动。大致过程如下:
1、试验台上用一个132A的S120电机模块来带这个主轴,编码器通过SME20接到电机模块上。
2、配置驱动,输入第三方电机的各种参数(来源:力士乐机床的参数表),然后P430=1或等于3,来计算控制数据。
3、P1910=1,做静态测量。
4、P1990=1,做转子位置识别。
5、做自动优化第一阶段就做不过去,会有报警。
现在有2个问题:
1、电机是同步永磁电机,有5对磁极,用手转动主轴,会发现每两个磁极之间的阻力很小,但是在磁极的位置,阻力很大。当手动JOG模式移动主轴时观察电流也能发现,两个磁极之间可以正常移动,但是到达磁极位置时,主轴走不动了,电流会一直向上升,松开JOG移动方向键,电流会停留在当前的数值,也不会降下来。如果继续按同一方向键,电流还会升高而电机不动,一直到过流报警。如果过流报警前按反向键,电流会降下来,电机能移动,但走的的距离就是2个磁极之间的距离,当到达磁极点的时候,电机又走不动了,电流一直升高直到报警。
2、后来改为无编码器运行,在10转的低速下,可以用JOG方式连续运行,能看到主轴在过磁极点的时候明显停顿了一下,然后冲过去,遇到下一磁极点再次停顿,然后在冲过去,整个转的过程很不流畅,一顿一顿的。如果刚过磁极点就松开JOG键,会发现主轴来回震荡,而且幅度很大。
这个问题怎么解决? 我实验增加摩擦补偿也没什么效果。
3、转子识别问题,P1990=1自动测得的偏差数值P431,变化会非常大,比如第一次测是正90度,手动转几下主轴再测,可能就是负的100多度。如果转子不动,测得的数值变化不大,但只要转动了,数据就变化,编码器的固定没有问题。因为把这主轴在接回力士乐机床上,电机运转正常。
哪位大侠调试过第三方同步电机,是否遇过这样的问题,要如何解决?